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氮化工艺控制长轴热处理变形量

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发表于 2010-9-12 14:22:13 | 显示全部楼层 |阅读模式

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  目前,国内一般细长轴(2—3m)的热处理变形量要求不大于0.03~0.05mm,按传统制造工艺是很难达到这个要求。经过对传统制造工艺流程和工艺进行改进和完善,使长轴最终氮化处理的变形量达到国内同行业先进水平。 1、38CrMoAl长轴传统工艺流程和热处理工艺

/ y- e2 x0 A2 L1 ?$ `: }0 j ( ~: D# Q$ v; H6 n# F* b1 s

  热处理氮化要求:

4 n+ e4 G3 F' M2 x * Y3 l; r# s# f% L& O! N

  a.硬度HV≥850,渗透度深度大于0.50mm,脆性级别1~2级;

. h9 s7 D x4 Q$ g% `/ Y( T 2 B6 R; x. O7 \( x

  b.全长变形量≤0.05mm。

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  在38CrMoAl长轴投产初期,仍按传统制造工艺流程拟定了工艺路线和热处理工艺。

% a4 @% C" o: C1 l' a0 Z% W $ w* u1 d. R, A, z- a U9 `

  工艺路线如下:

9 H: O: x& r; s/ N- N' z . F* ?- V5 z6 p, @( Y9 L

  锻坯一退火一调质一粗车—稳定回火—粗车一精车一铣健槽一粗磨一氮化一精磨成活.

# Z7 @( H/ f9 k6 _ ! y& D' k! Y9 y

  热处理采用二段氮化工艺。

2 _* O# H' N; {6 F8 A) v9 L* g9 e: D1 j8 H2 {

  氮化后按GB/T43401—1999标准和GB/T9451—88标准检验,其结果如下:

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  a.维氏硬度:表面:HV945;距表面0.05mm:HVl910;距表面0.60mm:HV348;中心硬度:HV294。

- a X9 f1 p; M1 v2 s( f1 f( B3 n, m+ q9 B1 C* E

  b.脆性级别测定用维氏负荷硬度计HV5000g,脆性级别为2级;

* ]2 E6 m6 ?$ w0 G; u7 o* |/ }2 c" X l: \( \6 ]1 u7 {( E( {* z

  c.检测轴全长变形量为3~4mm。

7 H* p* e0 |. i1 d" m8 Q7 ?6 }/ l; ~3 y5 A0 z5 ^5 v6 y4 m* M

  分析氮化后产生严重变形的原因,主要是加工工艺流程的工序安排采用传统方法是不合理的,其热处理工艺也有改进的余地。 2、改进工艺流程的工序和热处理工艺

- e* j4 i3 d+ T+ ?: a# C' @/ w& p2 @! w

  针对上述情况,查阅许多有关资料,长轴的制造工序和热处理工艺作了合理的设计,制订了新的工艺流程方案和热处理工艺措施。

- S) x% C z! Y( \1 s& G1 n5 K# V- I! C0 Z

  在工序方面增加了稳定回火和加工键槽后配制假键,并对热处理氮化工艺作了一定的修改,由原来氮化炉炉冷至150℃出炉,改为炉冷至室温出炉。

0 B$ D5 Q! G) Y5 u7 i+ l' b! |1 M; P7 Z3 O + E1 k# M1 `! Z- D" w

  改进后的加工工序如下:

9 o0 Y& M8 f5 A $ D, i8 `1 u5 q1 D( t

  锻坯一退火一调质一粗车一稳定回火一精车(Ⅰ)一铣键槽—稳定回火一精车(Ⅱ)一粗磨一配制假键一氮化一精磨成活

* f- D$ @3 d" f- F0 c ) K5 M: C% [" N2 c

  氮化后按GB/T43401-1999和GB/T9451—88检验,其结果如下:

$ v- U5 v l7 @) W2 G Q. z% I0 s" ]5 b5 N

  a.维氏硬度:表面:HV981;距表面0.05mm:HV938;距表面0.60mm:HV346;中心硬度HVl50g-292。

2 h8 t8 X7 w: G6 d! A " t. L0 s' o+ v

  b.脆性级别测定用维氏负荷硬度计HV5000g,脆性级别为Ⅰ级;

. O3 M7 ^8 J4 u% Q/ O# K5 _! z # R+ v' b% T8 i

  c. 检测轴全长变形量为0.02~0.03mm。 3、结束语

5 ]6 g8 Q, A3 d7 t' |8 R& E- P% U+ B9 m

  在38CrMoAl长轴氮化处理工中,通过不断总结经验,制订出合理的工艺规程,并对工艺的实施严格控制,最终将氮化处理过程中的变形量控制在国内同行业先进水平。 【MechNet】 ) S# t' A) \) N* M

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