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请问m11100无心磨床砂轮切削无力

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发表于 2009-12-25 19:08:06 | 显示全部楼层 |阅读模式

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本帖最后由 znzgy28 于 2009-12-25 19:16 编辑 1 O7 |0 T2 W4 z( B& c$ f
5 d  P9 k2 {5 T0 G$ y
我们厂是磨微形轴承套圈的- R5 {9 g* u( d; U' Z
我是专磨内圈的导轮刚换过。。。开始是怀疑导轮的问题,现在导轮换新的了,应该不是导轮的问题。。% s6 |5 t$ \' d; F$ U
现在磨精磨大圈砂轮磨不了多少就开始磨不动了,以前可以磨1.2万才修次砂轮,现在2.3千就不行了。。只针对大的圈,小的圈还可以。。导致椭圆的出现。。。。需重修砂轮才能恢复正常!& m7 k5 k  G* ]6 o4 S
工艺上是没问题的 因为以前都是这样干的!粗磨后留下的加工余量是6丝。。
5 i- `) a  N8 H8 E9 ^请问是什么毛病导致的砂轮切削不行。。。# U% ?6 K. g% M/ q2 ]/ ]; w% O
请不要回答什么砂轮材质啊加工余量大啊角度啊等问题,刚才说过了以前按照这样干,是正常的。。。
! {( X; w$ U8 z' g. ~' N/ [还有点小情况说明下:
$ g4 h" B  |, P+ D# u8 A1。切削液有液压系统漏的机械油漂浮
6 M* }& R+ t# M3 w, _$ ?$ c9 A2。液压箱加过32号机械油和46号机械油。现在是2种油相混。。
- R, E2 q% s1 z3 \# R- @7 c, M不过以前好象也正常的。。。
% U* m/ F) n* ]" ^" d! y7 k0 y请大家说说什么原因导致切削力不持久!
发表于 2009-12-25 19:19:20 | 显示全部楼层
估计是主轴间隙过大造成的。 磨不动会出现声音吗?
 楼主| 发表于 2009-12-25 20:02:26 | 显示全部楼层
会的啊。。。。请问是砂轮主轴吗?
发表于 2009-12-25 20:05:01 | 显示全部楼层
是砂轮主轴,导轮主轴也会,但是砂轮的磨损快
 楼主| 发表于 2009-12-28 17:32:29 | 显示全部楼层
导轮又拆下来了。。。
, J6 S5 ]5 D, y5 Y& w) u. M& Q把里面轴上的铜片里面的黑点刮了下。。。
! I1 s9 |3 n5 ?! X+ m9 R8 N% m+ P铜片解释:球支点五片短轴瓦铜片。6 C( h3 f  @$ l- A' Q
砂轮和导轮主轴均采用双支承、支承选用球支点五片短轴瓦动压油膜轴承。
0 ]* i( q& s( h# H1 U呵呵导轮搞了一周了,汗!拆下4.5次了。。。
9 U1 L1 d; u) t1 G; V2 S! ?; t5 O现在才想到拆里面。。。0 z6 g8 r" O6 P7 T2 O9 k
请问磨出来的圈的大椭圆和上面说的大圈切削无力。。。0 Z% u6 g! a' A
那些机修大师傅刮铜片上接触凸点有效果?
- ]1 p8 {8 z0 N  q导轮现在还没装,不知会不会解决问题。。。* L8 F0 W& L. c  [$ T! o
请问椭圆还有哪些因素会出现。。。3 Y9 V$ I5 a5 ?# P, i
这几天搞烦了都!!!
6 a$ e( ^( V* k8 B0 I7 a) L* H索性一次了解清楚!
' ^( z1 l, j! u7 z  E; W) l还有谢谢研磨者的回复!
发表于 2009-12-28 19:09:37 | 显示全部楼层
他这个 维修主轴的工艺 叫刮花0 ]. t$ h! @% G3 E- B% O

4 M0 E( w* Q7 n刮花是对轴瓦和主轴的接触点 进行配合,接触点不能全部接触到,因为这样没有储存润滑油的间隙,造成磨损
6 K$ X4 G( [/ R  g: {5 B- d) w; z8 B7 Z# t& i8 p1 K/ O
刮花的目的是把接触点分散均匀,形成一定密度的点来支撑主轴,在没有点的地方能储存润滑油或者让润滑油能流动。这样可以有效的润滑主轴防止磨损。
1 \. o1 h5 N( T2 Q8 S9 @' ]! B
7 p. ~5 j* Z1 O* Z/ Q& u- [- A# W4 j一般只有在 轴瓦的 点分布不均与或者接触面积过大的情况下才刮花,因为可能主轴在旋转的时候不是圆形,是椭圆。
9 r' g9 O! w$ U) t
% [# q# C$ w7 I; t因为无心磨主要是靠导轮带动的,导轮的精度直接影响加工的圆度和尺寸。( A7 ^4 V5 d, f/ x5 {

/ V. w- t8 }7 a# |2 p2 r
0 j! ]- m# E5 Q1 v) z至于你说的刮了会不会会好,需要看当时判断问题的方向对不对,还有就是刮的效果和调整的间隙能不能达到要求的精度。* P( s1 ^' `4 ~2 W6 |5 e

" F- p9 N) @/ w/ ^8 Y如果导轮刮好了磨削的效果不好,建议对砂轮也这样进行处理,砂轮和导轮都重新刮过,一般不会有问题了
 楼主| 发表于 2009-12-28 20:52:08 | 显示全部楼层

4

本帖最后由 znzgy28 于 2009-12-28 20:56 编辑
! Y1 A1 C5 [! \5 y0 ^& n/ V4 N- d7 J2 f8 Q. d. J
刮花是这样的吗?4 R/ X8 x$ C2 T+ p2 j  _
我看他们在铜瓦上涂红丹粉膏在轴上摩擦后刮的
# c% c2 Y% |$ R好象是为了紧密的接触主轴,而不是为了留间隙挖。。。
% }# P) i( U) }. i1 B6 J) U这个是引起工件椭圆的原因?
5 K' j) D, x" E* Q: W  Y" S# Z/ `我看他们也是没办法,才用的。。。: k" _# ~* H+ Y
还有,全部机修工全部出马,5个铜瓦有5个人刮,不知道他们有没你懂。。。刮的对不对。。
$ }. E  L/ R$ R哈。。明天在搞不定,又可以闲一天了。。。真是汗啊!3 |7 l9 I+ D2 h$ ]" Y
还有最后手转动轴用千分表在平衡轴?0.003-0005mm就可以?/ d3 R6 B; |9 O& S2 l
我也是了解下,这个不需要自己动手。。。
发表于 2009-12-28 21:20:50 | 显示全部楼层
刮瓦一般是要用红丹粉的,如果不用就需要把瓦片贴在主轴上使劲压着研磨,这样的目的是找出高点,然后去除,最后的结果是要均匀,如果是没有凹进去的,肯定会卡死
1 w- I/ n' s. e3 A6 j
; j0 A# `; A' h! S% M# R9 }, ]* v/ {
最好是一个人刮出来的瓦片在一台设备上是最好的。2 b1 x" Z9 x1 F! E: R  Y* g
; {- Z2 ?$ y) i3 [
2um 的跳动也不错了
 楼主| 发表于 2009-12-29 16:41:03 | 显示全部楼层
本帖最后由 znzgy28 于 2009-12-29 16:47 编辑 $ [" R" {8 E# \/ _! h
8 }. r" P# l- S
呵呵 其实问题不是出在导轮上,今天把砂轮下面的大拖板上的几个细油管,清洗了。。他们用4个千分表打在拖板的前后2边,不知在搞什么。。。
( t% @6 }- s& h7 E试了会车,感觉问题解决了。。。。明天再试。。。
发表于 2009-12-29 16:52:14 | 显示全部楼层
这个是调整下滑板的精压,打表是测试油膜是否均匀,搞了半天忘记是精压导轨的了,论坛已经有过帖子了。
: ~7 b/ d$ s5 x& n! S- X" R1 t& N+ W' @' N: c
深刻学习了
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