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实际生产过程中的镀锌故障排除要点(三)

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发表于 2011-6-20 22:44:56 | 显示全部楼层 |阅读模式

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  某厂低氰碱性镀锌,工件品种多,结构复杂,长期来一直用高铬彩色钝化,近期部分产品改为兰白钝化,要求镀锌层外观好。发现镀锌层高区处布满密密麻麻的“火山口”,高铬彩钝由于钝化液自化学抛光作用而不明显,而低铬兰白钝化液无自抛光作用,该“火山口”特别明显,经查明:光亮剂太多,电流密度太大,调整为1.0A/dm2,火山口消失。另该厂有一种大尺寸400mm×550mm平板兰白钝化按常规配方(含氟化钠)难以达到纯兰白色,经试验用氟化钾代替部分氟化钠效果很好,正面兰白色很纯,无彩色,侧看带红绿色,达到目的。
( \0 k0 }/ ~% O/ P" @" g* O  某厂有电镀发电机油箱,油箱内外部都有锌层符合要求,但该锌层耐蚀性较差,半年后锌层发灰、起粉,察看现场:油箱内阳极为铜线接铁棒,错误之处:铜线浸入槽液中铜也被电化学溶解,槽液表面漂着厚厚的油污,钝化后热水无封闭剂处理,无烘干,油箱内水滴无法干透。0 C, i6 [9 e+ J+ V. B; C
  某厂氯化钾滚镀锌工件品种多,一些件常有棕黑色“胎记”、眼子印。棕黑色“胎记”原因是光亮剂太多而且未用镀液或水掺稀而加入、搅拌不充分。眼子印因素较多,平面件要钻孔穿线垫开;滚桶孔眼要通畅;阴极导电辫子适当加长并分出多个接头;滚桶转速太慢;阳极面积太小;槽液中的主盐、导电盐浓度过低、分散能力不好;改用圆柱形滚桶,根据工件平面尺寸选择恰当滚桶内径,可避免工件平面侧与滚桶接触,消除了眼子印。
5 w* Q' T" S+ b+ k# J5 Z  某厂为电镀专业厂,遇到一批弹性零件镀锌,冲压工序时工人为了不使工件弹出模具而飞出,将黄油涂在工件表面,经热处理后其氧化皮、结巴的油污按常规除油、酸洗均无法彻底。笔者应邀前往现场:要用碱性加氧化剂加热去除,刚好有碱性发黑工艺,将该工件“发黑”1~2小时,去除掉氧化皮及结巴的油污,再活化可正常电镀。+ I+ [4 I# s2 _' J; T
  以上实例可告知,认真细致,分析判断,大胆创新,对工作有帮助。. w- ^, J' h& T9 [: W) x+ i
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