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磨床液压系统常见故障及处理(6)

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发表于 2010-7-28 22:32:32 | 显示全部楼层 |阅读模式

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1工作台换向精度差  x1 W  V' J7 I! h- l2 s5 W" \& M
产生原因1:系统内存在空气- u% m2 J# Q  K/ L9 {
排除方法1:排除系统中的空气- n% D0 `' B  v
产生原因2:导轨润滑油过多造成工作台处于飘浮状态4 G: O$ F2 ~: `' b8 t9 R
排除方法2:按机床说明书规定,合理调整润滑油油量
4 c% V9 Z( v8 v% d8 c: S- m产生原因3:操纵箱中的换向阀阀芯与孔配合间隙因磨损而过大.0 G' U3 A  t2 f" A, }; P/ }
排除方法3:研磨阀孔,单配阀芯(可以喷涂工艺)使其配合间隙在0.008-0.12mm之内
/ w, }" X4 Z2 [+ \# p; `8 w3 r产生原因4:油缸单端泄漏量过大. Y/ u; ^$ j2 x! W6 Y5 ~
排除方法4:检查及修整,消除泄漏 过多现象. |2 b6 C- ~7 j6 I+ S7 q3 }2 T
产生原因5:油温过高降低油粘度$ x" p& G5 _4 L; a
排除方法5:控制温升,更换粘度较大的油液
. }; d1 O- L/ ~. S5 [3 @产生原因6:控制换向阀的油路压力太低2 I8 ~5 r% @' ]$ @" g5 ~
排除方法6:调整减压阀适当提高系统压力
' F" M5 ?! Y$ y
* p- I7 o0 n) B# n2工作台不能换向
8 k+ B% Y8 i: L* L; a产生原因1:从减压阀来的辅助压力油压力太低,不能推动换向阀阀芯移动
  ~3 R, t2 b  w/ E& L5 s' R3 y排除方法1:调整减压阀,适当提高辅助压力
" L5 Q1 w, P1 R4 s0 ^* ~0 t0 Y产生原因2:辅助压力油内部泄漏,缺乏推力,换向阀不动作
5 b9 p) T( ]  B& s排除方法2:检查及修整防止内泄漏产生
% p! L8 I' K* J7 }& G产生原因3:换向阀两端节流阀调节不当,使回油阻尼太大,或阻塞
8 h& Q5 W- J7 C/ R+ ?排除方法3:适当调节节流阀调节螺钉的开口,减少回油阻尼,清洗节流阀开口的污物
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