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华中Ⅰ型数控系统对大型立车的数控改造

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发表于 2010-10-22 00:33:54 | 显示全部楼层 |阅读模式

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1 引言 0 ?. N2 A% j d9 M, A* A

* Q R0 ~$ Z, b% f7 [; N: A
目前,购置一台大型数控立车价格非常昂贵,因此只有极少数企业用数控立车对于大型回转体零件进行加工。大多数企业一般都采用普通大型立车,手工操作进行加工。手工操作一是劳动强度大,时间长,二是精度无法得到保证。 6 n1 K# ^2 ^. ]
华中数控系统有限公司自1995年以来,先后对国内的一些企业的大型普通立车进行数控改造,改造普通立车有Ø2.3m一台,Ø2.5m二台,Ø3.4m二台,Ø6.3m一台。都采用HZCNC—1T华中数控系统。Ø6.3m的配德国AMK交流伺服电机,Ø3.4m的二台分别配SIEMENS和FANUC交流伺服电机,其余用华中交流伺服电机。改造的数控立车投入使用后,由于系统操作灵活,使用方便,加工功能增强,适合于较为复杂型面工件的加工,提高了生产效率,保证了加工精度。现以东方电机厂的一台Ø6.3m立车的数控改造为例予以介绍。 6 W. Z* r+ z. Y2 w
该车床为双柱立式车床,由底座、工作台、传动箱、立柱、进给箱、横梁、滑座、滑枕和顶梁等组成。最大车削直径为6300mm,交流主电机功率为100kW。它有左右两个刀架,每个刀架分别由两台三相交流异步电机驱动,控制X、Z方向的快速移动及进给。 ; n" O" w( x6 }( M) g

2 Ø6.3m立式车床的数控改造

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  1. 机械改造 * H$ D+ r8 O2 l
    从机械改造尽可能简单的原则出发,根据东方电机厂加工零件的要求,Ø6.3m立车数控改造保留了原右刀架、横梁和主轴的手动加工操作功能。对其左刀架的X轴和Z轴运动采用数控。机械部分也相应地做了改动,更换了减速箱。右刀架留作常规加工之用,使以往产品的加工工艺路线不致有较大变化,符合传统生产习惯。左刀架可进行数控加工,满足该厂在不断开发新产品时,实现多品种、单件和小批量生产的要求。 " z; h! a- c6 S, U6 k
    具体方法是:去掉左刀架的原有的齿轮传动系统,安装上伺服进给驱动箱,其变速比为1:4。对于这类大型机床,由于刀架比较重,惯性大,若采用伺服电机直接与丝杆相连,伺服系统的驱动功率要求很大。虽然这样可以提高进给速度,但系统的成本将会非常高。对于大型回转体加工,进给速度一般要求比较低,因此,X、Z轴采用一定速比的机械降速传动,以降低对X、Z轴伺服电机驱动力矩的要求,从而降低改造成本。进给速度通常设定为2m/min左右。改造前后的进给传动系统示意图如图1所示。 8 n2 {4 T+ P' N' e; J7 C9 ] Y: G' K/ W; Z3 O1 y- j. F. g7 Q2 c+ `# e/ d8 z/ w' S! Z4 S/ M: X) M+ y/ D v/ F+ e1 |) s( S& h( a7 |! F# U3 N9 [' u& M) s7 c7 h/ g5 W4 Y& [0 U% z+ H' Q, R4 F
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    (a)改造前
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    (a)改造后
    图1 进给传动系统图
    6 Y' p2 h) t: q1 i* D
    新的传动链中,刀架滑座和刀架滑枕的进给各自独立,分别由各自的交流伺服电机驱动。经过一对减速齿轮,传动各自的丝杠,产生相应的位移。两传动链在机械上互不联系,当加工锥面或球面时,由数控系统发出指令,使两坐标轴按要求的规律联动,车削出所需的锥面和球面。从图1b可见,改造后的进给箱仅用一对齿轮传动,这远比原进给箱的齿轮对数少,为减少齿轮传动链的反向间隙创造了有利条件。
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  2. 伺服系统选型 ( T+ u, l P4 \! v
    大型立式车床X、Z轴的负载特性不同于小型机床,因此对伺服电机的力矩要求亦不同于小型机床,另外信号的传输距离也比较远。考虑到用户的需求,用华中Ⅰ型数控系统改造的大型立车时,选择以下三种伺服系统之一: 2 G7 {# f0 r2 w+ \7 k
      ; K7 D' U$ H5 N3 l8 K) d% N
    1. 采用德国AMK公司的65N·m交流伺服驱动和电机,其中Z轴电机带抱闸装置。该伺服系统是模块化结构,有电源模块、进给模块,模块之间由控制信号相连。数控系统的内装PLC检测各模块有无异常,按一定的顺序分别输出信号,使伺服处在就绪状态。模拟伺服模块检测电机编码器作为速度反馈,同时输出到位置控制器,作位置反馈。 : _, w2 R' I3 L" Z3 ?1 m
    2. 采用德国SIEMENS公司的交流伺服系统及电机,它也是模块化结构,分成电源模块、进给模块。进给模块接受系统输出的模拟电压信号(为-10V~+10V)控制。电机输出两路检测信号,一路为测速机的速度模拟信号,输出到进给模块,一路为编码器信号,输出到位置控制接口。 . v% ]4 C( C7 e1 S6 f
    3. 采用FANUC公司的直流伺服系统。此种配置主要是为了与原有的直流进给电机配套,以节省经费。
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    东方电机厂Ø6.3m立车的改造,采用了德国AMK公司的65N·m交流伺服驱动和电机。
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  3. 数控系统 - B6 r2 W! m2 o- Q
    对大型立车数控改造,采用HZCNC-IT数控系统。由于机床外型大,整个系统布局设计分为三部分 # e1 t/ t# B6 g( R3 y- R! U5 N4 t" s
      8 Z$ w: f0 }# a6 k; \' j5 ?& o
    1. 操作站,含显示器、数控编程键盘、机床操作面板和软盘驱动器; ( x, L8 l- j7 |4 Y, K0 A7 V) n
    2. 电气控制柜,由主轴控制柜和伺服控制柜构成; 7 W* g* l1 e& u) x
    3. 小操作盒悬挂在机床上,由摇动和点动按钮组成。
    6 d' s: P6 q/ F2 A e# Q
    由于操作站与电气控制柜之间的距离相距约30多米,对系统的信号传输需要进行特殊的处理。具体如下: W2 K4 T# x. ^2 l
      6 y+ L5 m1 n( H( Y4 f/ q
    1. 位置控制器与系统的主控机的信号处理。位置控制器如嵌入到主控机箱中,位置控制器输出的位置指令是一个小电流的模拟电压信号(-10V~+10V)。若长距离的传输,必然会衰减。如系统给定10V,输出到伺服系统可能只有5V。即使不考虑其它干扰因素,电机也达不到理论的转速,会引起系统跟踪误差过大而报警。如考虑其它干扰,进给轴控制的稳定性无法得到保证,为此位置控制器与伺服单元轴的物理位置尽可能近。为此设计了一块智能位置控制卡,CPU为80C196,安装在电气柜中,它与伺服驱动系统构成对机床X、Z轴的进给控制。而智能位置环控制卡与主控机,采用串口RS-422方式,遵循一定的协议长距离进行实时通信,即主控机每8ms向智能位置环控制卡传送增量信息。 ! W, h3 M& ~' D P: ]
    2. 手摇信号的处理。手摇脉冲发生器输出的信号为A、B两路、相位相差为90°的TTL的方波信号。为了长距离的传输,将A、B两路信号分别经差分发送器,变成差分信号,以便提高信号的抗干扰能力。
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3 系统的PLC

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华中I型系统内装式PLC,硬件上采用输入/输出控制卡,软件使用系统提供的定时任务,系统定时采集输入接口的输入信号。进行逻辑运算后,通过输出接口将结果输出。PLC有高级和低级之分,高级PLC完成机床紧急情况的处理,它的执行周期为8ms。低级PLC完成机床的顺序动作,它的执行周期可根据控制顺序的复杂程度通过系统参数设定,一般为80ms。系统内装PLC的结构如图2。
- I5 h }' m8 }& ^) O$ s2 {5 T9 S& F6 D M& w/ ?# H4 n- @: e( ]8 I1 n; k. `9 \! ]; Z8 c4 V# a* s# ?9 ~7 F$ J6 z5 S; @* \9 B
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图2 系统内部PLC结构图
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图3 球体轴承座零件
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4 改造效果

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机床改造后,可加工内外球面和各种流线型回转面等。依据伺服电机输出的转矩以及传动比的调整,切削用量可较以前得以提高。多道工序编程后可一次完成加工,测量、对刀与找正等辅助时间减到最少。定位精度和加工精度要好于机床改造前。例如加工球体轴承座零件中的?1900mm内球面(图3),该零件为球墨铸铁材料,直径2.5m,上下缸体用工艺搭子焊为一体),其直径偏差可控制在0.003mm以内,远远满足了原零件的工艺要求。其中最大偏差值出现在球面中间剖分线上,这是由于X轴反向间隙补偿值略大造成的。因该值是在无加工负荷状态下测量并补偿的,与实际加工状态比有偏差。据此对补偿值作调整后,该项精度提高30%~50%。另外,如工人手动加工需要时间三周左右。加工之后还要进行打磨处理,才可满足要求。改造后两天左右即可完成加工。 5 h" S# \6 Z+ x# l
数控改造完成两年来,不仅使东方电机厂完成了新型发电设备的生产,提高了产品的技术含量和附加值,并节省下购买大型数控机床的大笔投资。
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