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氮化工艺控制长轴热处理变形量

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发表于 2010-9-12 14:22:13 | 显示全部楼层 |阅读模式

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  目前,国内一般细长轴(2—3m)的热处理变形量要求不大于0.03~0.05mm,按传统制造工艺是很难达到这个要求。经过对传统制造工艺流程和工艺进行改进和完善,使长轴最终氮化处理的变形量达到国内同行业先进水平。 1、38CrMoAl长轴传统工艺流程和热处理工艺

! G) `8 G0 }5 h : I0 Y( W- x9 h. p1 ]$ V

  热处理氮化要求:

5 _0 ]8 x. J9 M4 j& u3 M! u/ @" C8 Y0 v

  a.硬度HV≥850,渗透度深度大于0.50mm,脆性级别1~2级;

9 V# F3 @2 w9 |# ]4 ~, N& j" G 3 K8 F! ?8 u) v. X3 J3 B! B% s

  b.全长变形量≤0.05mm。

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  在38CrMoAl长轴投产初期,仍按传统制造工艺流程拟定了工艺路线和热处理工艺。

! G. P3 {$ S5 i$ O- N7 d 7 V; S* U4 Z, r8 ~

  工艺路线如下:

- F* V+ f/ W3 ]! | 8 ^0 r" x5 S) l2 M

  锻坯一退火一调质一粗车—稳定回火—粗车一精车一铣健槽一粗磨一氮化一精磨成活.

) z3 P; R1 x& ?$ q9 |8 A1 F$ s4 E: G& l0 A2 v2 K

  热处理采用二段氮化工艺。

9 [* g0 ~. r' k% x! R$ O, F5 { E/ C9 c# O

  氮化后按GB/T43401—1999标准和GB/T9451—88标准检验,其结果如下:

0 A$ V) s' a5 P ' {9 F* W3 @2 |6 n7 ~

  a.维氏硬度:表面:HV945;距表面0.05mm:HVl910;距表面0.60mm:HV348;中心硬度:HV294。

: M t/ U7 L8 e$ q4 Z" p 5 j* m( o+ [* v. ]1 ^

  b.脆性级别测定用维氏负荷硬度计HV5000g,脆性级别为2级;

8 e- O( r; k$ C # F4 J; ?0 F. a; y

  c.检测轴全长变形量为3~4mm。

0 F+ v$ S3 _( q* d 0 j- G. E1 S$ s6 H$ f3 ^7 N- ]

  分析氮化后产生严重变形的原因,主要是加工工艺流程的工序安排采用传统方法是不合理的,其热处理工艺也有改进的余地。 2、改进工艺流程的工序和热处理工艺

) B% \. n7 s" o( \/ b8 e+ L ( m# X% Y& e% R2 ?, E! f. |

  针对上述情况,查阅许多有关资料,长轴的制造工序和热处理工艺作了合理的设计,制订了新的工艺流程方案和热处理工艺措施。

6 |+ K" m% C8 c% f 8 H3 O6 C; ?5 g

  在工序方面增加了稳定回火和加工键槽后配制假键,并对热处理氮化工艺作了一定的修改,由原来氮化炉炉冷至150℃出炉,改为炉冷至室温出炉。

# D7 w; u" W0 g" L; W1 E& ~ / G- ?. c" h4 p# b

  改进后的加工工序如下:

: |. O' C2 s/ Y k 4 P' W, w* S ?- K

  锻坯一退火一调质一粗车一稳定回火一精车(Ⅰ)一铣键槽—稳定回火一精车(Ⅱ)一粗磨一配制假键一氮化一精磨成活

0 }! v3 x1 [7 r! e8 y8 S 7 Y' \* h2 U, c/ U9 g

  氮化后按GB/T43401-1999和GB/T9451—88检验,其结果如下:

& e4 H% m1 A4 m s" [1 k , `: T" Q; t( |# j7 m; O* g$ \

  a.维氏硬度:表面:HV981;距表面0.05mm:HV938;距表面0.60mm:HV346;中心硬度HVl50g-292。

w N N9 [. B4 r , ?" q3 }) E0 r7 W

  b.脆性级别测定用维氏负荷硬度计HV5000g,脆性级别为Ⅰ级;

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  c. 检测轴全长变形量为0.02~0.03mm。 3、结束语

0 Y8 q1 a: V P" l1 C* r2 i; x & K' k! x- ]& t% u

  在38CrMoAl长轴氮化处理工中,通过不断总结经验,制订出合理的工艺规程,并对工艺的实施严格控制,最终将氮化处理过程中的变形量控制在国内同行业先进水平。 【MechNet】 s2 o" K6 n2 t8 f

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