磨削喷油器最前端的油嘴的磨床
磨床是磨外圆的,直径靠马波斯量仪控制的。当砂轮进来磨削磨到工件表面,外圆直径越来越小,同时马波斯量仪上有个线条也会跟着越来越短,这是正常情况。现在不正常了,当工件直径变小时,马波斯量仪上那根线条在变短的过程中不稳定了,大的方向也还是在变短,但是就在这变短的过程中一会儿变长一会变短,比如以前是从9-8-7-6-5-4-3-2-1现在是9-8-7-6-5-4-8-6-5-2-1,这样导致工件磨削时间过长,效率大降。向大家求解…………你的设备磨的工件圆度不好吧
用一根圆度好的工件,装夹后用表测工件的跳动
估计是工件在转动的时候有跳动造成的 “马波斯量仪上有个线条也会跟着越来越短”,这个线条间接反映了砂轮与工件的磨削力变化过程,砂轮刚接触工件时磨削量是最大的,所有磨削力也最大,功率也最大;随着头架进给,工件直径减小,磨削量减小,磨削力下降,工率降低,最后光磨时,功率降到最低。
通过线条的变化,反映出这个磨削过程中的磨削力是不稳定的,由于油嘴的工件较小,整个过程中磨削力也是很变化小的,影响力的因素较多,如机床刚性,砂轮不平衡性,需要仔细调整。最简单的办法就是提高砂轮的切削力,以“力”服“人”。
不过从图片看,你得砂轮是 台湾中国砂轮,3KG磨料,已经很好啦! 1、有两台这样的设备,另一台可以做的。
2、手动夹持一个工件,打表在工件上,转动头架,跳动0.004MM。
你的夹头 有没有磨损 我记得无锡威孚好像用陶瓷CBN砂轮噢,可能会好点 能不能换个圆度检测是好的工件装上去,旋转,用马波斯去测量该工件看看指针偏拜如何?
如果不好就很可能是量测出问题了。
如果是好的,再磨个工件不要取用1UM的杠杆表去检测,看跳动如何。
如果不好就可能头架主轴问题。
砂轮如果是5KG或者5CX的话,估计没什么问题,
基本应该就是这2个地方的问题了。 把二台设备上使用的砂轮对调一下,做个对比试验,排除是不是砂轮的原因。 声控灵敏度调低点 研磨者 发表于 2011-11-6 22:25 static/image/common/back.gif
你的夹头 有没有磨损
头架尾架都是花了血本换的新的。老外来调的机器,一走就瘫掉了。 wangyonghui 发表于 2011-11-7 18:25 static/image/common/back.gif
能不能换个圆度检测是好的工件装上去,旋转,用马波斯去测量该工件看看指针偏拜如何?
如果不好就很可能是 ...
试了一下,圆度好的也有偏摆情况。调量测的人说是好的,看来还得试一下………… 罗宾斯 发表于 2011-11-7 21:17 static/image/common/back.gif
把二台设备上使用的砂轮对调一下,做个对比试验,排除是不是砂轮的原因。
用的是同一个厂家的同一型号的砂轮,这台机维修期间也换了2次砂轮做试验了…… 斯图特 发表于 2011-11-8 13:43 static/image/common/back.gif
声控灵敏度调低点
你指的是砂轮动平衡的声控吗?可以说细一点吗? {:1_16:}今天还调了头架和尾架的同轴度,就是看看头架的轴心线跟尾架的轴心线是否重合,也是好的。还看了工作台的移动是否平稳,也是好的…… 罗宾斯 发表于 2011-11-6 21:55 static/image/common/back.gif
“马波斯量仪上有个线条也会跟着越来越短”,这个线条间接反映了砂轮与工件的磨削力变化过程,砂轮刚接触工 ...
1、加大磨削力后,导致外圆与台阶处的过渡圆角R值超差。可能砂轮撞到工件了,时间的确缩短了,就是出来的工件都是废品了……后来慢慢凑,效果不理想
2、砂轮先做了静平衡然后又再机床上做了动平衡,平衡应该是好的吧
3、砂轮的确是台湾的,一眼就看出,厉害{:soso_e179:}。
看看产品,有2大类
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