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低温液体泵的故障原因以及排除方法

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发表于 2011-7-13 23:58:25 | 显示全部楼层 |阅读模式

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一、低温液体泵的故障原因及排除方法 :
, O  _( W9 Q  U% l原因1、泵开动后,出口压力升不上
# `) w$ `# |0 T' n2 K  Z⑴叶轮旋转方向不符。
0 L# H/ q& p( {9 N9 i$ f⑵泵未充分予冷,泵内有气体。
* G7 U  }' o- d6 o' X# w排除1:/ a) ~7 m3 [* |; F% H
⑴电机输入线两相接线对调
0 k7 U' h! Q) r9 w+ L4 P+ R6 _+ K6 S/ @⑵继续冷却,并打开防气阀或调整密封气压力。
9 w( [% L5 V; X# e原因 2、泵的扬程或流量不足。
% p/ B' f1 ~+ N# L⑴电机转速不足。
* k  D6 P; p+ Y( V; J# E( x- S⑵叶轮或管道淤塞。
, i- D( p8 ]" s. s9 N+ s⑶由于密封气压过大,有过量的气进入泵内。  S7 E) S* w" N2 n/ u! G: C8 V) d; Z
排除2:
# n; p" T* V: L9 Z$ q8 s⑴增加转速。     ⑵清洗。        ⑶调节密封气压力。
9 m# J# E) J( q: F) ~原因3、液体吸不上,指示压力剧烈跳动
/ a$ \. M1 U& G  {! c9 [⑴管道阀未开或管道阻力大。) B) v5 A. @2 U
⑵管道漏。
' ^- H6 s0 t7 K" H  d( g排除3:* g2 x8 U+ ]1 B6 l) Q9 H0 x
⑴打开或清洗。      ⑵修理7 {1 r3 e) ?3 ~  o2 g' M  }
原因 4、电机温升高。
6 k+ f! Y2 |% U! R⑴电机毛病。
2 I6 o9 N1 r9 N( ~: Z⑵叶轮口环已擦。
! ~0 \4 X% M8 q/ r( k8 X⑶迷宫密封已碰擦。$ O& H6 J) O1 `) H, e2 b
排除4:
* ]* I" D- U2 y6 |, D) c⑴电工修理。        ⑵调整间隙。         ⑶调整间隙。; h- w: T3 O3 h. s- I% ]! W- t8 c
原因 5、突然停车
5 f5 D5 N; @. x% E0 `4 U⑴密封气压力低连锁。: k& C% }; y$ t. z; I2 \
⑵轴承内卡死。
) B% C! a7 X! d; G排除5:& d: p! [; B( c# J
⑴调整压力。      ⑵清洗或更换。# L  G/ q3 R7 o7 `3 ~. N
原因 6、发生振动或噪音
  ^$ K7 l& M9 a  x2 f4 V  Y8 G2 `" X⑴机身与转子不同心。
. A1 g7 i) F4 F& f& z: f⑵泵进口压力过低或其它原因而产生气蚀。
* m! Q! |$ p/ \$ @% r6 }1 t/ r⑶运动件与固定件产生摩擦7 i( s) L, W9 Q4 {
⑷转子零件松动。: e. u& X! Q% s( l
排除6:* B' R, ]9 X$ L# V# Y0 x
⑴调整      ⑵调整压力,放气。    ⑶校正    ⑷检
+ D: I# `2 j9 J二、 几起液体泵事故分析1 a6 }/ R2 |& |9 T  H- d
(1)改造投产初次调氩,开西号氩泵时,出口压力怎么也上不去,采用充分予冷,变频调速为最高,过滤网检查,穿墙进出口管隔热检查、处理等方法也没有效果,厂家现场调试人员也束手无策。改开东号氩泵,压力很快上去,运行正常。后检修扒塔,发现西号氩泵进口管道设计不合理,弯头太多,本来粗氩Ⅱ塔塔釜就低,这样氩泵进口NPSH达不到设计值,出口压力上不去。对进口管改造,减少弯头。再启动,一切正常。
( ^- ?: a3 ]! P' _% G7 n* T6 t(2)因氩泵出口管顶部开裂,停车检修后,再启动,发现氩泵运行不久,压力就掉下来,加温反吹后,再启动,仍是如此,把Ⅱ塔塔釜液体全排净,重新积液,氩泵仍不能正常运行。最后扒氩泵小保冷箱,去掉进口过滤器网,问题得以解决。分析认为,Ⅱ塔内进入珠光砂的原因是:氩泵出口管顶部开裂,停车后,漏进珠光砂,再流到粗氩Ⅰ塔顶部,加温时通过馏分气管道流进粗氩Ⅱ塔。3 P# W& }" x0 }2 b2 P/ G
(3)氩泵密封气开始选用压力氮气,不久发现密封系统混合气排放管有液体排出,分析认为密封气堵塞,用微量水分析仪分析压力氮气,发现含水量近1000PPm,这些水是由于活塞氮压机冷却水钢套不严密漏进的,问题原因得以找到。密封气改用仪表空气后,氩泵运行正常。( _0 Q! O0 {+ Q  F9 V+ \
(4)首次改造,采用取消精氩塔流程,精液氩中微量氮纯度一直不合格,怀疑是密封气渗漏造成的,研究决定密封气改用氩泵出口压力氩,结果精液氩仍不合格,密封气又改回仪表气。最后进行二期改造,增设精氩塔后,精液氩合格。
6 p6 R2 [" I8 s- N& d0 N; ^: r(5)今年8月初,正在运行的东氩泵发现漏夜,改用西氩泵,启动时,转速只能调到2900转/分,泵出口压力为0.58Mpa左右,液体打不上粗氩Ⅰ塔顶部。电工咨询厂家后,重新调试变频器,转速达到3600转/分,泵出口压力升为0.8Mpa,液体可顺利打入Ⅰ塔顶部。
- d# G) Y8 @7 \3 j8 X三、 液体泵突停对空分系统的影响' w, I1 d# w  ?5 I
液氧吸附器用液氧泵的突停对空分系统影响不大,主要须注意的是安全方面,要采取主冷液氧危险杂质勤分析,加强液氧排放等措施。有些液体泵突停对空分系统影响很大,(1)无氢制氩流程中的循环粗液氩泵突停,粗氩冷凝器仍在工作,液化的大量液体积攒在粗氩Ⅱ塔底部,不能回到粗氩Ⅰ塔参加精馏,再回到上塔,这样会使粗氩Ⅰ塔顶部含氧迅速升高,主冷液氧液位大幅降低,主冷液氧液位过低一是不利于安全;二是换热面积减小,空气吃不近来,氧产量下降,使主工况波动很大。(2)上下塔分开流程中的循环液氧泵突停,液氧大量积攒在上塔底部,不能回到主冷,也会使主冷液氧液位大幅降低,结果同上,同时也可能发生氮塞。所以对这两种流程,泵若突停,要迅速恢复;正常倒泵,也要小心操作,保证流量稳定不间断(无氢制氩流程液氩量突然增大,会污染主冷液氧,氧气纯度下降,甚至氮塞。)。(3)对于内压缩流程液体泵突停,会影响产品氧、氮、氩的供应。下面就液氩泵倒泵操作谈几点体会:
- t' V7 p8 Z$ p, @; q. ~首先合理的循环氩泵流程对泵的安全运行及顺利倒泵很重要,图4所示流程比较合理,每台氩泵各有一条独立的进口管,以确保予冷、倒换备用泵时不影响运行泵;过滤器、补偿器、止回阀、安全阀的设置如前所述;另外氩泵出口回流管道不能太细,否则全回流时泵的压力过高,不利于泵的安全;加温阀要装在泵后,以保证加温时,能把过滤器上的杂质吹除干净。目前比较先进的流程是,两台液体泵一用一备,备用泵处于冷态低速运行,当主泵故障停机后,备用泵能够立即投入正常运转,使整套装置的运行不受影响。
* V% R+ m) y* X; H. c正确的倒泵操作是:对备用泵进行予冷、启动,如第五项“离心式液体泵的启动”所述进行,须注意的是,因为予冷要消耗一定的含氩98%左右粗液氩,去粗氩Ⅰ塔顶部调节阀会自动关小,粗氩Ⅰ塔的回流比降低,使粗氩纯度变坏,微量氧上升,因此,予冷时要相应降低粗氩产量,以保持纯度稳定。另外备用泵启动好后,立即停运行泵,注意要保证去粗氩Ⅰ塔流量稳定,不要大幅波动,否则会影响主塔工况。; J$ \3 O$ b; M2 e7 O$ w) x& |6 K
文章关键词: 低温液体泵;故障原因;排除方法
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