找回密码
 注册会员

QQ登录

只需一步,快速开始

扫一扫,访问微社区

查看: 246|回复: 0

大余量毛坯孔的加工工艺与刀具设计(二)

[复制链接]
发表于 2010-9-12 10:46:56 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转磨削论坛

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员

×
3 A$ }' K( y4 z0 d

  刀具能承受较大切削载荷。套装扩孔钻采用芯轴定心,由端面承受切削载荷、键传递扭矩,因此在较大切削载荷下不会出现刀具打滑现象。

9 K( o/ n5 l- \! y% I* _6 [: ?3 Q6 y- U: ?& Y! M( u$ _

  刀具长度小,重量轻,制造简便。

2 y, h7 B8 B* W" V: P! k . U& k; Y% Q, H2 C

  刀具易于调整,装卸方便。

6 @% I5 M) L+ u1 S1 j - T2 w7 u, ?& K7 U. b& ^3 n

  扩孔钻的切削参数选择

/ S: j! T% R; D! g; ]. l% L0 p2 J' O7 S$ M8 y

  考虑到铸件孔偏心严重,其单边的加工余量大于工艺要求的加工余量,因此选用刀片宽度大的车刀刀片,扩孔钻端面上开有端面刃和切削倒角刃。倒角刃起主要切削作用,切去大部分余量;端面刃起辅助切削作用,分担孔偏心造成的余量(最大达9mm)。由于主切削刃的几何参数、刀体容屑槽尺寸等都会影响被加工孔的精度和表面质量,因此应慎重选择。

0 {$ p. o3 b# {& k7 y. I ; J) H' _8 d, G& L

  主偏角

0 S) |. a% l8 l3 N" O1 k: | + _# F& @( u9 Q( r f7 T+ }- r1 a

  主切削刃偏角应根据工件的切削性能来定。主切削刃偏角的大小,不但影响切削层的厚度,也影响扩孔时的切削稳定性和孔的直线度。加大主切削刃偏角,使孔的直线度变好,对预制孔的直线度有校正作用,但随着主切削刃偏角的增大,切削厚度随之增大,切削刃入孔时的导向性和稳定性将变差。所以,扩孔时一般采用较大的主切削刃偏角。

* k8 G/ F% h6 H* O. W 5 ?& J/ ?$ S C% L

  前角

$ O$ g9 A+ C0 f7 c$ X! b & t9 Q! U* t& A% B& p% V

  由于工件材料为灰铸铁,刀具取0°前角,既便于刀具制造,又能增强切削刃刚性和切削刃的容热性能,可显著提高刀具寿命。

; _7 q6 q; A ~2 [! W5 K- J( l3 @: { {2 U6 b) W Q

  后角

, e: Z+ e$ O* F) N5 l6 ?# h- o% H. v% Z; B' K& s

  刀具的后角主要应满足减小后刀面与已加工表面摩擦的要求。取12°后角,既能保证切削刃的锋利,又可满足切削刃的强度要求。

( t" u; \* x+ M3 |$ d$ D2 b7 l + P1 {, F1 I( [, l% @0 B- N

  螺旋角和容屑槽

% \# q, x: w. ?( R) X4 a# L0 Z 2 v' @ D& d& _2 p3 f8 e1 C

  为了校正预制孔的不精确度以得到精确的孔径,扩孔钻的螺旋角不能太大,取10°。考虑到容屑和排屑的需要,钻头上除了开有螺旋槽外,在刀具端面上还开有倒角刃容屑槽和端面刃容屑槽,以保证足够的容屑空间,避免因切屑堵塞而打刀。

0 P6 s! |0 O- ~3 L6 A 0 R, w- ^% {9 E0 ~( u, M

  切削用量的选择

* d" L! l9 V* D; C. U : E" V- O/ a4 K

  切削用量对切削加工效率、刀具耐用度、加工质量都会产生影响。经现场调试,确定转速n=200r/min;切削深度ap根据加工余量确定,要求一次走刀切除全部余量,根据最大单边余量选ap=9mm;由于工件底孔为铸造孔,有硬皮、夹砂等缺陷,同时工件加工余量大且余量不均匀,为减小冲击和热应力,选用较低切削速度,取v=37.5m/min;综合工件材料、工件直径、刀具刚性等因素,根据经验选取进给量f=0.4mm/r。

& k- p1 j }) W* x % q2 Y. g" t! f& O1 w

  加工效果

3 b6 I `9 m4 f) Z( |. M$ Z , q2 L* F+ ]* T; i/ W

  在选择扩孔工艺加工上述工件的试验中,由于工艺方案选择正确,在工件的调试切削中,机床运行平稳,完全避免了主轴的震动,使得机床的现有刚性和强度完全满足工件的加工工艺要求。虽然铸造孔偏孔严重,但扩孔钻切削轻快,切屑排出流畅,孔的加工表面粗糙度和精度均达到要求,且使用中产品质量一直很稳定,机床调试验收一次成功,完全达到预期的效果。

8 f' b; R3 P, n/ s , L0 r7 T0 E( \6 k# E2 q& B. v6 o1 I" p" Y' @) n+ s5 w8 I! I ~, U- ]& m, Z/ M' {( W
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册会员

本版积分规则

中国磨床技术论坛
论 坛 声 明 郑重声明:本论坛属技术交流,非盈利性论坛。本论坛言论纯属发表者个人意见,与“中国磨削技术论坛”立场无关。 涉及政治言论一律删除,请所有会员注意.论坛资源由会员从网上收集整理所得,版权属于原作者. 论坛所有资源是进行学习和科研测试之用,请在下载后24小时删除, 本站出于学习和科研的目的进行交流和讨论,如有侵犯原作者的版权, 请来信告知,我们将立即做出整改,并给予相应的答复,谢谢合作!

中国磨削网

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|磨削技术网 ( 苏ICP备12056899号-1 )

GMT+8, 2025-1-10 09:44 , Processed in 0.130704 second(s), 23 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表