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单级单吸离心泵轴承润滑方式的改造

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发表于 2011-6-11 12:24:56 | 显示全部楼层 |阅读模式

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  IS系列单级单吸离心泵,由于设计原因,离心泵所用的滚动轴承用机油润滑,动密封泄漏十分严重,威胁设备的安全稳定运行,笔者在几年的工作中,对轴承箱密封进行多次的小改小革都取得了一定的效果。但泄漏问题没有彻底解决,后经过实践改机油润滑为润滑脂润滑,效果良好。
( C# I& W) @( {0 s  关键词:离心泵;润滑;密封;振动
3 m4 X2 ~( T) a! K  离心泵滚动轴承的润滑主要是减小磨擦功耗,降低磨损率,同时还起到冷却、防尘、防锈以及吸振等作用。搞好设备润滑是保证设备正常运转。减少设备磨损,防止设备事故,降低动力消耗,延长修理周期和使用寿命的有效措施。& E2 j! Y# L/ E8 K$ C& x
  我厂焙烧炉循环水系统所使用的离心泵为单级单吸泵,各种技术参数如下:8 i+ B- o) f9 d- ]
  型号为IS150-125-250,流量200m3/h,扬程20m,轴功率18.5kw,转速1450r/min。. O# ]& e3 Q  }0 L
  这类型号的水泵滚动轴承润滑是由30#(冬)或40#(夏)机械润滑油润滑。由于设计原因动密封泄漏非常严重,不但造成机油大量浪费,轴承烧坏,而且污染环境,不利于设备的安全运行及文明生产。在几年的工作中,为了解决这一问题,多次进行小改小革。
5 O  X" x8 D5 ?  1、润滑方式改造的历程
: |5 M) q" E8 \! B# |  1.1毛毡密封改为单层骨架油封
6 _: y0 Q3 N: n* B1 k  P# l  原轴承箱密封是用毛毡密封。泄漏非常严重,每台泵耗油量约为300kg/a,造成大量机油浪费,地面上油污厚厚一层。. C1 z* d* c% y' n8 T
  为了改变这种漏油状况,改毛毡密封为骨架密封,方法如下:! u' M" k; D) C4 E6 K: w) _, u
  ①对轴承箱的内外端盖进行加工,车出一个Φ65mm,深12mm的圆孔,适合放一个规格为45mm×60mm×12mm的骨架油封。2 ^, G. E' a( v- v/ i; S# _8 m: n
  ②将毛毡取掉,把骨架油封用锤子轻轻打进去,并正确安装。
" X7 s* s$ v4 {8 ]. }  经过改造后,设备运转正常,振动位移为0.04mm左右,轴承外测温度为50℃左右,每台泵年消耗机油仅需50kg左右。保持了泵房清洁卫生,杜绝了由于缺油造成轴承、轴损坏事故的发生,使设备运行完好。
/ u3 r) ]' x$ P1 e+ u! [3 U  1.2单层骨架油封改为双层骨架油封$ H" Y; {5 e- R" p9 I$ o4 L
  为了使泄漏量更加减少,根据轴承箱端盖的结构情况,又提出了改造方案,把轴承箱端盖内孔加工为Φ65mm通孔。将单层骨架油封改为双层骨架油封:# p% U& Q4 g. I6 N' h
  试运行表明,这种方法对防止漏油在短期内是非常有效的。但连续运行6个月以后,由于骨架油封磨损又会增大泄漏量。/ L- Z! f! s8 v$ V; E+ c
  2、骨架油封的缺陷' e# [+ z  \1 [$ u3 _! P# k$ d7 z
  将毛毡油封改为骨架油封,使用了4a,虽然效果较好,但是也有明显的缺陷。
' Y/ e" ?+ y% m+ [6 {5 G3 [  在实际工作中,因为骨架油封寿命较短,需要经常更换,在更换骨架油封时,需要将设备全部解体,一方面增加工人劳动强度,另一方面在设备解体检修过程中,有时会造成叶轮、轴承等零件的损坏,不符合设备经济管理要求,但如果不换油封,造成泄漏,不利于密封,也直接影响轴承寿命。总之,实践证明:骨架油封没有彻底解决这种结构的轴承箱漏油问题。
9 K2 \3 D3 {0 q, f4 N! A  3、润滑脂代替润滑油6 C* v* i' h: g3 h& W' P+ P, c4 ^
  目前,又便宜又无泄漏的密封装置还没有,有的密封效果好,但价格昂贵,经济上不可行。经过调查研究,决定大胆试验——用润滑脂代替润滑油来润滑。
8 k, R0 Y+ V7 _5 g" S  3.1改造方法
! Z5 r2 j: F5 K2 n2 {  考虑到泵轴功率只有18.5kw,流量只有200m3/h;泵转速为1450r/min,线速度为3.4m/s。从以上两点看,用润滑脂润滑是可行的。
1 K8 L+ K, _# g! ], I  3.2具体方法如下
+ @0 ?7 M6 _7 ]+ J  ①把油箱内的机油放掉,对轴承箱进行清洗。
  V1 o$ b6 N, X9 K1 G  ②把轴承箱两端的端盖及放油孔丝堵打开,以排除箱体内空气。2 Y2 a0 ~- l$ ^5 [% D0 Z
  ③用黄油枪把锂基脂由加油孔向轴承箱内加注,加到润滑脂从两端盖及放油孔挤出,视为加满,并上紧轴承端盖及放油孔丝堵。用手盘车,使润滑脂在箱体内分布均匀。
# V" Q6 M' L7 q5 m2 p6 O  启动泵后,开出口阀门,使泵在正常情况下运行,监视泵两端轴承温度及油质情况。用红外线测温仪监测温度,数据如表1所示:2 C; {+ I% H+ Y# M: ]
  表1轴承温度随运行时间的变化运行时间/h内侧轴承温度/℃外侧轴承温度/℃室温/℃
: O; @4 i9 s! `  0.17 40 41 355 I' S; X. Q# {4 V
  0.33 42 44 35+ m. ]# E' J" ~  k0 G
  0.50 44 47 35
( [8 h4 E' A2 f9 @# @  0.67 47 50 35
9 e) U  c# b5 e  0.83 49 53 35. }& ^& {- {& u1 w9 j. v  W
  1 50 54 355 C1 H, @* P* @. x* @) {$ A5 V
  2 50 54 357 F7 l8 K2 ^* R+ ^+ o3 D
  10 50 53 343 ?1 |: I& c( p# B; I
  240 45 50 32
3 l' Q" F, N0 u1 u; V7 b  720 44 49 311 v0 |6 n" B0 c7 k# n8 M
  经改造后振动位移为0.04mm左右。) R/ Z& x8 @: Z8 \; j
  润滑脂油质良好、无变化,水泵运转正常,从温度监测数据和振动监测数据可以看出,用润滑脂代替润滑油是可行的,能在同类型泵上推广使用。5 W+ ?  M2 U6 d! m/ C5 J
  3.3润滑脂润滑效果
% j* P6 K" l* o5 }* N) a, u3 O; p  润滑脂不易泄漏,有利于水泵轴承的润滑,确保水泵安全稳定运行,大大减少加油量和加油次数。不但节油,而且降低工人的劳动强度。具体来说:- Y0 U2 K6 ^. Z8 u3 j7 ~; j
  ①节省油费用。使用润滑油脂每台水泵消耗为9kg/a,费用为63元/a。而机油消耗量在骨架油封完好情况下4kg/月,费用为200元/a。每台泵可节约137元/a,大大降低了润滑费用。
/ R, h% E9 Z7 ^4 b  ②减少检修费用。骨架油封平均寿命为4个月,为更换骨架油封,每年需解体检修3次左右,改为锂基脂润滑,减少人工费。材料费、机械费,并避免了在检修过程中造成设备零件的损坏。4 O4 N. o3 k! ?! ~: q% f# Y3 [; i
  ③延长了设备运行周期。从振动。温度等方面监测,使用润滑脂密封性能好,轴承运转良好,延长了轴承的使用寿命。
& K1 b1 G8 l2 z& f6 ^) j0 W  ④改善了岗位环境。8 Y; v$ C8 C* R9 H
  4、结语
) X+ H5 `! A. `7 E9 s3 n0 I  总之,用润滑脂代替机械润滑油,对这种转速低、流量不大的水泵是切实可行的,并且有着明显的经济效益、环境效益,是使设备经济合理运行的一项有效措施。% V6 a% {- f+ t5 ]4 b5 {  K
文章关键词: 离心泵
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