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一种铝合金轴套热处理工艺

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发表于 2010-9-12 14:17:34 | 显示全部楼层 |阅读模式

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  轴套是齿轮泵的主要零件之一,装在高速运转的齿轮两端起轴承支撑作用。它必须有足够的强度和良好的耐磨性。为了保证零件的性能要求,我厂采用非标准铝锡合金,其成分如表1所列。

! o4 D: h+ ?* \% ^9 |! M8 R. w3 |& x5 Z# r% Z+ V9 b$ t

  表1铝锡合金成分w(%)

SnNiCuSiTiMnFeAl
5.5~ 3 L4 f; Z3 ]9 v2 k3 c. W70.5~ ' M7 K7 Q: R# v: ^/ v* G1.30.7~ 0 z% Z* {+ X+ @) y' N% ?3 V) H1.30.7~8 w2 X) s; W8 I. J 1.30.30.1~ 3 b5 z4 E4 V4 u; Y* { S; W% n: P2 A0.20.7余量
% H4 `% o8 l' |/ m5 f ; |4 q. g( v/ x' i+ x y

  Cu的作用是强化基体。Sn可形成较软的低熔点Al-Sn共晶体,增加耐磨性。

! W) X& y7 ~! p2 T " i! _' O# E( O. c

  原热处理工艺为515℃固溶6h水冷,180℃时效8h空冷。这种工艺存在两个问题:

, V' }6 i/ C; r" `7 ~, N& ?, S s + B! q5 S* z5 i1 [1 z

  (1)Al-Sn共晶体过烧加入锡形成含锡为99.5%的Al-Sn共晶体,其熔点为229℃。当工件加热到515℃时,Al-Sn共晶体过烧,淬火冷却时形成复熔球团。在形成复熔球团过程中,一方面晶界氧化,使晶粒强度下降,另一方面又产生了许多显微空隙,使晶粒界面能增加,金属的强度降低,在使用过程中易过早失效。

' x) M/ J1 c0 s7 } ) S7 x& G/ ~2 V9 c) P$ V

  (2)工艺生产时间长,达16h之多,生产效率低,能耗大。

6 P$ p1 l: i! X: u" D 9 m% H5 d. W8 j/ u w

  为了寻求一个合理的热处理工艺,进行了工艺性能对比试验。试验工艺与结果见表2及表3。

, H: f4 J' v& b! r 7 T- G' o; W, c

  表2铝合金处理工艺、组织和硬度

 热处理工艺硬度组织状况
  铸 态66~70  Al-Sn共晶体呈块状
铸态(自然时效)72~76  Al-Sn共晶体呈块状
515℃×6h水冷 : O! g. a- d& t4 I9 z/ D+180℃×8h空冷70~74  Al-Sn共晶体严重过烧
300℃×8h空冷70~76  Al-Sn共晶体轻度过烧
250℃×7h空冷70~76  Al-Sn共晶体呈断网状
180℃×8h空冷70~76  Al-Sn共晶体呈网状
5 I1 _6 s$ g' B" V; v

  表3经不同工艺处理后铝合金的性能

热处理工艺σb/MPaδ(%)
515℃×6h水冷+180℃×8h空冷853.6
250℃×7h空冷1254.2

1 E' w0 M* f1 i. A 

  由金相观察和力学性能试验数据可以看出,250℃×7h处理工艺比较理想。Al-Sn共晶体呈断网状沿晶界分布,一方面Al-Sn共晶体分布比较均匀,保证有良好的耐磨性,另一方面Al-Sn共晶体没有分割基体,使合金有较好的塑性和韧性。采用250℃×7h处理工艺可以得到较高硬度,是因为该合金含Cu量较少,金属模冷却速度快,在铸造冷却过程中,已保证Cu熔入固溶体,起到了淬火作用。通过自然时效提高了硬度,也证明了这一点。

4 H" s+ F4 |5 e- X& e% {( g/ ~& |/ N9 c0 L% E r: p R& v3 ~

  250℃×7h空冷工艺比515℃×6h水冷+180℃×8h空冷工艺的抗拉强度提高47%。

5 o# ^: l- `' ]; L: D: N 0 C+ L& t' w0 l. }

  250℃×7h空冷工艺温度稍高于Al-Sn共晶体的熔点,是为了在不使共晶体过烧的前提下,通过较短的保温时间得到Al-Sn共晶体的断网状分布。

% ~; G+ ]* L4 ^$ o / T: Z- M4 Z0 O

  在工艺试验的基础上进行了小批量(400件)试生产,经硬度、金相检查和试验台做产品出厂试验,均全部合格。

- R$ `( U( B1 m- K7 o8 ] { X) \5 k! } L! Z3 {

  该工艺于1996年正式投产至今,已生产轴套几十万只,全部合格。工效提高1.3倍,一年可节约资金约7万元,节电超过8万kW.h。-【MechNet】

8 l9 j0 [9 _# U) O; r8 _ P
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