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电火花线切割机的疑难故障及其原因分析

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发表于 2008-7-3 13:39:53 | 显示全部楼层 |阅读模式

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随着新材料、新工艺的发展,电火花线切割机的应用日益普及,其良好的柔性、稳定的加工精度为用户带来了巨大的效益。但是电火花线切割机较高的故障率,尤其是停机和维修费用给用户带来极大的不便和资源的浪费。通常小故障通过详细阅读说明书就可得到解决,现笔者以7725-2型线切割机为例,就其经常出现的疑难故障及其原因、解决办法作一分析。 3 J2 G4 N6 ^. Y9 t0 J 1 故障(1):在自动加工过程中,多次出现贮丝筒自动停机现象。 " V8 H2 W* d. {" e( j3 X 4 n I% \3 v$ Q5 g, f& S ! [; p7 c! K4 g3 M" c6 u 经仔细检查和详细研究使用说明书,发现问题出在KA4上,在自动加工过程中失电引起常开触点断开,使控制电路失电。经过进一步检查,开机观察,继电器KA4多次出现打火现象,卸下KA4感觉红圈起热,但未发现明显故障。拆封用万用表检查,发现线圈一端线头虚接,重新焊牢后,装上使用,帮障排除。 9 U+ `/ u) {* Y* n+ M6 R$ K) ?) J R) }: T3 {0 q( o 2 故障(2):钼丝在自动加工中,出现叠丝,经至多次出现断丝,致使加工件报废。' Q( Q# d) S) k0 a$ x7 V" h % E' p* I$ X( F V 按照使用说明书和垂询机床生产厂,要求检查贮丝筒滑板空行程间隙是否超值,按其要求消除轴向间隙后仍无明业改现。 - Q* a9 V1 t7 t. {0 y8 q2 m 0 J. H! p G# o5 K' r1 s* n8 C 经查阅资料及多次现场试验,最后认定原因出在线架下端副导轮下,经仔细调整导轮位置发现有点效果。再进一步检查,发现导轮由于长期不正常运转(时转时停)而出现不同深度的沟槽。当运转时会引起径向跳动,造成钼丝跳动,使钼丝叠丝。经换上新导轮,使用几天后,又出现以上情况,发现这是由于副导轮不转的处理方法,效果很好,现使用一年左右,无叠丝故障发生。 v) R) q2 {# V) j % p# d2 U3 w2 [" Y! Q$ O 3 故障(3):机床运行中出现纵向、横向同时进给,不能按程序要求进给,在自动进给时锁不住,用手能旋动。& `1 e J5 \6 D+ K " r3 s9 g& {0 `( V1 q6 v- V 经过检查,产生这类故障原因有两个:(1)备用两节5V电池接触不良,更换新电池或电池卸下重新装上,故障排除。(2)步进电机进线线头脱落或接触不良,重新接好后故障解除。通过以上分析,可看出电火线切割机的维修、维护是一项非常重要而细致的工作,必须配备经验丰富的检修人员、详细做好机床维护、维修及故障处理档案工作,才能做到最大限度减少因机床故障而造成的损失。
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