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磨床液压系统常见故障及处理(7)

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发表于 2010-7-28 22:35:23 | 显示全部楼层 |阅读模式

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1工作台往返速度误差较大
4 Y$ L. ^) Z) g9 W4 R- g& e产生原因1:油缸两端的泄漏不等,或单端泄漏过大
% c, z# g3 [: u# q2 K+ E排除方法1:调整油缸两端油封后盖,使两端泄漏(少量)均等: G* T  T4 o. Y" ~! E
产生原因2:放气阀间隙大造成漏油.
! @  o! v6 d2 `排除方法2:更换阀芯消除过大间隙
- l- N' q4 w: s/ H# V' w& c产生原因3:放气阀在工作台运动后未关闭: 9 a. E9 q% l1 @$ t4 k
排除方法3:放完空气后及时关闭
/ t2 L3 _$ M3 a3 V8 |产生原因4:换向阀没有达到全行程- y$ Q! K' A6 b, g( V  Q
排除方法4:提高辅助压力,清除污物使换向阀移动灵活正常到位4 P" j6 c& o$ q/ V" r- D4 K
产生原因5:节流阀开口处有杂物粘附,影响回油节流的稳定性
+ l. ?6 {; A& {6 x% i: h( q排除方法5:清除杂质交换油液1 I. v( R8 w0 {" @& p- B# r9 `  q
产生原因6:节流阀在工作台换向时由于振动和压力冲击使节流开口变化
) @, A* h+ o1 l! a排除方法6:紧固节流螺钉的螺母防止松动 / ^: k3 w2 A( p4 h

, y2 K  S# W: G) E. m2工作台换向时左右两端停留时间不等
( L1 @  w( S4 g产生原因1:换向阀的制动锥面与阀孔配合位置不当或不对称
! T8 o$ g; ]) L8 ^3 h排除方法1:修工作台换向时停留时间长的那端导向阀芯制动面,增加制动锥长度7 K; l( J8 E: }+ F% h" A
产生原因2:换向节流阀移动不灵活" N4 I" T( X' s5 z
排除方法2:重新调整,清除污物$ j3 T) Q" N; Y& F3 j/ E- Z
产生原因3:单向阀中的钢球与阀座接触不良
2 f- a/ A# ]( `& j: J排除方法3:清除污物,更换扁圆钢球,敲击钢球使阀座孔口形成良好接触线,提高密合程度& x! z3 M! q8 j. q
产生原因4:驱动油压过低或压力波动较大
) P" p. o6 W- h排除方法4:调整压力,减少系统中压力波动
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