zpngbrs 发表于 2010-9-10 00:45:14

修磨车床尾座锥孔!{原创}!

车床常年钻孔,导致尾座锥孔拉伤,前天终于爆发,停工:'( ,叫了两天机修,没来,早上与领导商议,由我来修磨:o 。因为现有的内磨接长杆不够长,所以先叫数控车了个内磨接长杆,车好后,自己开工磨,由于以前自己也做过接长杆,但是都以失败告终:L ,原因是开机后跳动超大.所以这次分外小心,先磨外圆,调直见光工作部分,再磨锥柄(3号锥),搬稍度至1:19左右(床子上只有1:20刻度)开磨,见光后涂色与磨头配,然后再调床身,直至其接触面均匀,测量后还有30丝量,不敢吃大刀,一丝一丝磨:sleepy: 磨到后装车打表跳动0.005.开机后打表0.01(两万转),喜出望外——终于叫我配成了哈哈:lol
然后装三爪,找了个车床上的钻夹,夹住大头,校正锥柄(0.01),校正后表吸外磨砂轮防护罩,表打锥柄母线,调床身,直至其锥柄与磨头平行,OK,锥度调好后,三爪夹车床尾座内套,上中心架扶正,打表校0.01.加紧.翻内磨(校锥柄的时候内磨碍事).装砂轮修平后开磨,火花断续,仔细观察后得知由于长期钻头等工作,锥孔内拉伤的高点N多,由于砂轮小,进刀慢,大概有30丝左右,终于高点被消除.火花也正常,刚见光锥孔,停车,用新钻夹涂色检锥孔,接触面着色均匀:D ,OK,卸下后复检,没问题,装车床上后干活,没问题,其车工喜出望外(终于又能挣钱了:) )。领导得知,前来祝贺;P (事后被我等敲诈200元会餐:lol )
经过这次事件,受益匪浅,内磨接长杆试制成功是一大收获,修磨锥孔也积累了经验。但也有不足,接长杆材料(调质的42鉻锰)硬度.刚性不够,卸的时候扁方都抹了,(随机的接长杆则不同,硬度刚性很好)到现在还没有卸下来.明天去想办法:Q ,最后想问下大家,内磨接长杆用什么材料最好?渗碳淬火到多少?
由于忙,没顾上拍照片,只拍了两张磨接长杆时候的照片,遗憾~!

莫默 发表于 2010-9-10 02:04:22

接长杆还是用标号40GR以上,渗碳淬火58—62HRC不要再高了,因为没有什么韧性了。楼主的工艺按排不错。

jcq5566 发表于 2010-9-11 10:17:38

内磨接长杆我个人觉得选材不宜太硬也不能太软,高速钢应该不错吧,或者45调质/40CR?

我爱我磨 发表于 2010-10-10 21:19:41

磨的是小型车床的尾座套筒吗?用三爪夹?看来楼主的卡盘好正,羡慕啊。
我用的是60年代的131磨床,太老了,磨套筒好吃力,特别是磨630车床的套筒,光装夹就花了好多时间。磨完最多得过50rmb,可怜啊。。。。。

zpngbrs 发表于 2010-10-11 17:46:53

回复 4# 我爱我磨


    是6130车床的尾座!

21676664 发表于 2010-11-5 17:01:23

有点复杂了,其实版主只要把你的内圆磨头皮带轮换大(叫车工车个自磨内锥),降低磨头线速度减小离心力就好了。

quijianf 发表于 2010-11-12 23:26:27

好像没你说的那么复杂.过些时候我来上个图.我现在的磨杆能磨380长的孔,机器和你的差不多,不过我喜欢用四爪
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