找回密码
 注册会员

QQ登录

只需一步,快速开始

扫一扫,访问微社区

查看: 346|回复: 0

乙烯裂解炉管裂纹原因分析

[复制链接]
发表于 2010-9-12 14:17:31 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转磨削论坛

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员

×

  某化工厂的乙烯裂解炉是该厂核心设备,其中的炉管又是关键部件。炉管材质为ZG4Cr20Ni25(HK-40)钢。运行时炉管外壁温度高达950℃~1100℃,管内压力为0.3~0.5MPa,经常出现停车现象。在第二次清焦和检测时发现其中1根炉管外表面有一长约5mm,宽约0.1mm,深约0.1mm的裂纹。该炉管累计运行仅5000h,大大低于乙烯裂解炉管的设计寿命1×105h。如此过早失效是罕见的。为此我们对其进行了检验分析,试图找出导致炉管早期开裂的原因。

. E, S$ }( V0 e ' z( a; \+ P* r+ ~) t( W' Y

  (1)宏观检测从该化工厂的乙烯裂解炉管上选取两段试样。A段带有上述裂纹,B段则无裂纹。将A,B段炉管分别沿轴线锯开后,发现两段管内壁明显不同,A段内壁比B段的颜色黑。为此取A段试样的一半磨制和抛光后进行腐蚀。结果证实A段已明显渗碳(如图1)。图中颜色较深者即为渗碳层。可以看出最大渗层已达管壁厚度的一半。

( t( ]& s' A6 T! a$ ~ I: ~4 l9 d, q* {0 k

% k# ?+ _* q8 y2 @9 W' B7 T K * ~. r1 Y# Y, ?. E. R1 S5 c! P

  (2)化学成分分析表1为化工厂提供的炉管标准成分及试样测得的化学成分。经分析A段炉管的实际碳含量低于标准的下限。研究表明,HK-40钢的碳含量在0.38%~0.45%范围内时其抗渗碳能力最强;碳含量低于0.35%时抗渗碳能力明显下降。另外HK-40钢碳含量对蠕变断裂强度也有很大影响(见图2)。当碳含量低于0.35%时蠕变断裂强度快速下降,也是导致裂纹过早产生的一个原因。

3 |- D0 d7 ~% b- V' ]4 G $ E' k% Y: K5 }

$ I7 \. W, T4 r2 {( I, ]2 ^ 2 J6 H# w) H0 A9 A; s

  (3)渗碳引发裂纹根据Fe、Cr、C三元相图可知,HK-40钢渗碳后渗层中的Cr23C6转变为Cr7C3,Cr7C3是一种密度比Cr23C6低的碳化物,这就导致渗层体积膨胀。另外Cr7C3的热膨胀系数也低于Cr23C6。炉管内壁渗碳,未渗碳的管外壁就要受到拉应力作用。另一方面,因渗碳层热膨胀系数的降低,在裂解炉管停炉降温时,管内壁受压,外壁受拉。在开炉升温时,则内壁受拉,外壁受压。特别是如果停炉降温或开炉升温过快,应力骤变更易产生裂纹。

/ a* S/ m5 ]4 n1 d9 { ) R! z* Y% F% l, a0 u

  通过以上检验分析可以得出以下结论:①裂纹产生的主要原因为HK-40钢含碳量偏低导致其抗渗碳能力降低及钢的蠕变断裂强度降低;②频繁开停炉也是此裂纹过早产生的一个重要原因。 【MechNet】

+ E) v( o2 P1 S3 x- D. |2 c, y+ Y4 P; f! r$ [; b, r
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册会员

本版积分规则

中国磨床技术论坛
论 坛 声 明 郑重声明:本论坛属技术交流,非盈利性论坛。本论坛言论纯属发表者个人意见,与“中国磨削技术论坛”立场无关。 涉及政治言论一律删除,请所有会员注意.论坛资源由会员从网上收集整理所得,版权属于原作者. 论坛所有资源是进行学习和科研测试之用,请在下载后24小时删除, 本站出于学习和科研的目的进行交流和讨论,如有侵犯原作者的版权, 请来信告知,我们将立即做出整改,并给予相应的答复,谢谢合作!

中国磨削网

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|磨削技术网 ( 苏ICP备12056899号-1 )

GMT+8, 2024-9-28 13:19 , Processed in 0.196571 second(s), 23 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表