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100t铁水罐耳轴强度分析与修复

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发表于 2011-7-12 22:19:52 | 显示全部楼层 |阅读模式

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摘要:对梅山炼铁厂100 t铁水罐的耳轴磨损进行了分析,通过耳轴弯曲强度核算,确认需修复磨损量。通过对焊缝强度校核,证明更换耳轴的方案不可行,从而选用耳轴表面堆焊的处理工。焊后采用退火处理,以消除焊接残余应力,效果良好。
) \4 Q* _9 {( K4 i. Z铁水罐是冶金行业使用非常广泛的一种设备,它的作用是装运炼铁厂生产出来的铁水,并通过铁水罐车将其运送到铸铁车间铸铁或炼钢厂炼钢。梅山炼铁厂100 t铁水罐型号为ZT -100 - 1型,其结构的特点是罐臂(包括图1所示2, 3部分)采用铸造,罐身采用焊接,罐臂与罐身互焊。* r* W, \" h: l8 K( l% K) z
1 耳轴磨损分析
( }" x: g; y7 o2 }' g# d梅山炼铁厂100 t铁水罐如图1所示, 36只铁水罐由于使用年久,正常生产时耳轴表面与吊钩内衬频繁接触、挤压,导致耳轴表面凹凸不平,耳轴局部与吊钩接触位置磨损严重,导致耳轴与原中心偏心。; z. {/ ~* u; K! H1 d& m9 O
200772691639.jpg
# |6 V1 {5 e8 S: v4 e+ |2 W当耳轴摩擦副产生相对运动时,软基材料表面较粗大的凸起由于粘着磨损而产生脱落,形成较硬的粗大磨粒;同时耳轴表面也由于粘着磨损产生了高硬度的细小磨粒。两种磨粒滞留在接触区内共同参与磨粒磨损。在摩擦副中粗大磨粒承受了大部分载荷,仅有极少部分高硬度细小磨粒参与磨料磨损。由于粗大磨粒硬度小于耳轴表面硬度。因此粗大磨粒对耳轴磨损作用很小,耳轴磨损速度显著降低。实践证明,由于耳轴处于高温辐射区,油脂润滑失效,耳轴磨损相当严重,并多次发生耳轴表面大面积拉伤。
2 N; P) B" z  }" ?* {* h( U36只铁水罐耳轴原直径为φ310 mm,磨损后其直径分布为φ260 mm ~φ 280 mm不等,铁水罐中心线偏离原中心线10~20mm。从而导致铁水罐不能安全使用。而且,耳轴表面凹凸不平也加速对铁水罐吊钩衬瓦的磨损。因此必须对耳轴的强度进行校核,并采取相应表面修复措施修复铁水罐耳轴。
( Q( a: N; H8 \2 耳轴强度的校核
/ t+ K# u4 Y+ {铁水罐使用时,耳轴主要受弯矩,通过受力分析,如图2所示以最大应力计算轴径。耳轴安全系数n取为12。
) a! C. a. T& h6 q钢包装满钢水的重量125 t, 龙门钩距离3620mm,钩内圆φ310mm,厚为180mm。4 B' f/ U, G# v$ G  w3 H. E% C6 a
35#钢的许用应力
6 K4 E$ q& {' C5 D0 T/ `  C 200772691843.jpg 6 n# G3 v! K8 U
式中W ———抗弯截面系数, mm3 ;
/ \/ }& G" F9 l" j; p9 vIz ———耳轴的转动惯量, mm4 ;5 N3 q6 V' ?. d. j5 g* j
d———耳轴直径, mm。
# I* B1 j$ C4 N9 L; T) K 200772692724.jpg 4 F' v; U% }; a! v( H: ~/ L# @$ n3 w
断面处最大弯矩+ _4 ]# p1 b; A" D/ ]/ C  Y  R: B' U
20077269293.jpg
( O8 }& l7 m! v: {' i式中Q———钢水包总重量;) J' d6 J1 c( M0 O* Z
L ———耳轴长度, L = 180mm。( D9 c. ?- E- i/ C
200772692938.jpg
$ F1 A8 h  s) i4 O% j分别代入数值得:- i) a" ~) T. J* G5 }
200772693244.jpg
" ]0 X3 L" a( c( E' U( ?% d& M耳轴最小轴径dmin:# E# Y0 b8 a$ d8 I3 E% F- t
200772693417.jpg 8 \+ P5 f; ]: S. A. X3 [* C. @
dmin > 260~280mm,强度计算表明,铁水罐耳轴现有的直径已不能满足安全生产需要。必须对耳轴表面修复或者对耳轴部分整体更换。耳轴部分整体更换时需核算新耳轴与罐体连接处的焊缝强度, 下面针对焊缝进行强度校核。: W) T/ F  O8 A$ E
3 焊接强度核算
6 ^0 ]& F1 T7 S0 w 20077269358.jpg ' V8 D8 s4 r5 a1 w
针对更换耳轴的方案, 以剪应力校核耳轴焊缝强度2 y: k- C; `# f6 M3 x
200772693546.jpg
; i% e0 a5 G4 b& X' u7 f" t式中P———焊缝拉力, P =Q /2 = 680kN;+ P5 M, H2 Y, Y; k* A
a———角焊缝的计算厚度, a = 0. 7K;
- @1 z* p! w& U4 PK———焊缝高度,取为25mm;+ X$ @- @5 K# Y
l———焊缝长度;( L% S* o+ f" R# E: `4 A9 ~( v& a
n———安全系数, 12;
9 }" W% R- l! ?Q ———钢水包总重量。& t0 v6 N' J3 s4 `  p4 ~: H2 o
35#钢的许用剪应力为118MPa。代入公式计算得焊缝的最短长度。而耳轴所在的位置由于枢轴位置的干涉不能平铺395mm长焊缝。5 ^8 G1 [+ U  L
上面的计算表明100 t铁水罐采用耳轴部分整体更换的方案不能满足安全要求。只能采用耳轴表面堆焊修复耳轴磨损量。% D1 e, r* t. `" z# ]* A" r6 A
4 耳轴堆焊及热处理4 R# H. C! U, x* r2 C/ ]
1) 找如图1所示耳轴轴心,以两枢轴2的中心位置为基准,在耳轴外圆面上确定耳轴的上下中心线、左右中心线。以这两条中心线为基准可以定出耳轴表面所要堆焊的高度。
. |& o- q+ ?. ?) \0 z$ A5 I2) 焊前准备。用磁粉探伤仪与超声波探测仪分别对耳铀表面及内部, 尤其是对耳铀与罐体连接过渡圆弧处进行探伤检查, 确保焊前无裂纹。若耳铀内部有裂纹, 打磨至无裂纹时再行施焊。焊条经300 ~350℃烘箱, 烘干1 ~2h 后使用。' Y* a, W1 A, g  f
焊前应将罐倒放,使罐底向上,修复面向上,可以方便焊接;用砂轮抛光机对修复部分进行彻底除锈和打磨处理。( s) q: F' k% N5 e) W. p
200772693815.jpg 0 R' U  |7 j+ i% ~
3) 堆焊。以耳轴两条中心线为定位找正,与堆焊样板配合确定耳轴每个部位堆焊量。用507焊条堆焊至图4所示位置。
& L; r1 C4 M% c4) 焊后处理
' I  Q3 ^& ~/ e. _ 20077269390.jpg   ^; J, L7 z! V2 w: c
堆焊完成后,用角向砂轮机、电磨头、砂轮抛光机对堆焊面修磨, 并用样板控制最终尺寸, 过渡圆角特别是耳轴与罐体连接过渡圆弧处修磨达图纸要求。分别用磁粉、超声波探测仪进行检测,确保焊后耳轴无裂纹。
+ q) Z8 K6 V7 B" _7 K1 \: Q1 A/ W残余应力会引起钢件在使用一定时间以后,或在随后的切削加工中产生变形或裂纹。耳轴退火主要用来消除堆焊造成的残余应力、细化金相组织。采用局部退火装置:制作一钢筒, 钢筒内、外衬石棉, 内盘电热丝; 钢筒一端开口, 套在耳轴上开口部与包体焊接固定;退火时钢筒四周覆石棉,钢包内耳轴位置覆石棉; 对每只铁水罐退火过程严格按照图5所示温度曲线要求。
0 o3 w, R2 }$ ^. }8 g5 结论1 ^* a" \1 |2 o
通过对铁水罐耳轴强度校核以及焊缝强度核算,对这种型号的100 t铁水罐采用更换耳轴的方案不能满足安全生产的要求,而使用堆焊的方法修复100 t铁水罐耳轴是可行的。焊后必须退火,以消除焊接残余应力。采用堆焊可以以较少的费用修复铁水罐耳轴,是一种经济实用的维修方案。2 |0 e+ h* A# q3 Y$ c8 F! A* x+ ]. y
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