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诊断数控机床疑难故障的几种特殊方法

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发表于 2008-7-21 18:53:06 | 显示全部楼层 |阅读模式

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诊断数控机床疑难故障的几种特殊方法1.采用电阻比对法诊断电源负载短路故障 5 t7 O R4 i" g ' J! V" e+ Y1 E0 ^3 o- h障实例:FANUC一BESK伺服驱动板十15V负载软击穿烧保险丝。' P1 f$ S2 T6 x 我们维修时,通过初步检查判定故障原因是负载局部短路,并且用数 1 ]4 F& w0 L+ z% Z! Y字表测得十15V对“地”电阻,正常板为1.3KΩ 故障板为300Ω。因为通! d; o9 K* N1 `) ]- ]7 _ 电好烧保险丝,根本无法通电检查,所以只能做电阻测量或拆元件检查。! t" g$ q$ T; }, f 但是,由于该伺服板的十15V电源与其负载(24只集成元件)的印刷 m4 {3 X/ C6 V i0 M- L F: A 电路成放射型结构,所以,电阻测量时无法做电路切割分离,并且由于元件 6 L0 h0 M! C, \: M4 _$ \3 V多且为直接焊装,也不可能逐一拆卸检查。维修的实际操作十分困难,即使# L7 I- ^4 }/ n Q% r 故障解决了,也往往弄得电路板伤痕累累。处理这种既不能做电路切割分离) r) L! W8 G6 X' B H8 q7 z 或元件拆卸也无法通电检查的故障,我们采用电阻比对法检查很方便。诊断检 $ d# H. ~" p6 L( Z7 I$ U查时,不切割电路也不焊脱元件,而是直接测量十15V端与各集成元件的有关管3 ?8 M% u: H% p, _5 F1 t' B @ 脚问的电阻值,同时将故障板与正常板做对应值比较,即可查出故障。处理以上# z6 E$ V- f. j 故障时,考虑到元件管脚多,所以首先分析厚膜块内部电路(图中已标出)和集. T% Y. `; U) O S/ z! _ 成块管脚功能图,然后从中筛选出若干主要的测试点,做电阻测量。当测量到Q7 + X( c1 I1 y* i9 d" q3 Z! [; y2 L时,发现其3脚( + 15V)对14脚(输出)电阻为150Ω(正常为6KΩ ,怀疑Q7 8 I/ H5 H. |$ R9 c(LM339)有问题,更换Q7后,伺服板恢复正常,说明Q7管脚间阻值异常系内部软+ l( H: r; L3 j9 n: F" ~ p4 s 击穿,从而引起电源短路。3 a2 q1 C1 t( n9 \2 T# l' K5 y 2. 快速过程的分步模拟法 $ u( z- h* [8 W6 Y% `5 B. F* E9 A有些控制过程,如步进电机的自动升降速过程,直流调速器的停车制动过程, t% n# F4 ?: i, E0 [4 a6 p ,只有零点几秒的瞬间时间。查寻这种快速过程的电路故障,显然无法采用一般) h+ `/ N5 H# S! l 仪表进行故障跟踪检测,所以故障诊断比较困难。下面通过故障实例一5V型直流5 o# p2 P8 I' d 可控硅主驱动停车时间太长的故障,介绍我们采用的特殊方法一分步模拟法。 " ]4 E5 S' x& E经过对故障板的初步检查,判断故障原因在V5主驱动器制动电路。该制动控8 ~: E2 y! q+ b" s8 h$ J4 Y$ C 制逻辑复杂,涉及电路多,诊断故障决非举手之劳,而且由于制动过程短,无法 9 q4 {$ L9 B; Q5 v测量,所以我们采用分步模拟法进行诊断检查。由电路原理得知制动过程如下:9 z& K# j( H+ @ (1)本桥逆变,释放能量;(2)自动换桥,再生制动;(3)再次换桥,电路复原。 4 ~5 p/ i) q- r9 f1 ~5 c1 M为了分步测量的需要,以速度指令、速度反馈和电流反馈为设定量,将以上8 K) |$ Y+ a0 a7 d5 t 过程细分为八个步骤(列成一张表),然后逐步改变相应设定量,检测有关电路/ Y2 @. l! k0 w6 T' u 信号,对照电路逻辑,查出故障。我们做分步测试进行到第二步(即速度指令由 C; i: k- F4 c, ?! }1变0)时,发现“a后移”和“积分停止”均为高电平,按电路逻辑,应为低电平,2 B+ X. ]% ^ F" W. n& w$ M 据此查对电路,很快找出A2板中与非门Dl06(型号:FZHI01)有问题,更换后,故障排除。 * ~5 T5 ]! M. c' J, Q6 X3 C5 u7 Y2 n3.CT4一OS3型查频器的一例特殊故障" z S2 T8 K! ~( S CT4一os3型变频器常用于YBM90和MK5oo加工中心的刀库驱动。在维修中,我 ; b' H1 ~( ?7 T2 _们多次碰到该变频器时好时坏的缺相故障,并且测得缺相电压只有60至2ooV(正' n/ F* v/ D: ?# }1 V- h6 l, O" ? 常为400v)。由于这是一种时好时坏的软故障,诊断查寻困难。 0 v# h5 c$ @. k4 e) o* C但是,我们发现该变频器这种故障的多数原因是脉冲隔离级问题——振荡不4 G. d/ p# t" i 稳定。这种故障现象,用示波器检查,很难发现“波形丢失”,但一般都有三组 0 e: z# g9 D" N( b$ _ L脉冲幅值不相等,甚至差异软大的现象。其实,仔细分析一下隔离级电路的特点4 i7 [! ?& Y" ]) k 就能看出问题,这是一个比较特殊的间歇振荡器,仅用二只三级管,分别做振荡2 P2 r5 W2 A/ c& Q 管和振荡器电源开关。由于采用单管振荡,而且振荡电路串入限流电阻和二只三1 P) {! c' J3 U+ c 极管,加上变压器输出负载,所以振荡电路损耗大,增益低,容易造成电路偶发5 m3 z o% [. z( X W! r' b3 v: @ 性停振和脉冲幅值不足的毛病,即产生时好时坏的电机缺相故障。从以上分析可 + N* f. X9 S3 S6 s L& i) U" K以看出,这种电路对脉冲变压器Q值和三极管β值要求严格,用户维修时,可以 + s% t! y$ L( R' }- }采用如下措施得到弥补:(1)选用高β(120至180)振荡管;(2)适当减少限- B- I0 y* l0 \- |; \5 y7 r 流电阻阻值,即在51Ω电阻上并接100一270Ω。; T( @7 \% n6 ~$ u* t 4.诊断多种故障综合症 - H' Z! ~0 _) R+ H% w/ c! L下面通过CVT035型晶体管直流驱动器的典型实例,说明多种故障综合症的诊 5 s1 \' G9 I& |% {3 z断方法。该故障伺服板,经初步检查看出,电路板外观很脏,输出级烧损严重," u: V% `) E+ e7 \ 可见用户的维护保养比较欠缺,处理这种故障,应该首先清除脏物,修复输出级5 P5 x; e; I) j ,切忌贸然通电,否则可能引发短路,扩大故障面。例如铁粉灰尘的导电短路, : f# P6 @' b+ [ U/ _2 D/ n输出级开关管击穿对前级和电源的短路等等。经上述处理后,通电检查又发现如 * L; i: {# G$ y5 w+ v下故障:(1)“欠压”红灯有时闪亮(“READY”绿灯闪灭);(2)电机不转; 6 z/ ~9 }& H% y9 I, |(3)开关电源(±15V)变压器Tl和电源开关管V69异常发烫。( c* o! x+ h: M1 ?' y4 { 这是一例典型的综合症,而且故障之间可能存在某种因果关系,所以处理故+ r8 h- q- r3 N+ x1 \& U 障需要顺序进行,否则可能事倍功半,甚至引发故障面扩大。我们通过分析,做! L1 @+ y' ^1 M 出如下维修排序:开关电源一>“欠压”灯——>电机运转。首先检查电源板, % f e! x! ~* L2 ^通过测量主回路150V直流电压和断开±15V负载的检查后,得知故障在开关电源板内7 o: Y7 M) }6 O& C4 p# S 部,在检查电源板中发现10V稳压管V32的电压只有9.5V,由此检查下去,找到故 9 f0 {8 s3 Z3 m) c障原因:V32的限流电阻Rl85阻值变大。更换Rl85后,±15V电源板和“欠压”灯 S0 Y2 v0 e( ^' T等均恢复正常,但电机仍不转。可见,以上灯闪和元件发烫均由Rl85变值引起,% i4 ^& _/ W+ z9 Q 电机不转则另有原因。按通常的检查方法,可以逐级检测,但由于经验的缘故, * Z3 n; C) _5 k2 {我们只做简单的变换转向试验,结果发现反向运转正常,所以很快查出故障原因:换+ l4 s" J( K5 L X8 E; ^ 向电路的集成块N5(TL084)失效,更换N5后,一切正常。2 r8 i, ]3 U, R+ h1 l# ]% e 5.PC接口法 3 V# _% I$ e# t9 `; k' ?& C* J; J由于数控机床各单元(除驱动器外)与数控系统之间都是通过PC接口 5 ^) k- j8 d& Z; A& z$ f4 g(1/O)实现信号的传递和控制,因此,许多故障都会通过PC接口信号反映出! f, F* z5 \) ` 来,我们可以通过查阅PC机床侧的1/O信号诊断各种复杂的机床故障或判别故 6 w1 b1 `# I- S3 f障在数控系统还是在机床电气。其方法很简单,即要求熟悉全部PC(机床侧)/ i) [/ ]( G* t; V+ }! f% U1 ]# j 接口信号的现行状态和正常状态(或制成一张表格),诊断时,通过对全部PC 6 t3 S' z% p( [- S(机床侧)接口信号的现行状态和正常状态逐一查看比对,找出有故障的接口 0 [: G$ c" K9 _: }0 T2 d信号,然后根据信号的外部逻辑关系,查出故障原因。当你熟悉了PC接口信号 8 l# D- {% o2 g- P5 [后,应用这种PC接口比对法,非常简便快快捷,而且避免了分板复杂的梯形图8 V# W0 u% ]+ w( B- b! X0 e3 u8 k 程序。 6 ~& h3 q4 l- v0 V3 u, N6.西门子3GG系统数据异常的恢复2 q1 p) t& T7 j. q& p( N* h 瑞士STUDER s45一6磨床配备西门子3GG系统,为双NC双PLC结构,该系统) a4 h+ R; H+ X: u 具有很强的自诊断功能,发生故障时,可以借助屏幕提示,快速诊断修复故障; Z+ X1 c1 \3 p4 J9 T( i7 ? 。但是如果发生系统无法启动,并且PLC处于停止状态,屏幕不亮,那么系统的/ O z8 w: i- C" f' I9 @ 自诊断功能将无法发挥作用,导致诊断困难。发生这种故障的原因比较多,如果: P# M; q+ @. s6 {; o# e 电池电压低于2.7V,必须更换电池;如果NC或PLC硬件损坏,需要更换电路板;+ I7 O1 x/ Z6 S9 k 如果机床的24V电源低于21V,需要检查电源电路和负载。% q- P6 ?8 Z; F+ _ 7 L- U0 T+ w* U+ o( T& K 但是我们碰到更多的故障原因并不是硬件故障,而是机床数据异常这类软 1 G6 g5 |& V! K, T5 q6 W! Y故障。其原因比较复杂,如电网干扰、电磁波干扰、电池失效、操作失误等均 3 l0 `4 j7 i; E% R4 @有可能造成机床数据的丢失或混乱,以致系统无法启动。 , t" j( ^' ~$ B4 `5 z象这类软故障我们可以采用全清恢复法使系统恢复运行。3GG系统的全清3 c' A4 C5 @" t3 Y# a9 u 步骤如下:8 j. j$ G# h9 x4 @0 ] (1) 机床数据、用户程序、设定数据和背景存贮器的清除; 9 E6 S1 J( }( E5 J4 D6 o(2) 3GG系统的初始化;0 o1 |+ E7 P/ P* | (3) PLc清零;/ A# H& q7 v. P: A* T/ ] m. E/ D (4) 恢复被清除的全部数据、程序。一般需要设定波特率,调出128KB内8 s! k. f2 E1 b. H U 存,然后,通过磁盘等媒体输入数据、程序。 ; \* P/ }' S! n(5) 试验并检查伺服系统的全部KV系数。: L4 A+ C- ]' d' l% o (6) 完成这些步骤后,系统恢复正常。
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