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氮化工艺控制长轴热处理变形量

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发表于 2010-9-12 14:22:13 | 显示全部楼层 |阅读模式

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  目前,国内一般细长轴(2—3m)的热处理变形量要求不大于0.03~0.05mm,按传统制造工艺是很难达到这个要求。经过对传统制造工艺流程和工艺进行改进和完善,使长轴最终氮化处理的变形量达到国内同行业先进水平。 1、38CrMoAl长轴传统工艺流程和热处理工艺

- \& P& c! F, L3 v5 V+ }8 \3 X$ X6 B" m0 U! r8 y

  热处理氮化要求:

1 s8 _; Y/ g+ B% W( a( L) k . s _6 |/ z5 }% d# Z, ]6 R( Y/ s

  a.硬度HV≥850,渗透度深度大于0.50mm,脆性级别1~2级;

0 _" O6 s# g% H( e& q / Y* [3 h* j8 z' I

  b.全长变形量≤0.05mm。

9 y; l% g' F! q# \8 |) e- ^ W; z# h2 e! t

  在38CrMoAl长轴投产初期,仍按传统制造工艺流程拟定了工艺路线和热处理工艺。

5 I- R! z8 H Z' }" D $ b v. ]* ?, a3 n' J' G+ _7 _

  工艺路线如下:

7 s6 }8 d. F, `9 o* r2 ]8 G ( E" T$ s( _' u2 q

  锻坯一退火一调质一粗车—稳定回火—粗车一精车一铣健槽一粗磨一氮化一精磨成活.

* j# ~, I! L5 w0 ?8 C& L' s# h% I9 ^2 I' L

  热处理采用二段氮化工艺。

; e" u+ C. J, n% ^* x0 K' M ( l& v; w1 [6 Q$ w9 S+ z

  氮化后按GB/T43401—1999标准和GB/T9451—88标准检验,其结果如下:

; ^3 n6 I. q% r9 @7 p, f1 H5 q1 J# z; B3 G

  a.维氏硬度:表面:HV945;距表面0.05mm:HVl910;距表面0.60mm:HV348;中心硬度:HV294。

# Y2 A3 o7 m; Z! j* m) a7 q 8 S, [+ v' ]! Y6 e+ J9 A. I

  b.脆性级别测定用维氏负荷硬度计HV5000g,脆性级别为2级;

# A+ a2 |, x" t& ^ ' c& N: H, X& r$ h

  c.检测轴全长变形量为3~4mm。

8 v. s2 T/ C9 Z7 |3 ]3 @" P) C _" `( n8 |

  分析氮化后产生严重变形的原因,主要是加工工艺流程的工序安排采用传统方法是不合理的,其热处理工艺也有改进的余地。 2、改进工艺流程的工序和热处理工艺

. z! s- g& J" A; n " u+ k$ y* X2 _$ t1 N7 Q! z/ \; F3 o

  针对上述情况,查阅许多有关资料,长轴的制造工序和热处理工艺作了合理的设计,制订了新的工艺流程方案和热处理工艺措施。

. P' |+ T' z- w& M' e9 ? % k' _# ~: I/ H' P- Y8 o1 v3 v

  在工序方面增加了稳定回火和加工键槽后配制假键,并对热处理氮化工艺作了一定的修改,由原来氮化炉炉冷至150℃出炉,改为炉冷至室温出炉。

% G. C, b0 ]% ~- O8 A7 q" h C* Q% a7 Q! U) g* E0 v

  改进后的加工工序如下:

& o$ w Y6 M' ^1 Y! R9 y. i4 P: q 3 \, y! d, x/ B& \: Z

  锻坯一退火一调质一粗车一稳定回火一精车(Ⅰ)一铣键槽—稳定回火一精车(Ⅱ)一粗磨一配制假键一氮化一精磨成活

- ^! X/ L7 f* H( T+ T( }+ D" ^# q' L

  氮化后按GB/T43401-1999和GB/T9451—88检验,其结果如下:

' V. G2 r6 y/ O8 n( H/ }5 q: J . D( _4 @6 D `/ E

  a.维氏硬度:表面:HV981;距表面0.05mm:HV938;距表面0.60mm:HV346;中心硬度HVl50g-292。

$ d8 }1 h/ h. N" L 0 s6 ]1 @: a7 ]5 Y) @* }6 U' d/ u

  b.脆性级别测定用维氏负荷硬度计HV5000g,脆性级别为Ⅰ级;

/ v5 C, v- {* B8 P 5 ]) P7 k0 z- E, O

  c. 检测轴全长变形量为0.02~0.03mm。 3、结束语

8 r& a' z$ p9 I* s6 n# ?! z ; Z$ w Q1 }- F3 _* p

  在38CrMoAl长轴氮化处理工中,通过不断总结经验,制订出合理的工艺规程,并对工艺的实施严格控制,最终将氮化处理过程中的变形量控制在国内同行业先进水平。 【MechNet】 . |0 g7 L- v D' N

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