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磨床工作台常见故障机处理(推力不足)

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发表于 2010-7-28 22:49:42 | 显示全部楼层 |阅读模式

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推力不足或工作速度逐渐下降甚至停止- }$ m) s' ~# f! k3 y: l9 T
产生原因1:油缸和活塞配给间隙太小或活塞上装O型密封圈的环槽与活塞同轴度差,当油缸两端密封圈装上后,使活塞杆卡住造成阻力加大!; F( T% p9 _/ S9 G$ I" M* f5 W* S  p
排除方法1:修整活塞上的密封圈环槽,提高槽与活塞的同轴度,或重新单配活塞,将间隙控制在规定值,活塞上O型圈外径比活塞直径大0.10-0.20mm8 O9 `7 k, p' M0 ~/ F% a/ J  {
产生原因2:缸体内孔与活塞配合间隙太大,或活塞上的密封元件磨损,导轨内泄漏太大1 h( f& N3 ]2 O' Z7 P8 _: B; \4 V
排除方法2:重新配制活塞或更换密封元件/ ^0 P0 R. d$ Q( z, W9 H
产生原因3:经常使用工作行程的某一段,造成油缸孔径局部磨损,使活塞左右两腔互通压力油
' b, _/ ?  Q9 ?( r排除方法3:修磨缸体孔径,单配活塞0 n! ?$ w; A! S7 v
产生原因4:活塞杆弯曲  p6 i( J( s* ]3 T1 I$ c2 Z6 G& e% U
排除方法4:校直活塞杆"
' }7 Y/ V, w; F7 q% _; s产生原因5:油缸两端密封圈压得太紧0 \7 n5 q# O. `* X& v* d# m
排除方法5:适当放松压紧螺钉,直至微量有油液渗出为止
9 ^: l) |0 S- z  B. r: A产生原因6:油温增高,油液粘度减小,内外泄漏迅速增加/ U& R9 h  l0 f/ U7 t! U
排除方法6:检查油温发热原因,设法降低油温(一般发热原因在液压缸之外,如油泵的内泄漏等),当油温升高而使油粘度降低,又恰逢活塞与缸体孔径间隙较大情况下,慢速时因液压缸活塞两端的高、低压力互通造成速度慢甚至停止  N1 S% k# J7 W7 x
产生原因7:活塞杆支承托架位置不正确,造成液压缸在两端慢速状态不返回,或速度变慢
. G) y9 y) }" N8 m排除方法7:单活塞油缸两端活塞杆固紧在托架,拧紧螺母拧得太紧,应保持适中。双活塞油缸两端活塞杆固紧在托架,应将液压缸移至最终端位置,再拧紧托架两侧的锁紧螺母,使其液压缸在慢速时能反向,作锥锁定位
9 ?  _, l) x( m$ J产生原因8:导轨润滑不良+ \, [. l7 ~/ s
排除方法8:按机床说明书规定调整导轨润滑油和压力
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