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磨床液压系统常见故障及处理(7)

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发表于 2010-7-28 22:35:23 | 显示全部楼层 |阅读模式

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1工作台往返速度误差较大! ~0 n3 E& I) j" A9 b- y
产生原因1:油缸两端的泄漏不等,或单端泄漏过大
" @0 c! ]/ t. ?6 O4 y1 Y. J+ P8 W排除方法1:调整油缸两端油封后盖,使两端泄漏(少量)均等. z; D& H6 ]" m2 C
产生原因2:放气阀间隙大造成漏油.
6 t1 P4 @0 p. ~' S排除方法2:更换阀芯消除过大间隙
; {) ]7 V2 H* }0 B/ R产生原因3:放气阀在工作台运动后未关闭:
* R: \6 B! O- ?* P4 p1 J& A排除方法3:放完空气后及时关闭9 }. _  f8 s1 h/ i# S6 ]0 l
产生原因4:换向阀没有达到全行程. U' _7 J4 ^) W3 G& E# ?
排除方法4:提高辅助压力,清除污物使换向阀移动灵活正常到位! }/ T$ P6 P  D" S9 T. M1 W4 ]* Q
产生原因5:节流阀开口处有杂物粘附,影响回油节流的稳定性
5 x/ C$ a1 i$ v7 D1 d排除方法5:清除杂质交换油液" w8 r7 t" U2 O; L5 N& b: b- }; u0 V% K5 C) P
产生原因6:节流阀在工作台换向时由于振动和压力冲击使节流开口变化& C+ i+ P' t% M/ @  B9 v
排除方法6:紧固节流螺钉的螺母防止松动
+ z5 j' S$ k4 J) @; ^/ a* p/ w$ `
2工作台换向时左右两端停留时间不等! ^6 S* j( J. L) {. X; d8 y
产生原因1:换向阀的制动锥面与阀孔配合位置不当或不对称
. I0 ~; H4 d+ n排除方法1:修工作台换向时停留时间长的那端导向阀芯制动面,增加制动锥长度
+ b" ?1 R; f, [; u" G产生原因2:换向节流阀移动不灵活
4 c% H0 H& T( w/ R, H( B排除方法2:重新调整,清除污物! s& E$ I8 r: |8 @8 {$ z1 u; u! ?
产生原因3:单向阀中的钢球与阀座接触不良
; R' E+ @/ X, T" n7 U排除方法3:清除污物,更换扁圆钢球,敲击钢球使阀座孔口形成良好接触线,提高密合程度0 [9 z9 s6 j! E  |
产生原因4:驱动油压过低或压力波动较大" }# C' U6 g$ ^% F
排除方法4:调整压力,减少系统中压力波动
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