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一种铝合金轴套热处理工艺

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发表于 2010-9-12 14:17:34 | 显示全部楼层 |阅读模式

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  轴套是齿轮泵的主要零件之一,装在高速运转的齿轮两端起轴承支撑作用。它必须有足够的强度和良好的耐磨性。为了保证零件的性能要求,我厂采用非标准铝锡合金,其成分如表1所列。

. l2 m0 F8 k( {' V/ k- e7 {; J H) d, S' U- R& h

  表1铝锡合金成分w(%)

SnNiCuSiTiMnFeAl
5.5~ 4 A" j2 p' G# m. C9 I70.5~; Q8 o" F1 t# _# u 1.30.7~ $ V" r/ c7 j4 b& b1.30.7~8 y2 T) l3 ]+ Y# J. { 1.30.30.1~/ B! J! J& k0 D9 h7 X 0.20.7余量
: Q: y4 j+ t7 W3 B" B" `4 j 7 a2 J7 N! t9 N

  Cu的作用是强化基体。Sn可形成较软的低熔点Al-Sn共晶体,增加耐磨性。

% O% d# W8 W) k! Q* A4 {5 S + R3 ^) \6 ?6 q3 s7 S$ t8 T v

  原热处理工艺为515℃固溶6h水冷,180℃时效8h空冷。这种工艺存在两个问题:

' g- J2 P, o9 m 3 l I5 L* N5 K

  (1)Al-Sn共晶体过烧加入锡形成含锡为99.5%的Al-Sn共晶体,其熔点为229℃。当工件加热到515℃时,Al-Sn共晶体过烧,淬火冷却时形成复熔球团。在形成复熔球团过程中,一方面晶界氧化,使晶粒强度下降,另一方面又产生了许多显微空隙,使晶粒界面能增加,金属的强度降低,在使用过程中易过早失效。

/ O$ j) n/ Y4 M3 F 2 K0 w+ F: r" Q2 w/ K5 J

  (2)工艺生产时间长,达16h之多,生产效率低,能耗大。

3 Q# n+ q- h* m9 ^: g& m5 t, P 7 |# n# Q7 X1 M# ]

  为了寻求一个合理的热处理工艺,进行了工艺性能对比试验。试验工艺与结果见表2及表3。

. ~' z1 o0 a& L) T% r' e- u4 }& ^, j5 H+ m' Y' r

  表2铝合金处理工艺、组织和硬度

 热处理工艺硬度组织状况
  铸 态66~70  Al-Sn共晶体呈块状
铸态(自然时效)72~76  Al-Sn共晶体呈块状
515℃×6h水冷 2 l; f! j8 H, X8 w! j) b+180℃×8h空冷70~74  Al-Sn共晶体严重过烧
300℃×8h空冷70~76  Al-Sn共晶体轻度过烧
250℃×7h空冷70~76  Al-Sn共晶体呈断网状
180℃×8h空冷70~76  Al-Sn共晶体呈网状
+ q" p" Z& p p6 ^& ^' e

  表3经不同工艺处理后铝合金的性能

热处理工艺σb/MPaδ(%)
515℃×6h水冷+180℃×8h空冷853.6
250℃×7h空冷1254.2

6 o `0 ^( Z3 s& o9 `0 W, x$ k F 

  由金相观察和力学性能试验数据可以看出,250℃×7h处理工艺比较理想。Al-Sn共晶体呈断网状沿晶界分布,一方面Al-Sn共晶体分布比较均匀,保证有良好的耐磨性,另一方面Al-Sn共晶体没有分割基体,使合金有较好的塑性和韧性。采用250℃×7h处理工艺可以得到较高硬度,是因为该合金含Cu量较少,金属模冷却速度快,在铸造冷却过程中,已保证Cu熔入固溶体,起到了淬火作用。通过自然时效提高了硬度,也证明了这一点。

2 p. K; c5 m) M" a8 F* ^ # m1 E- O, u M" p+ }) {% G3 |! z9 ~

  250℃×7h空冷工艺比515℃×6h水冷+180℃×8h空冷工艺的抗拉强度提高47%。

0 ]5 D+ h$ s8 F$ | ^0 i$ s5 q: B) @2 ? ) x) a- G3 V- g, t. a% v8 o

  250℃×7h空冷工艺温度稍高于Al-Sn共晶体的熔点,是为了在不使共晶体过烧的前提下,通过较短的保温时间得到Al-Sn共晶体的断网状分布。

' L. x0 [8 a' e7 a) `! D0 J" P; N/ c $ i M- J7 M2 |3 l! d. m

  在工艺试验的基础上进行了小批量(400件)试生产,经硬度、金相检查和试验台做产品出厂试验,均全部合格。

4 t9 O, U& H/ _ # f' B! j" a) F1 w+ G! D/ P1 }

  该工艺于1996年正式投产至今,已生产轴套几十万只,全部合格。工效提高1.3倍,一年可节约资金约7万元,节电超过8万kW.h。-【MechNet】

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