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磨床工作台常见故障机处理(推力不足)

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发表于 2010-7-28 22:49:42 | 显示全部楼层 |阅读模式

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推力不足或工作速度逐渐下降甚至停止0 M' r8 S( O- T0 r/ V
产生原因1:油缸和活塞配给间隙太小或活塞上装O型密封圈的环槽与活塞同轴度差,当油缸两端密封圈装上后,使活塞杆卡住造成阻力加大!$ M0 f% N" g, O3 N' S0 O# g
排除方法1:修整活塞上的密封圈环槽,提高槽与活塞的同轴度,或重新单配活塞,将间隙控制在规定值,活塞上O型圈外径比活塞直径大0.10-0.20mm
( y- P$ a2 |! |产生原因2:缸体内孔与活塞配合间隙太大,或活塞上的密封元件磨损,导轨内泄漏太大# S1 ^! j2 k6 e$ p% J
排除方法2:重新配制活塞或更换密封元件
- y1 ]$ s" F2 Y/ G- \8 U6 E产生原因3:经常使用工作行程的某一段,造成油缸孔径局部磨损,使活塞左右两腔互通压力油
* L6 @! B, @$ c# S2 I: O排除方法3:修磨缸体孔径,单配活塞. {, w4 C2 c7 i  u2 s0 w
产生原因4:活塞杆弯曲
; m+ Q) m4 J8 {: C9 ~排除方法4:校直活塞杆"" m; N: T* F3 {* ~6 E
产生原因5:油缸两端密封圈压得太紧
& L2 S! ^0 a) J排除方法5:适当放松压紧螺钉,直至微量有油液渗出为止, \( Z( N  F! `6 {
产生原因6:油温增高,油液粘度减小,内外泄漏迅速增加
' {# c) ]( l, B( R( E# x+ |. b排除方法6:检查油温发热原因,设法降低油温(一般发热原因在液压缸之外,如油泵的内泄漏等),当油温升高而使油粘度降低,又恰逢活塞与缸体孔径间隙较大情况下,慢速时因液压缸活塞两端的高、低压力互通造成速度慢甚至停止- M( X9 [( f* N1 `
产生原因7:活塞杆支承托架位置不正确,造成液压缸在两端慢速状态不返回,或速度变慢
/ C8 y: [' ?5 t5 d3 C排除方法7:单活塞油缸两端活塞杆固紧在托架,拧紧螺母拧得太紧,应保持适中。双活塞油缸两端活塞杆固紧在托架,应将液压缸移至最终端位置,再拧紧托架两侧的锁紧螺母,使其液压缸在慢速时能反向,作锥锁定位
; F. A2 S$ q9 k! w) X产生原因8:导轨润滑不良
' ^+ n& z) B3 [5 g; a1 z' `5 o排除方法8:按机床说明书规定调整导轨润滑油和压力
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