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铁杂质引起镀镍层针孔的原因及解决办法

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发表于 2011-6-20 22:44:56 | 显示全部楼层 |阅读模式

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  1.故障现象
3 t( B' ?$ M4 Z) r) b8 x5 o7 W  铜件镜筒镀镍后发现大量针孔,且低电流密度区针孔略小,工件朝上部分比朝下部分多。溶液分析;7 A5 v9 ]( D9 x2 W# v+ W
  NiSO47H2O 220g/L NiCl26H2O 35g/L; F) H3 \* u% R
  H3BO3 30g/L pH=5.0# k& Q0 [7 c8 N" x" k( B
  根据此情况加8g/LH3BO3,将pH调到4.5,针孔有所减少,但没有完全消除;又加入0.05g/L十二烷基硫酸钠,没有什么过多的变化;将pH调到4.0,低电流密度针孔消失,高电流密度仍存在针孔,并时常伴有斑点,且整体质量不合格,而且电解24小时以后故障又重新复出,pH又略有上升。, R: z+ w( P  R0 ?2 L" {
  2.故障分析
- S, }" _0 H' }* X4 o  通常造成针孔的原因有:毛坏质量差,电镀时有油污,溶液中有固体颗粒,十二烷基硫酸钠或其它表面活性剂少,异金属杂质进入镀液,pH偏高等。
# P% h( i+ r& e* b% k- Z! n  根据故障的现象.并逐一进行试验及排除后发现,只存在某种杂质离子在零件电镀时放氢造成的局部PH升高而出现的氢氧化物沉淀造成的故障,根据经验分析,在低Dk时没有针孔,针孔大多出现在高Dk处.有点象铁杂质离子造成的故障。因为:Fe3+3H2O←→Fe(OH)3↓+3H+①% I1 P& D& S$ Y
  Fe2++2H2O←→Fe(OH)2↓+2H+②1 N$ A4 e# D5 T/ r3 Q, I
  而且在阴极上存在;Ni2++2e←→Ni③
. j# X$ w: O2 ~" s  Fe2++2e←→Fe④
, g5 C# O, j6 ]  2H2O+2e←→H2↑+2OH⑤, |4 R/ B. n$ w0 O$ ]
  当在Dk较大区域时会出现由⑤的反应较快引起局部表面pH升高,使形成Fe(OH)2、Fe(OH)2的倾向增大,而且此倾向有助于氢气泡(方程⑤反应所得)在表面停留,这样出现针孔就会较多,此分析基本与现象相符。但一个长期从事铜件电镀的镀槽又哪来的铁离子?笔者经过仔细寻找、询问,发现加热管好像材料有所更改。仔细核对,原来一星期前电加热钛管烧坏以后,仓库没有钛加热管,用不锈钢加热管代替,且此不锈钢管与原加热管尺寸不符,电工将之固定在阳极杆线上,在电镀时加热管出现铁的溶解:0 L- l. G+ i" l; o/ r9 V
  Fe一2e→Fe2+⑥
2 j8 I: I/ l3 M( c( ^1 _  b8 b+ {. Y4 R  Fe一3e→Fe3+⑦
1 F6 O# |* `1 c1 f$ u) d  n) D  即使不通电仍有可能发生如下反应:
+ U- r' T; ~( f( V4 `3 G  |  2Fe+6H+→2Fe3+3H2↑4 _( Y$ n7 [0 e
  这就是pH会略有上升的原因。( E0 x! f  i/ I2 Z) w; y: Q
  经过几天的生产和溶解,溶液中铁高子自然大量升高。6 j- S! I! L0 G6 B. R- @
  3。解决方法  b8 k: o& ^4 s4 `0 V* p
  据以上情况要求立即将加热管更换掉,对镀液采取如下方法处理:
' @% t7 t- q( f; W& O6 a  ①由于时间较紧任务较急,将溶液pH调至5.5后搅拌30分钟,趁热过滤’除去Fe3+。$ O' P% i) m& [+ m+ T
  ②在溶液中加入2g/L柠檬酸钠和0.5g/L甘露醇。暂时将原溶液按镍铁合金液的方法进行电镀。
+ c6 E3 o# m2 p; I4 j+ f  ③试镀,镀层质量较满意。
. t9 O/ K' D* w2 A- |  此故障的出现给笔者一个很好的启发:对镀液的外部环境的任何材料的更换都必须仔细研究一下后果,技术人员更要把好此关。. A: C* W4 ], w* ~0 l
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