找回密码
 注册会员

QQ登录

只需一步,快速开始

扫一扫,访问微社区

查看: 188|回复: 0

喷浆造粒干燥机的改造

[复制链接]
发表于 2012-7-4 22:13:30 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转磨削论坛

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员

×
1存在的问题, ^$ e0 L+ q# b! {
1.1粒度控制难度大,内破碎负荷加重,由于大颗粒(超过必3mm)重返机头,致使系统粒度偏大,为保证粒度指标只好减少喷浆量,进行重新破碎调整,每次花费时间都在5h左右,在调整过程中常出现成品外形不规则,具有细粉难以筛除,产品质量(粒度)无法保证。经观察分析,我们认为这一问题属于机内分级锥分级效果不佳所致。大颗粒重返机头,继续涂布粘结,周而复始。造成内破碎负荷加重,因超载而电机烧坏。
, ^  k. q) z2 V2 q- A1.2机头容易化料,严重时已熔化的物料进人迷宫式密封圈(碳化纤维盘根密封件填料的作用和特点),生产无法进行,被迫停车清理,费功费时。此问题是内返料落料位置不合理,易直接受高温作用,脱水熔化所造成。
$ U; C& T, ]9 S, |1.3台时产量偏低,适应不了日产量在110t以上的生产负荷,原因是系统粒度波动大,细粉过多,干线时常堵塞,达不到长周期连续运行,限制了装置潜在能力的发挥。
' F& ~3 o2 N2 I0 D" y: j4 c/ _6 V2改造之后的效果
) A/ S! `7 i2 R2.1取消了原有的机内分级锥,重新设计安装了分级装置,彻底解决了大颗粒复返机头的弊端,减少了内破碎负荷40%一50%,台时产量增加30%,在料浆指标正常情况下,日产量可达150t以上,操作省力省心,尾气风机、除尘器等干线也由此可实现连续运行60天以上不清堵,实现了长周期连续运行。
: s- W7 L1 I3 m0 b9 G- ]: W% F" Z2.2我们根据机内物料流动性强的特点,在机尾筛分区设计安装了物料分布器,增加有效筛分面积90%以上,从而保证了产品质量(粒度),必1一4mm颗粒可长期稳定在90%以上,且均匀光滑,无细粉。
. Q& y* l( r6 ?  A$ G# O2.3设计并改造了机内螺旋通道在机头的落料位置和物料运动方向。根除了机头化料,保证了装置连续运行,节约了维修经费。
  x# t6 S' f5 r3结论" o$ J/ P4 S" f% i
此项改造连续三个月生产运行,我们认为在技术上安全可靠,在效果上收效明显,提高了产品质量,增大了生产能力,节约了维修经费开支,减少了劳动付出,实现了预期目标。
5 _' A) f# X, e" n+ s( ^文章关键词: 干燥机
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册会员

本版积分规则

中国磨床技术论坛
论 坛 声 明 郑重声明:本论坛属技术交流,非盈利性论坛。本论坛言论纯属发表者个人意见,与“中国磨削技术论坛”立场无关。 涉及政治言论一律删除,请所有会员注意.论坛资源由会员从网上收集整理所得,版权属于原作者. 论坛所有资源是进行学习和科研测试之用,请在下载后24小时删除, 本站出于学习和科研的目的进行交流和讨论,如有侵犯原作者的版权, 请来信告知,我们将立即做出整改,并给予相应的答复,谢谢合作!

中国磨削网

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|磨削技术网 ( 苏ICP备12056899号-1 )

GMT+8, 2024-12-23 19:19 , Processed in 0.125782 second(s), 23 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表