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磨床液压系统常见故障及处理(6)

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发表于 2010-7-28 22:32:32 | 显示全部楼层 |阅读模式

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1工作台换向精度差6 P! I2 V& j0 @
产生原因1:系统内存在空气. Z: v  s( R4 v3 d1 T
排除方法1:排除系统中的空气/ t5 w, {3 H9 D1 J7 E4 \# J* C) T
产生原因2:导轨润滑油过多造成工作台处于飘浮状态
2 r  O7 n! A2 ~; S; r% d+ s排除方法2:按机床说明书规定,合理调整润滑油油量  V+ U: y5 }7 S2 U' O
产生原因3:操纵箱中的换向阀阀芯与孔配合间隙因磨损而过大., N3 O2 H: W6 L/ `2 l" u- P
排除方法3:研磨阀孔,单配阀芯(可以喷涂工艺)使其配合间隙在0.008-0.12mm之内
/ c- s/ Q0 h$ z: p9 q1 `  H/ l' l产生原因4:油缸单端泄漏量过大
0 J  h$ u3 ^( G" I' t排除方法4:检查及修整,消除泄漏 过多现象6 U% q6 J- x4 v0 f& j
产生原因5:油温过高降低油粘度
. i6 a7 E; ?8 f0 i' V3 H排除方法5:控制温升,更换粘度较大的油液
/ G+ O* Y1 N8 Y产生原因6:控制换向阀的油路压力太低
1 u6 k  q# T* w$ w; O' g4 [排除方法6:调整减压阀适当提高系统压力
8 A, b! F& y% P  ^" o0 e; r8 H$ A, m
7 L2 J& k3 _9 d* R, t$ K  v2工作台不能换向7 t# o& ?( o( U+ O
产生原因1:从减压阀来的辅助压力油压力太低,不能推动换向阀阀芯移动8 |0 R" K- k& w4 M- S' `1 P
排除方法1:调整减压阀,适当提高辅助压力$ q  I: Y2 \1 D0 Z8 R3 }
产生原因2:辅助压力油内部泄漏,缺乏推力,换向阀不动作
2 j! d/ |% \1 [0 @排除方法2:检查及修整防止内泄漏产生# Z8 f# [0 d! |7 w) r9 p& E
产生原因3:换向阀两端节流阀调节不当,使回油阻尼太大,或阻塞7 U8 A' E5 N5 T/ t8 A5 `1 O
排除方法3:适当调节节流阀调节螺钉的开口,减少回油阻尼,清洗节流阀开口的污物
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