不去了 发表于 2014-7-1 23:09:26

圆度不好望各位师傅指点

加工机床:M1083B   轴承104内圈磨两遍 ,总共26丝的磨量。第一遍磨了21丝的磨量,圆度3um----4um。第二遍磨了5丝的磨量,圆度和第一遍一样。      托板中心降了还不好,进圈速度也慢了还是一样。圆度没改变。望各位师傅指点。要求:2um。

jason2659 发表于 2014-7-2 08:19:32

应该是外圈磨两遍吧。
如果是同一台机床的话,建议粗磨后,将砂轮,导轮重新修整一遍,精磨时的速度放慢。
如果还是不行,就把导轮倾角稍微降低点,同时减小修正角。
如果不行,就要具体看下,圆度是什么形状的,再分析。

juaiming 发表于 2014-7-2 08:32:27

在圆度仪上看一下形状再调整,如椭圆就降刀板,如棱圆升刀板

tongyongshalun 发表于 2014-7-2 08:57:17

这是在磨砂轮吗

老研磨 发表于 2014-7-2 10:50:00

检查一下导轮轴间隙,安装高太低不易消除工件棱圆度的,可修一下导轮

不去了 发表于 2014-7-2 22:30:52

juaiming 发表于 2014-7-2 08:32
在圆度仪上看一下形状再调整,如椭圆就降刀板,如棱圆升刀板

都做了,不行。

不去了 发表于 2014-7-2 22:36:24

老研 发表于 2014-7-2 10:50
检查一下导轮轴间隙,安装高太低不易消除工件棱圆度的,可修一下导轮

导轮是前一天修的,托板也是新的。导轮间隙是机床厂的师傅来修的,还不到半个月。托板中心高升降都搞过了。没用。

不去了 发表于 2014-7-2 22:41:17

jason2659 发表于 2014-7-2 08:19
应该是外圈磨两遍吧。
如果是同一台机床的话,建议粗磨后,将砂轮,导轮重新修整一遍,精磨时的速度放慢。 ...

不是外圈,是内圈。速度已经放慢了。关键是第二遍没带圆度只削了磨量。

老研磨 发表于 2014-7-3 09:05:50

不去了 发表于 2014-7-2 22:36
导轮是前一天修的,托板也是新的。导轮间隙是机床厂的师傅来修的,还不到半个月。托板中心高升降都搞过了 ...

检查一下磨前有没有不圆,量一下刀板高度两边是否一样,加我QQ

jason2659 发表于 2014-7-3 10:52:47

不好意思,比较迟钝,你的现状我还是没有看懂。
一会儿内圈磨,一会无心磨,如果你把你们的工艺再详细一点就好了。

syliurui 发表于 2014-7-3 11:00:02

jason2659 发表于 2014-7-3 10:52 static/image/common/back.gif
不好意思,比较迟钝,你的现状我还是没有看懂。
一会儿内圈磨,一会无心磨,如果你把你们的工艺再详细一点 ...

人家说的是内圈外圆

jason2659 发表于 2014-7-3 18:04:44

syliurui 发表于 2014-7-3 11:00
人家说的是内圈外圆

OK,我知道了。谢谢拉。我觉得可以这样分析:
1、检查金刚笔是否磨耗或烧伤,重新修好砂轮与导轮,调整好托板,导轮,砂轮位置;
2、将粗磨工件21丝,每次都磨5丝,用精磨的速度去加工,其间可以把速度适当加快和放慢。看下圆度是不是都一样的。如果是一样的那么就是机床问题,如果是不一样的,参数也存在问题。
3、如果还是不确定,最好将圆度图形打出来,看下其形状,再分析是砂轮没修好,中心高问题,机床振动,如有压板,是不是没压好,动平衡不好等。
希望对楼主有帮助。
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