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WS600/450轧辊磨床性能失效分析和维修

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发表于 2010-4-21 16:14:41 | 显示全部楼层 |阅读模式

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WS 600/450-16×5000型数控轧辊磨床存在床头箱启动力偶矩不够、磨削后轧辊圆度超标、磨削表面产生振痕。对相关缺陷分析,进行改善维修。% v2 W7 L8 L* C* [  ~, V
    关键词  启动性能  力偶矩  轧辊  圆度偏差  振痕  改善维修
& q0 Z( |8 F9 D% R, b    中图分类号  TH17  文献标识码  B0 ?( W% _& l4 c: n1 G% V3 L
    宝钢热轧厂现有HERKULES公司产WS600/450一16×5000型数控磨床一台,承担带轴承箱的Fl一7精轧工作辊的磨削。该磨床最大加工直径1.2m,最大加工重量16t,最大加工长度5m。该类磨床在国内钢铁业冷热轧生产线中广泛应用,采用其自己开发的HCC数字控制系统,软件运行稳定,人机界面友好。但磨床整体刚性略显得不够(针对宝钢2050热轧辊来说)。特别宝钢热轧线大量投入使用Fl一3高速钢工作辊后,使得该磨床状态在高负荷下性能欠佳。
! ^3 Y( ^$ K; e8 ?    一、床头箱启动力偶矩不够7 D, w0 I% x% c
    大直径热轧辊在启动时的驱动力偶矩很大,原设计的床;箱一级传动皮带打滑。大负荷时实测,75kW的床头箱直流电毛启动电流在208A时,电机皮带盘打滑。4 T! C& ?% R( S# t2 `
    1.托架两托瓦分布形式不合理(图1) 5 l4 c0 x* p& {1 I  P" P
5 y9 T+ W" z1 c( F

0 V! Q- O( `) \/ \, y    宝钢2050热轧精轧工作辊的最大重量约为10t,两个轴承座每个约重3t,后者已由两个液压软支撑承担了。因此,作用在轧辊静态时的受力分析如下:% M8 f4 B0 }8 {( g8 g  P' r. U
    假定重力W=9.81×104N
9 t2 D$ y; A- Y: [    底瓦支撑力Fb=W/cosl6. 5°= 1. 04 W, N
0 }2 w/ N6 {6 H    侧瓦支撑力Fs=W•tgl6.5°=0.296W, N
) a. y1 m" ?$ o% E! ^: N    轧辊旋转时(底瓦处的摩擦因数为μ1,侧瓦处为μ2)则:
: l/ t* }- W" O) `1 ]    底瓦处摩擦力=Fbμ1=1.04 Wμ1 ,N
3 Y2 G/ ~; [" P2 Y6 L1 I, K5 V    侧瓦处摩擦力=Fsμ2=0.296 Wμ2  ,N
# t; C8 t& z. U5 Q6 F    从而可知,床头箱驱动轧辊旋转的驱动力FD为:5 O, g! K8 g' {4 Y
    FD (摩擦力之和)=(1.04μ1十0.296μ2) W, N
6 Z; u' j5 e# u1 Y& l8 N% {    托架的圆弧半径R=0. 315m,因此轧辊旋转的驱动力偶距T为:5 k# Q; ^: E  v; A, q- F% K
    T= FD•R=0.315(1.04μ1+0.296μ2)W,N•m     (1)- g: f3 a7 `2 D& o
    如图1,由于HERKULES公司的轧辊磨床托架采用的托瓦形式为90°侧瓦(与垂直线夹角为90°)和较小倾斜角底瓦(与垂直线的夹角为16.5°)。可见,轧辊重量主要的依靠底瓦承担。如(1)式结果,阻碍轧辊转动的力偶矩集中在底瓦摩擦力偶距上。这是造成床头箱启动力偶矩不够的一个因素。而德国WALDRICH公司生产的同类轧辊磨床,其托架两托瓦分布形式为侧瓦(与垂直线的夹角为65°)和底瓦(与垂直线的夹角为25°见图2。两片托瓦同时承担轧辊重力Fs= W/cos25°=0.91 W, N;Fs= W/sin25°=0.42W,N;阻碍轧辊转动的力偶距分散在两片瓦上,便于轧辊启动。6 j$ e" Z7 C/ G- z$ x% K
% A) b0 d6 k% }0 b) ?/ y0 Z2 X9 Z
    另外,HERKULE公司90°侧瓦的结构形式,造成托瓦润滑油在瓦的表面很难集聚,而不易与辊颈间形成油膜,因此在实际生产过程中(1WS600/450轧辊磨床性能失效分析和维修式中的μ2  值将很大;16.5°底瓦使用的是干油润滑,与稀油推滑相比(1)式所示的μ1 值也将很大。这也是造成床头箱启动力矩不够的一个因素。而WALDRICH公司的托瓦形式有利于托瓦表面形成油膜,同时两托瓦均采用稀油润滑,减小了启动力偶矩。0 L' D2 \  r7 o7 `6 N
    2.床头箱传动级数不够
& E/ x4 A. i/ J6 A    HERKULES公司该型号磨床床头箱采用二级传动结构,一级为皮带传动,二级为链条传动。各级传动轮之间的直径值相差很大,但传动轴之间距离却很近,造成皮带的包角很小,损失了一部分转矩。因此,虽然床头箱电机功率为75kW,但传动比过小,传递到花盘的转矩不够,是造成床头箱启动力偶矩不够的另一个因素。而WALDRICH公司生产的同类轧辊磨床,床头箱采用三级皮带传动结构。床头箱电机功率虽为50kW,但其传动比大,传递到花盘的的转距反而大很多。
4 ]4 h% I! Q' C    3.改善维修) }  d1 q* A9 u& h3 h
    轧辊驱动力偶矩不够,最好的解决办法是:在三角皮带的松边增加一套压紧轮装置(压紧轮直径l00mm)如图3所示,使电机皮带的包角增加到180°,并将原XPA3000的三角皮带更换成XPA3150,可以有效提高传动效率,避免启动时电机打滑现象。
4 m2 n' p% J1 L2 E" p) D6 y
9 B8 U0 @# ~! k, w  [' |+ N* T/ K' W: ?0 [& `) F
    同时改变原托架托瓦的出油方式,有效地降低(1)式中μ1和μ2的值,从而降低轧辊启动时的阻力矩。采取的措施是:(1)将原托瓦外部滴油方式改为瓦内出油方式并开油槽,以提高润滑油的滞留时间,便于形成油膜降低摩擦力。(2)增加油管,将原底瓦干油润滑方式改为稀油润滑。/ \/ H5 z9 E- \& f7 x( H% ]* H
    二、轧辊磨削圆度超标
9 E- S- s# G- v" x    磨削后轧辊传动侧的圆度偏差远大于轧辊辊颈圆度偏差。当轧辊辊颈圆度不佳时,磨削后轧辊传动侧圆度偏差容易超过0.1mm(同类轧辊磨床该值一般<0.05mm),且圆度偏差曲线始终呈椭圆形规律(如图4)。& A% w/ ]' O" b

) Z' b, E9 H$ }, _9 L& W
9 k3 z% S2 |  Q% k& H* A    1.分析
0 }, T. ~7 B8 t3 ^& @; K    为确定磨不圆的根源,在转动轧辊时,对支撑轧辊托架各主要部位用百分表来测量振幅,参照图1,其结果为:A为0.02mm;B为0.02mm;C为0mm;D为0.02mm;E为0.06mm。这些都是辊振动的来源。: K" b+ E0 m1 ?2 x, I
    轧辊支撑辊颈圆度是轧辊磨削时的基准,该圆度直接影响轧辊磨削后的圆度。而左右托架刚度和与辊径接触精度也将直接影响轧辊的磨削圆度。从检查的结果看,左右托架的刚性和精度是较差的。而E处的振幅是轧辊圆度误差的主要来源。这与HERMES磨床90°侧瓦,底瓦仅为16.5°斜角的结构有关。磨床花盘夹头为扁平夹头,驱动时与轧辊扁头点接触,两头垫有多片碟形弹簧,缓冲驱动力。因此必然产生一对驱动作用力偶,向左的力偶基本由侧瓦抵挡,而向右的力偶只有底瓦来抵挡。托架与床身的间隙、侧瓦丝杆的间隙、瓦面的弧度等都将影响E处的振幅大小。可见,驱动力偶会使轧辊每旋转一周作两次向右的振摆。实测E处振幅数值达0.06mm,直接造成轧辊磨削后圆度超标。另外,椭圆形的磨后轧辊圆度偏差曲线,也印证了E处振幅偏大(一般磨后轧辊圆度偏差曲线应呈偏心不规则圆型)。, k( j9 G, M7 a6 y
    2.改善维修
2 Z! C% G3 z+ R% _& p7 H7 `& ]0 P  c    为提高圆度,采取以下措施:(1)铲刮磨床床身导轨面与托架接触面,要求每25mm ×25mm面积上的接触点均匀地达到12点。(2)铲刮巴氏合金托瓦,改善托瓦的弧面和轧辊辊颈的接触面。通过带轧辊旋转,检验铲刮效果。(3)更换侧瓦丝杆,并校验新丝杆自由间隙。修磨侧瓦压板内表面,确保侧瓦稳定固定。(4)更换花盘夹头碟形弹簧,合理调整夹头与轧辊扁头间隙。
8 N2 f% Z" J2 k' m8 o    经过以上维修后,实测E处的振幅降低到0.01~0.015mm。使连续磨削了12件轧辊后,轧辊圆度有了较大提高,圆度误差在0.03mm以内和0.05mm以内的各有6件。
; d& G) u: |# [* M    三、磨后轧辊表面容易产生振痕3 m4 |0 [2 I3 ~  a3 |8 ]7 M* m0 ?) O3 ]
    1.分析( `* q+ D6 R* `2 o: p# U* ]
    磨削过程中,往复台振动明显,轧辊表面容易产生振痕。外圆磨床加工工件,表面产生振痕一般与砂轮主轴的刚性和轴承间隙有关。因此检查砂轮主轴的轴向和径向间隙。发现砂轮主轴与轴承的径向间隙达0. 25mm。该值明显偏大(出厂要求为0.1mm),这正是产生振痕的主要根源。. M& R; r8 p9 u6 o4 C8 ~+ j
    2.改善维修5 n% c; N8 F1 |5 p' R5 l
    解体砂轮主轴,在精密外圆磨床上对主轴的前后轴颈处作超精磨加工(磨削量0. 05mm),磨后圆度和圆柱度误差都在0.002mm以内,表面粗糙度为Ra0.02μm。另用胶木研磨轴,长度为前后轴颈总距离再加250mm,也在精密磨床上精磨两个轴颈处,其尺寸为砂轮主轴轴颈精加工后实测尺寸加0.08mm。然后,调整主轴轴承的内孔,使其尺寸比实际主轴轴颈尺寸小0.05mm。逐步刮研主轴承的内孔,使研磨轴与轴承内孔的接触点数每25mm×25mm在12点以上。此时轴承与砂轮主轴的实际间隙在0.lmm以内。最后,用煤油彻底清洗轴承内孔及全部轴承副,至少洗两次,以保证间隙之间没有任何异物。装上两条皮带后转动砂轮主轴,每挡速度开动半小时,逐步上升至工作转速,温度平衡后,可以增加皮带数后开始试磨轧辊。, n: d6 R2 L: F# Z
    为防止带负荷磨削时主轴咬死,在装砂轮前先用80mm×80mm×1500mm的木料,垫在砂轮主轴前端,人为作用约1000N外力(相当于在主轴前端作用了约10000N的阻力),让主轴按加工速度旋转一段时间。如果一切正常,说明主轴的动力已可以承受10000N外力下的摩擦力,也就是说主轴及轴承的动力已可担负砂轮主轴磨削时的磨削力了。重新测量此时砂轮主轴及轴承径向空间间隙为0.11mm,已基本修复到出厂时的技术要求。再磨削轧辊时,振痕已有改善。
发表于 2010-5-18 21:01:55 | 显示全部楼层
专业人士,精彩绝伦
发表于 2011-11-15 20:59:05 | 显示全部楼层
怎么么有看到图呀
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