HEATS 发表于 2010-9-12 15:58:11

密封壳体全自动焊接机的研究

<P align=left><STRONG><FONT face="Times New Roman">1</FONT> 引言</STRONG></P>
<P align=left>  为适应电冰箱压缩机大规模生产的需要,我们开发研制了压缩机密封壳体全自动焊接机,实现了密封壳体焊接的全自动化生产要求。该设备采用可编程序控制器<FONT face="Times New Roman">(PLC)</FONT>控制、气压驱动、直流调速、自动气体保护焊、双机械手搬运、仿形靠模等技术,并设置了气压不足、水压不足、断丝、气体保护、料满、仿形轮脱开等各种报警系统,且性能良好,提高了产品质量和生产效率。班产<FONT face="Times New Roman">600</FONT>台。先后在北京、浙江等五家压缩机公司投入使用,其性能达到或超过了意大利同类进口设备,而造价仅为进口设备的四分之一。</P>
<P align=left><STRONG><FONT face="Times New Roman">2</FONT> 机械传动系统</STRONG></P>
<P align=left>密封壳体全自动焊接机总体布局如图<FONT face="Times New Roman">1</FONT>所示。工位<FONT face="Times New Roman">1</FONT>是预装工位,操作者将待焊的压缩机从来料传输线上搬至预装工位<FONT face="Times New Roman">(</FONT>也常用一个三自由度机械手自动完成<FONT face="Times New Roman">)</FONT>。按下启动按扭,双机械手将预装工位上的待焊件搬至加工工位<FONT face="Times New Roman">(</FONT>工位<FONT face="Times New Roman">2)</FONT>的同时,将加工工位上的已焊件搬至卸料工位<FONT face="Times New Roman">(</FONT>工位<FONT face="Times New Roman">3)</FONT>。加工工位的特制气缸完成定心夹紧后,压头将上下壳紧密压严,仿形滑台上的焊枪快进后便开始焊接,与此同时双机械手复位,卸料机构动作。操作者将下一个工件搬至预装工位,按下启动按钮,等待下一个工作循环的开始。</P>
<P align=center><IMG height=132 src="http://news.mechnet.com.cn/upload/0904162132272234.bmp" width=211></P>
<P align=center><STRONG>图<FONT face="Times New Roman">1</FONT></STRONG><STRONG> 焊接机总体布局示意图<BR></STRONG><FONT face="Times New Roman">1.</FONT>压头支架 <FONT face="Times New Roman">2.</FONT>仿形滑台 <FONT face="Times New Roman">3.</FONT>来料辊道 <FONT face="Times New Roman">4.</FONT>工位<FONT face="Times New Roman">1</FONT> <FONT face="Times New Roman">5.</FONT>双机械手<BR> <FONT face="Times New Roman">6.</FONT>工位<FONT face="Times New Roman">2</FONT> <FONT face="Times New Roman">7.</FONT>工位<FONT face="Times New Roman">3</FONT> <FONT face="Times New Roman">8.</FONT>成品辊道</P>
<P align=left><STRONG><FONT face="Times New Roman">2.1</FONT> 双机械手部件</STRONG><BR>  双机械手部件安装在龙门支架上,如图<FONT face="Times New Roman">2</FONT>所示。它具有快速进退、提落和松夹三个自由度。快速进退速度可达<FONT face="Times New Roman">800mm/s</FONT>。行程终端有缓冲减速和精确的定位装置,以保证快速而又平稳;提落行程设有终端限位装置,起保护活塞部件的作用;松夹机械手是一件特殊结构的气动执行件,如图<FONT face="Times New Roman">3</FONT>所示,体积小、精度高、动作灵活可靠,单侧开合行程为<FONT face="Times New Roman">8mm</FONT>。</P>
<P align=center><IMG height=98 src="http://news.mechnet.com.cn/upload/0904162132364332.bmp" width=200></P>
<P align=center><STRONG>图<FONT face="Times New Roman">2</FONT> 双机械手运动示意图</STRONG></P>
<P align=center><IMG src="http://www.chmcw.com/upload/news/RCL/13220_2ajs4y2008619155822.gif"></P>
<P align=center><STRONG>图<FONT face="Times New Roman">3</FONT> 定心夹具示意图</STRONG></P>
<P align=left><STRONG><FONT face="Times New Roman">2.2</FONT> 工作台旋转部件</STRONG><BR>  工作台旋转由直流电动机<FONT face="Times New Roman">(400W</FONT>、<FONT face="Times New Roman">1500r/min)</FONT>经减速器<FONT face="Times New Roman">(i=1</FONT>∶<FONT face="Times New Roman">380)</FONT>驱动,如图<FONT face="Times New Roman">4</FONT>所示。工作台上部是定心夹具,其结构与双机械手的结构相同;中部安装有仿形凸轮,用来控制焊枪与工件的相对运动轨迹,以形成所需要的椭圆曲线;由于定心夹具使用气压传动,所以最下端是旋转进气接头,通过主轴中心通孔将压力气体送至夹具体气缸。</P>
<P align=center><IMG height=182 src="http://news.mechnet.com.cn/upload/0904162132466245.bmp" width=205></P>
<P align=center><STRONG>图<FONT face="Times New Roman">4</FONT></STRONG><STRONG> 工作台结构简图<BR></STRONG><FONT face="Times New Roman">1.</FONT>电机 <FONT face="Times New Roman">2.</FONT>减速器 <FONT face="Times New Roman">3.</FONT>机座 <FONT face="Times New Roman">4.</FONT>仿形凸轮 <FONT face="Times New Roman">5.</FONT>定心夹具 <BR><FONT face="Times New Roman">6.</FONT>工件 <FONT face="Times New Roman">7.</FONT>旋转进气接头 <FONT face="Times New Roman">8.</FONT>同步齿形带</P>
<P><STRONG><FONT face="Times New Roman">2.3</FONT> 仿形滑台部件</STRONG><BR>  仿形滑台的结构示意图如图<FONT face="Times New Roman">5</FONT>所示。焊枪安装在焊枪调位装置上,可以沿<EM><FONT face="Times New Roman">X</FONT></EM>、<EM><FONT face="Times New Roman">Y</FONT></EM>方向移动和<EM><FONT face="Times New Roman">Z</FONT></EM>方向转动,用以调节焊枪的最佳倾角和起弧距离,以保证焊缝质量。快进退支架在其气缸的驱动下,可以沿导轨移动<FONT face="Times New Roman">50mm</FONT>,以便于工件的装卸。压缩机上下壳的结合面是一个椭圆,当工件绕其中心转动的过程中,其半径<EM><FONT face="Times New Roman">R</FONT></EM>是一个变值,所以需要焊枪在<EM><FONT face="Times New Roman">X</FONT></EM>方向能有相应的位移,压轮及滑板在仿形凸轮和仿形气缸的控制下,实现所需要的位移,形成椭圆轨迹。</P>
<P align=center><IMG height=216 src="http://news.mechnet.com.cn/upload/0904162132553501.bmp" width=250></P>
<P align=center><STRONG>图<FONT face="Times New Roman">5</FONT></STRONG><STRONG> 仿形滑台结构简图<BR></STRONG><FONT face="Times New Roman">1.</FONT>工件 <FONT face="Times New Roman">2.</FONT>焊枪 <FONT face="Times New Roman">3.</FONT>焊枪 调位机构 <FONT face="Times New Roman">4.</FONT>快进退支架<BR><FONT face="Times New Roman">5.</FONT>快进退气缸 <FONT face="Times New Roman">6.</FONT>滑板 <FONT face="Times New Roman">7.</FONT>轴承座 <FONT face="Times New Roman">8.</FONT>仿形气缸 <FONT face="Times New Roman">9.</FONT>支座<BR><FONT face="Times New Roman">10.</FONT>导轴 <FONT face="Times New Roman">11.</FONT>压轮 <FONT face="Times New Roman">12.</FONT>凸轮</P>
<P align=left><STRONG><FONT face="Times New Roman">3</FONT> 气压传动系统</STRONG></P>
<P align=left>  该焊接设备除工作台旋转使用了直流电动机外,其余运动均采用气压传动,其中<FONT face="Times New Roman">7</FONT>个气缸为进口件,<FONT face="Times New Roman">3</FONT>个气缸是自行设计制造的。下面对部分元件作一简要说明,双机械手的开合,由<FONT face="Times New Roman">FC1</FONT>和<FONT face="Times New Roman">FC2</FONT>传感器检测,只有当<FONT face="Times New Roman">FC1</FONT>和<FONT face="Times New Roman">FC2</FONT>均为<FONT face="Times New Roman">ON</FONT>时,机械手才处于开合位。压头处装有三个检测传感器<FONT face="Times New Roman">FC7</FONT>、<FONT face="Times New Roman">FC8</FONT>和<FONT face="Times New Roman">FC9</FONT>,<FONT face="Times New Roman">FC7</FONT>和<FONT face="Times New Roman">FC9</FONT>为活塞运动极限位置传感器,<FONT face="Times New Roman">FC8</FONT>为压头工作位传感器。只有当<FONT face="Times New Roman">FC8</FONT>为<FONT face="Times New Roman">ON</FONT>时,才能进行焊接;<FONT face="Times New Roman">FC9</FONT>为<FONT face="Times New Roman">ON</FONT>时,表明定心夹具上没有工件,并立刻报警。<BR>  压头回路中装有减压阀,通过该阀可调节压头的压紧力大小,使上下壳体紧密合拢,而不会使定心夹具承受过大压力。<BR>  仿形回路中压力继电器的作用是:在维护设备时,通过手动换向阀使焊枪后退;再次投入工作后,应将手动换向阀接通仿形气压;当气压为<FONT face="Times New Roman">0</FONT>时,整机不能投入工作,防止因误操作而发生事故。仿形压头与仿形凸轮的压紧力靠该回路中的减压阀调节。<BR>  总回路中也安装了压力继电器,当气压不足时,控制系统报警,停止焊接。系统所采用的换向阀除仿形回路采用手动外,其余各回路均选用电磁换向阀。</P>
<P align=left><STRONG><FONT face="Times New Roman">4</FONT> 电控系统</STRONG></P>
<P align=left>  控制系统采用西门子的<FONT face="Times New Roman">PLC</FONT>控制,输出均通过中间继电器动作。<FONT face="Times New Roman">PLC</FONT>共有<FONT face="Times New Roman">8</FONT>个输入模块,<FONT face="Times New Roman">5</FONT>个输出模块。输入模块主要包括电源<FONT face="Times New Roman">110V</FONT>输出、手动<FONT face="Times New Roman">/</FONT>自动选择、各种报警输入、双手启动按扭、焊机接通、故障复位、气压检测以及各执行件位置信号反馈等。输出模块包括接通焊机、工件计数、正反转延时以及各执行件电磁阀的驱动等。其控制系统结构框图如图<FONT face="Times New Roman">6</FONT>所示。</P>
<P align=center><IMG height=153 src="http://news.mechnet.com.cn/upload/0904162133042170.bmp" width=274></P>
<P align=center><STRONG>图<FONT face="Times New Roman">6</FONT> 控制系统结构框图</STRONG></P>
<P align=left>  如前所述,上下壳结合轨迹为一椭圆,为了在整周焊接过程中,保证质量,使焊缝厚度均匀、美观,就必须保证焊点处相对于椭圆中心运动的线速度基本恒定。而当焊点处于短轴或长轴处时,其线速度相差甚大。为了解决这个问题,我们采用了直流调速系统,并且通过实验,选定几个离散点<FONT face="Times New Roman">(</FONT>如图<FONT face="Times New Roman">7</FONT>所示<FONT face="Times New Roman">)</FONT>,即选定几种递变速度,即可满足实际生产要求。为此,开发了一套发光二极管检测装置,配合可控硅调速装置,圆满地解决了焊缝轨迹问题。这套检测装置属非接触式,较目前国外设备所用的齿轮齿条电位器式的检测装置,具有性能可靠、寿命长、调速性能好等特点,其示意图如图<FONT face="Times New Roman">8</FONT>所示。</P>
<P align=center><IMG src="http://www.chmcw.com/upload/news/RCL/13220_kyscpq20086191648.gif"></P>
<P align=center><STRONG>图<FONT face="Times New Roman">7</FONT> 工件变速取点图</STRONG></P>
<P align=center><IMG height=172 src="http://news.mechnet.com.cn/upload/0904162133126309.bmp" width=218></P>
<P align=center><STRONG>图<FONT face="Times New Roman">8</FONT></STRONG><STRONG> 调速原理示意图</STRONG><BR><FONT face="Times New Roman">1.</FONT>直流电机 <FONT face="Times New Roman">2.</FONT>仿形凸轮 <FONT face="Times New Roman">3.</FONT>焊枪 <FONT face="Times New Roman">4.</FONT>仿形滑台<BR><FONT face="Times New Roman">5.</FONT>发光二极管 <FONT face="Times New Roman">6.</FONT>遮光板 <FONT face="Times New Roman">7.</FONT>调速装置</P>
<P>  仿形滑台在仿形凸轮的控制下,移动其上的遮光板,不同位置遮挡的二极管数量不同,从而转换成不同幅值的电信号,输入到可控硅直流调速装置中,控制直流电机的转速。</P>
<P align=left><STRONG><FONT size=2><FONT face="Times New Roman">5</FONT> 结束语</FONT></STRONG></P>
<P align=left><FONT size=2>  密封壳体全自动焊接机的研制成功,使电冰箱压缩机的生产向自动化迈进了一步,大大提高了产品的质量和生产率,减轻了工人劳动强度,经济效益和社会效益显著。其机械系统、控制系统的关键技术也适用于各种非圆曲线壳类产品。<A href="http://www.mechnet.com.cn" >【MechNet】</a></p>
               
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