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一种铝合金轴套热处理工艺

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发表于 2010-9-12 14:17:34 | 显示全部楼层 |阅读模式

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  轴套是齿轮泵的主要零件之一,装在高速运转的齿轮两端起轴承支撑作用。它必须有足够的强度和良好的耐磨性。为了保证零件的性能要求,我厂采用非标准铝锡合金,其成分如表1所列。

4 x; c+ @. |; t$ j( }" {9 v/ P" z8 a/ z, x1 \

  表1铝锡合金成分w(%)

SnNiCuSiTiMnFeAl
5.5~ 8 i1 Z" W4 a9 H+ |4 B) ~# I, G4 K70.5~0 B' t) ]6 C# O5 m! b* G6 @7 L 1.30.7~. m. d9 y8 ?; }5 T& V 1.30.7~ # s+ N3 E0 ?/ N# f1 r1.30.30.1~ ) T' b: k7 r- E; ^; ]# R7 C, P0.20.7余量
- O4 T" S3 t" [4 r' H4 o' W# b2 g , c$ _4 u5 ~8 o

  Cu的作用是强化基体。Sn可形成较软的低熔点Al-Sn共晶体,增加耐磨性。

9 D) D) x7 t& [ ( v- Z) B5 G3 p& O

  原热处理工艺为515℃固溶6h水冷,180℃时效8h空冷。这种工艺存在两个问题:

0 ]( z' W' \ I `. t* }6 u$ U 9 ?# h2 N) e0 g+ f8 P" O

  (1)Al-Sn共晶体过烧加入锡形成含锡为99.5%的Al-Sn共晶体,其熔点为229℃。当工件加热到515℃时,Al-Sn共晶体过烧,淬火冷却时形成复熔球团。在形成复熔球团过程中,一方面晶界氧化,使晶粒强度下降,另一方面又产生了许多显微空隙,使晶粒界面能增加,金属的强度降低,在使用过程中易过早失效。

# q" z* u2 _- a: y m * f T6 [' O" U

  (2)工艺生产时间长,达16h之多,生产效率低,能耗大。

+ J9 f% I* x6 g- C - m8 y2 a' s9 U& p# z# B: W6 t5 n

  为了寻求一个合理的热处理工艺,进行了工艺性能对比试验。试验工艺与结果见表2及表3。

( M! o. R2 H, b) | 1 Z# o d# @1 T D8 F

  表2铝合金处理工艺、组织和硬度

 热处理工艺硬度组织状况
  铸 态66~70  Al-Sn共晶体呈块状
铸态(自然时效)72~76  Al-Sn共晶体呈块状
515℃×6h水冷 7 |) T1 q- J1 P3 ]4 R+180℃×8h空冷70~74  Al-Sn共晶体严重过烧
300℃×8h空冷70~76  Al-Sn共晶体轻度过烧
250℃×7h空冷70~76  Al-Sn共晶体呈断网状
180℃×8h空冷70~76  Al-Sn共晶体呈网状
* y* I: D6 u' }& Q& c! ^

  表3经不同工艺处理后铝合金的性能

热处理工艺σb/MPaδ(%)
515℃×6h水冷+180℃×8h空冷853.6
250℃×7h空冷1254.2

( Z2 C! E) V/ r. K 

  由金相观察和力学性能试验数据可以看出,250℃×7h处理工艺比较理想。Al-Sn共晶体呈断网状沿晶界分布,一方面Al-Sn共晶体分布比较均匀,保证有良好的耐磨性,另一方面Al-Sn共晶体没有分割基体,使合金有较好的塑性和韧性。采用250℃×7h处理工艺可以得到较高硬度,是因为该合金含Cu量较少,金属模冷却速度快,在铸造冷却过程中,已保证Cu熔入固溶体,起到了淬火作用。通过自然时效提高了硬度,也证明了这一点。

# O% O) M) E' M- B7 b% x; s1 X8 s9 m' Y& q S, g

  250℃×7h空冷工艺比515℃×6h水冷+180℃×8h空冷工艺的抗拉强度提高47%。

, {% N5 j0 w9 P) K/ E% ~ & {9 _0 @& l: q( R

  250℃×7h空冷工艺温度稍高于Al-Sn共晶体的熔点,是为了在不使共晶体过烧的前提下,通过较短的保温时间得到Al-Sn共晶体的断网状分布。

5 N9 e' Z) Q# `0 s1 U" s& I. {7 e 0 z, ^5 O/ ]+ a r: e

  在工艺试验的基础上进行了小批量(400件)试生产,经硬度、金相检查和试验台做产品出厂试验,均全部合格。

$ W3 v3 a4 M+ a9 G, e# W1 c ) |4 H: U/ Q4 s# @+ t

  该工艺于1996年正式投产至今,已生产轴套几十万只,全部合格。工效提高1.3倍,一年可节约资金约7万元,节电超过8万kW.h。-【MechNet】

6 T- |2 O+ s" ]* g+ F6 J
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