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喷浆造粒干燥机的改造

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发表于 2012-7-4 22:13:30 | 显示全部楼层 |阅读模式

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1存在的问题
4 {1 Z# b+ f' \* G1.1粒度控制难度大,内破碎负荷加重,由于大颗粒(超过必3mm)重返机头,致使系统粒度偏大,为保证粒度指标只好减少喷浆量,进行重新破碎调整,每次花费时间都在5h左右,在调整过程中常出现成品外形不规则,具有细粉难以筛除,产品质量(粒度)无法保证。经观察分析,我们认为这一问题属于机内分级锥分级效果不佳所致。大颗粒重返机头,继续涂布粘结,周而复始。造成内破碎负荷加重,因超载而电机烧坏。
# o6 z3 x' T  M  G! M$ ^: }1.2机头容易化料,严重时已熔化的物料进人迷宫式密封圈(碳化纤维盘根密封件填料的作用和特点),生产无法进行,被迫停车清理,费功费时。此问题是内返料落料位置不合理,易直接受高温作用,脱水熔化所造成。, M; o6 ~# ^! [. Y$ _
1.3台时产量偏低,适应不了日产量在110t以上的生产负荷,原因是系统粒度波动大,细粉过多,干线时常堵塞,达不到长周期连续运行,限制了装置潜在能力的发挥。
+ j% d! x- t3 g1 ^2改造之后的效果/ `6 L: ]5 @  S/ O
2.1取消了原有的机内分级锥,重新设计安装了分级装置,彻底解决了大颗粒复返机头的弊端,减少了内破碎负荷40%一50%,台时产量增加30%,在料浆指标正常情况下,日产量可达150t以上,操作省力省心,尾气风机、除尘器等干线也由此可实现连续运行60天以上不清堵,实现了长周期连续运行。/ N3 X+ y; T: X( `4 O; D
2.2我们根据机内物料流动性强的特点,在机尾筛分区设计安装了物料分布器,增加有效筛分面积90%以上,从而保证了产品质量(粒度),必1一4mm颗粒可长期稳定在90%以上,且均匀光滑,无细粉。% p; Y: e# k. D6 o/ N7 c" V
2.3设计并改造了机内螺旋通道在机头的落料位置和物料运动方向。根除了机头化料,保证了装置连续运行,节约了维修经费。
0 Y4 y" J- A: W: f4 {3结论
7 u1 m  U  _0 P1 k6 k) w+ T此项改造连续三个月生产运行,我们认为在技术上安全可靠,在效果上收效明显,提高了产品质量,增大了生产能力,节约了维修经费开支,减少了劳动付出,实现了预期目标。
! R. [$ p' o9 `. F文章关键词: 干燥机
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