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磨床液压系统常见故障及处理(7)

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发表于 2010-7-28 22:35:23 | 显示全部楼层 |阅读模式

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1工作台往返速度误差较大
2 ^5 ~) @" g4 `9 e  W) T产生原因1:油缸两端的泄漏不等,或单端泄漏过大
' f5 I8 U% s; @. Y排除方法1:调整油缸两端油封后盖,使两端泄漏(少量)均等+ S, t" u, K( o( E3 e5 ?
产生原因2:放气阀间隙大造成漏油.
8 S0 M5 s3 w. Y& H排除方法2:更换阀芯消除过大间隙
1 ^( F$ q. ?* U2 v产生原因3:放气阀在工作台运动后未关闭: # F" |/ B+ _7 V0 ~* q2 M& P
排除方法3:放完空气后及时关闭
$ r  _6 o0 b  E2 T& R4 w; h6 y) M产生原因4:换向阀没有达到全行程) f5 U- u8 x" _
排除方法4:提高辅助压力,清除污物使换向阀移动灵活正常到位
: A: y4 _8 M! S, S2 }产生原因5:节流阀开口处有杂物粘附,影响回油节流的稳定性
6 s: y% `( L& j. Q! x; d7 q排除方法5:清除杂质交换油液
+ E2 S% ?" k0 c; a产生原因6:节流阀在工作台换向时由于振动和压力冲击使节流开口变化4 x/ v6 ~7 y; |* u4 F2 W
排除方法6:紧固节流螺钉的螺母防止松动
  E' r% `/ }# q6 j
# ]6 V5 i& k+ ^  |! ?+ H7 b6 M+ d& ~2工作台换向时左右两端停留时间不等) R: f% Z+ z' Q9 w0 e2 U1 c3 M
产生原因1:换向阀的制动锥面与阀孔配合位置不当或不对称, y8 `8 u; h% f6 R6 v: @8 D. t
排除方法1:修工作台换向时停留时间长的那端导向阀芯制动面,增加制动锥长度
) j; B1 p; r0 |; o4 R5 P1 E产生原因2:换向节流阀移动不灵活! O* d+ D! x, j0 A$ T6 D2 ?
排除方法2:重新调整,清除污物2 U4 B; d0 E4 L3 w$ F9 v+ K: q" i$ s
产生原因3:单向阀中的钢球与阀座接触不良( K& R7 e: _2 Y5 I& }3 h. ?
排除方法3:清除污物,更换扁圆钢球,敲击钢球使阀座孔口形成良好接触线,提高密合程度! e0 U5 E  p( t9 j
产生原因4:驱动油压过低或压力波动较大7 u& p7 m4 a, F% q
排除方法4:调整压力,减少系统中压力波动
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