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[资料] 嵌入式运动控制器的数控改造试验

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发表于 2011-6-11 11:39:15 | 显示全部楼层 |阅读模式

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本文将通用嵌入式运动控制器用于一台立式铣床X8126 的数控改造试验。改造中保留了原有的主轴系统和冷却系统,用步进电机驱动系统对铣床进行X、Y、Z 三轴数控改造。此次改造后步进距离是0.001mm/脉冲。
6 C+ m0 a& o& R9 f: J. z2 数控基本原理
2 c) r; K6 g# u0 t4 k$ @$ Q3 ]2.1 数控系统的工作过程
! m: B2 n) e" |' U(1) 把零件加工程序、控制参数和补偿数据等输入给数控系统。
6 s$ _$ I7 Y+ W3 c(2) 加工程序译码与数据处理。; v) G% e1 V+ i5 X9 \% G' S
(3) 插补。运动轨迹是多轴协调运动的结果,为了实现期望的轨迹,必须控制相关轴的运动。直接的方法是把各轴的每一步运动情况事先确定好,存入计算机的存储器,再现轨迹时,根据存储的数据来控制各轴。但是这意味着要存储大量数据,在实际应用中不现实。实际上,轮廓或运动轨迹一般由直线、圆弧组成,对于一些非圆曲线轮廓则用直线或圆弧去逼近。可以根据一些少量的基本数据(起点和终点即可唯一确定一条直线,圆弧只需要给定起点、终点、半径及方向即可确定),通过计算,将工件的轮廓或运动轨迹描述出来,边计算边根据计算结果向各坐标发出进给指令。这就是插补(Interpolating)的基本思想,即插补计算就是数控系统根据给定的曲线类型(如直线、圆弧或高次曲线)、起点、终点以及速度,在起点和终点之间进行数据点的密化。当然,单轴运动就不存在插补问题。
& _( T  Q  J. f# @' K0 P数控系统的插补功能主要由软件来实现,主要有两类插补算法。一种是脉冲增量插补,它的特点是每次插补运算结束产生一个进给脉冲;另一种是数字增量插补,它的特点是插补运算在每个插补周期进行一次,根据指令进给速度计算出一个微小的直线数据段。MCX314A 芯片内部含有高速高精度的直线和圆弧插补功能。
; T; D4 ^; L! M( T2 c(4) 伺服控制。将计算机送出的位置进给脉冲或进给速度指令,经变换和放大后转化为伺服电机(步进电机或交、直流伺服电机)的转动,从而带动工作台移动。
" Q2 B$ t0 m9 [0 K' n- A(5) 刀具补偿。在轮廓加工中,当采用不同尺寸的刀具加工同一轮廓工件,或同一名义的刀具因磨损而因此尺寸变化时,为了保证控制精度和编程方便,数控系统通常应有刀具补偿功能。) [8 i3 }8 q+ [$ u
2.2 数控加工程序
- v* i/ [4 \) U# u符合 ISO-840 国际标准的NC 指令代码编程是一种较通用的数控编程方法。常用的指令有准备功能G 代码、辅助功能M 代码、主轴速度S 代码、刀具T 代码等。数控程序就是由这些功能代码和数据构成。如N0666 G01X20 Y20 F 300 表示直线插补,XY 同时进给到目标点(20,20),速度300mm/min。! z! q- Y' }) M! c
Pro/Engineer、北航海尔CAXA 等CAD/CAM 软件能够依据零件CAD 轮廓生成相应的加工轨迹,生成数控代码程序。. G. d* R* y$ {. e" {' `
3 硬件组成
# }. _5 y4 ~+ Z4 |9 \7 Q1 _( n如图 1 所示,基于ARM 和MCX314A 的运动控制器是系统的控制核心。图2 是接口板和驱动器的接口图。MCX314A 输出的脉冲/方向信号经接口板(26AMLS31 变成差动信号)与驱动器对应的脉冲/方向端子相连。各轴限位开关信号和原点信号、急停信号经接口板光电隔离后连接MCX314A 的nLMTP、nLMTM、Xin0 和EMGN 引脚。: I5 a/ G7 e9 ^9 Z1 R! z
2009-02-13-11-48-20-597.gif
  p" B5 ]; b9 ]0 u/ Y图 1 改造后的铣床数控结构图: W4 ~# Z' b- k# a
2009-02-13-11-48-28-684.gif
( [- _1 a5 \3 M. i0 N图 2 转接板和步进驱动器的连接图PC 机通过串口与LPC2214 相连,作为数控加工程序的编程人机界面;在数控加工时,LPC2214 将MCX314A 各轴的逻辑位置和状态反馈给PC。不过,PC 将数控加工程序下载给运动控制器后,可以脱开,运动控制器具备独立运行能力。
7 J. z1 I& N- Q& |, W4 软件设计" m8 J$ a' L5 k, J" ^8 N
利用PC 的良好人机界面和数据处理能力,PC 用作数控编程的人机界面,对数控程序进行语法检查,对数控程序进行预处理。PC 预处理后,将数控程序下载给运动控制器,LPC2214 将数控加工程序存入Flash 中。数控加工时,LPC2214 从Flash 中读出加工代码,进行数控加工程序的译码,译码完成后调用API 函数,实现数控功能。% S- B* R) A  j
上位 PC 作为数控系统的人机交互界面,完成数控代码编辑(或接收CAD/CAM 软件生成的加工程序)、语法检查、代码预处理功能,并能和运动控制器进行通信,将处理后的数控代码参数上载到控制器,并能接收到控制器的(逻辑)位置反馈和驱动状态信息,实现对整个系统的监控。上位PC 的程序用Visual Basic 开发完成。
9 e' `( ]+ V6 F2 K在已经奠定了运动控制器的软、硬件基础平台后,实现数控应用的关键点在于把数控代码转换成对API 函数的调用,核心内容是进行数控加工程序的译码。' `+ O" ]) y$ l9 p' R+ q$ G( c
2009-02-13-11-48-36-648.gif
- s- {) ^: o. [图 3 数控加工程序译码流程(1) 数控加工程序的译码。
( w* u9 u6 e" k0 Q  u$ F定义一个数据结构体 CNCcodeBuf,将一个数控代码行的译码结果存入其中。将G 代码和M 代码分为GA~GF、MX~MY 组别,以节省存储空间,提高译码效率。译码流程见图3。6 o$ }$ z* @" @4 B' ^" W
struct CNCcodeBuf
' |" ~( P1 f- V- i1 Q) j1 T& p{
( D" s* v! q6 mshort N;//存储数控代码N 后的编号( R  f3 Q& P. P) ^
int X,Y,Z;//存储X、Y、Z 代码后的数值8 `/ A$ y" e  ]
int I,J,K;//存储I、J、K 代码后的数值
9 X  M* A+ t3 I5 Cint F;//存储F 代码后的数值
5 w% e  h+ c! u0 \. \; Sint S;//存储S 代码后的数值
1 @; M$ s; P0 K  S5 ?# ]1 Sshort T;//存储T 代码后的数值
& d4 [8 ~' q# a0 _( o% @0 `unsigned char GA,GB,GC,GD,GE,GF;//存储分组后G 代码的序号  i' `8 e" t, g% ?1 V: ^3 o
unsigned char MX,MY,MZ;//存储分组后M 代码的序号4 d( P) H! y$ `0 H1 w; n
}CNCBuf;
- k; [; M1 m& p9 k  p. N3 H一行代码译码完成后,代码数据存储于变量CNCBuf 中,然后需要作的事是将其变换为对API 函数的调用。方法是从变量CNCBuf 的成员中读取G、M 代码功能号,根据功能号对应的API 函数要求逐一完成API 调用的入口参数设置。
# |% K9 S5 n- S, J, E(2) 通信。上位PC 将预处理后的数控代码程序加帧头“0xAA55AA”和帧尾“0x55AA55”后以RS232 方式下载到运动控制器中。通信格式设为:“38400,E,8,1”。9 v+ F$ l* a1 T0 Y
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