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一种铝合金轴套热处理工艺

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发表于 2010-9-12 14:17:34 | 显示全部楼层 |阅读模式

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  轴套是齿轮泵的主要零件之一,装在高速运转的齿轮两端起轴承支撑作用。它必须有足够的强度和良好的耐磨性。为了保证零件的性能要求,我厂采用非标准铝锡合金,其成分如表1所列。

+ V/ U7 Z# u4 p3 r 0 t5 Q+ y5 H4 u7 ~( e' ^2 ]# C3 y! J

  表1铝锡合金成分w(%)

SnNiCuSiTiMnFeAl
5.5~ . A" ?3 ^3 z0 G5 f: ]7 x! K70.5~$ k& U9 C1 F1 ^6 e% |3 g4 l2 W5 M. i" K 1.30.7~ 1 _- L3 {, g" _! K8 U1.30.7~ 4 L7 F' K3 H9 [$ X1.30.30.1~ : R* _$ t' k0 w/ z/ g" E3 j0.20.7余量
0 `/ ?, j: q" E9 y ' e, f* l# Z! ]9 S

  Cu的作用是强化基体。Sn可形成较软的低熔点Al-Sn共晶体,增加耐磨性。

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  原热处理工艺为515℃固溶6h水冷,180℃时效8h空冷。这种工艺存在两个问题:

8 {' V9 }+ M( H) |# ?4 A/ R 1 q% U6 {0 L4 }" Y& h1 q F/ t

  (1)Al-Sn共晶体过烧加入锡形成含锡为99.5%的Al-Sn共晶体,其熔点为229℃。当工件加热到515℃时,Al-Sn共晶体过烧,淬火冷却时形成复熔球团。在形成复熔球团过程中,一方面晶界氧化,使晶粒强度下降,另一方面又产生了许多显微空隙,使晶粒界面能增加,金属的强度降低,在使用过程中易过早失效。

: E9 |/ j( }6 \! Z3 s/ s H : W H9 K ~! |: ^

  (2)工艺生产时间长,达16h之多,生产效率低,能耗大。

o/ I; W7 D) Z( y6 ~: `3 z6 @6 s) ^, {0 w$ c/ N

  为了寻求一个合理的热处理工艺,进行了工艺性能对比试验。试验工艺与结果见表2及表3。

1 F3 w' [9 D6 s4 T. r9 P8 I5 q 4 Y& @: @) a7 c$ j8 A

  表2铝合金处理工艺、组织和硬度

 热处理工艺硬度组织状况
  铸 态66~70  Al-Sn共晶体呈块状
铸态(自然时效)72~76  Al-Sn共晶体呈块状
515℃×6h水冷6 j+ ^ [/ o+ Y/ x% u1 x +180℃×8h空冷70~74  Al-Sn共晶体严重过烧
300℃×8h空冷70~76  Al-Sn共晶体轻度过烧
250℃×7h空冷70~76  Al-Sn共晶体呈断网状
180℃×8h空冷70~76  Al-Sn共晶体呈网状
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  表3经不同工艺处理后铝合金的性能

热处理工艺σb/MPaδ(%)
515℃×6h水冷+180℃×8h空冷853.6
250℃×7h空冷1254.2

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  由金相观察和力学性能试验数据可以看出,250℃×7h处理工艺比较理想。Al-Sn共晶体呈断网状沿晶界分布,一方面Al-Sn共晶体分布比较均匀,保证有良好的耐磨性,另一方面Al-Sn共晶体没有分割基体,使合金有较好的塑性和韧性。采用250℃×7h处理工艺可以得到较高硬度,是因为该合金含Cu量较少,金属模冷却速度快,在铸造冷却过程中,已保证Cu熔入固溶体,起到了淬火作用。通过自然时效提高了硬度,也证明了这一点。

" n# E/ Y3 v: X. s5 h2 I/ H8 k 4 U! T8 K, q' z' ~- {+ `+ c1 y

  250℃×7h空冷工艺比515℃×6h水冷+180℃×8h空冷工艺的抗拉强度提高47%。

3 P5 |( l) ]! B7 y5 E( L1 e X1 D! ]. p5 o3 j9 D/ C

  250℃×7h空冷工艺温度稍高于Al-Sn共晶体的熔点,是为了在不使共晶体过烧的前提下,通过较短的保温时间得到Al-Sn共晶体的断网状分布。

9 a& f( U3 J3 o( F, X+ G ( O5 B8 L _; _! \0 l

  在工艺试验的基础上进行了小批量(400件)试生产,经硬度、金相检查和试验台做产品出厂试验,均全部合格。

' @! c. ^0 _4 A& W8 Y8 R / y( N/ k" M7 A9 O; P' e+ q

  该工艺于1996年正式投产至今,已生产轴套几十万只,全部合格。工效提高1.3倍,一年可节约资金约7万元,节电超过8万kW.h。-【MechNet】

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