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诊断数控机床疑难故障的几种特殊方法

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发表于 2008-7-21 18:53:06 | 显示全部楼层 |阅读模式

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诊断数控机床疑难故障的几种特殊方法1.采用电阻比对法诊断电源负载短路故障 2 x9 J# ~9 ]+ P5 R5 D# W* x3 n 5 |7 t% a8 H3 K T- E1 o障实例:FANUC一BESK伺服驱动板十15V负载软击穿烧保险丝。 * B: H4 v; k- W5 E: a我们维修时,通过初步检查判定故障原因是负载局部短路,并且用数1 F5 T6 B* s% N5 k% L: W 字表测得十15V对“地”电阻,正常板为1.3KΩ 故障板为300Ω。因为通' e4 A, F* `: p! r, V 电好烧保险丝,根本无法通电检查,所以只能做电阻测量或拆元件检查。' p3 Z( Z0 A3 z' C 但是,由于该伺服板的十15V电源与其负载(24只集成元件)的印刷 # [+ F( s' E, N: j7 T电路成放射型结构,所以,电阻测量时无法做电路切割分离,并且由于元件 3 B5 r4 ]1 h6 K+ ]# E& ?# C- D, q多且为直接焊装,也不可能逐一拆卸检查。维修的实际操作十分困难,即使1 ?8 B0 G; e9 |6 ^ 故障解决了,也往往弄得电路板伤痕累累。处理这种既不能做电路切割分离 8 m3 Q* m# }$ x& \6 J或元件拆卸也无法通电检查的故障,我们采用电阻比对法检查很方便。诊断检 . t5 L* Q. W- X5 {! K查时,不切割电路也不焊脱元件,而是直接测量十15V端与各集成元件的有关管 - O5 s- g6 O) O; O脚问的电阻值,同时将故障板与正常板做对应值比较,即可查出故障。处理以上$ X4 M( C' a" X- ^! e& Z 故障时,考虑到元件管脚多,所以首先分析厚膜块内部电路(图中已标出)和集 # _/ q0 V; m$ I3 i. q& ~成块管脚功能图,然后从中筛选出若干主要的测试点,做电阻测量。当测量到Q7# }) k- ?. u I/ X+ `" b D4 Z5 w 时,发现其3脚( + 15V)对14脚(输出)电阻为150Ω(正常为6KΩ ,怀疑Q7 3 ^4 O4 }3 |, O( H1 W) G) Q5 o(LM339)有问题,更换Q7后,伺服板恢复正常,说明Q7管脚间阻值异常系内部软$ O7 ]/ N/ b3 V v 击穿,从而引起电源短路。# n% b2 j3 y4 o5 \! q 2. 快速过程的分步模拟法- W: V! Y- A$ H) G* A! H1 X q Q, ^ 有些控制过程,如步进电机的自动升降速过程,直流调速器的停车制动过程0 F' o: z! n2 o N0 ] ,只有零点几秒的瞬间时间。查寻这种快速过程的电路故障,显然无法采用一般 + ?3 I& U6 I0 R- Q) n仪表进行故障跟踪检测,所以故障诊断比较困难。下面通过故障实例一5V型直流 9 ~# h& F0 A' i" Z% F1 B可控硅主驱动停车时间太长的故障,介绍我们采用的特殊方法一分步模拟法。' C9 n: m: k" _, ?5 h: z 经过对故障板的初步检查,判断故障原因在V5主驱动器制动电路。该制动控5 t. \0 ], K( R0 j) ? F 制逻辑复杂,涉及电路多,诊断故障决非举手之劳,而且由于制动过程短,无法6 [ x8 a- \6 |" n$ Y 测量,所以我们采用分步模拟法进行诊断检查。由电路原理得知制动过程如下: 4 v) o+ V& K+ @* x7 v(1)本桥逆变,释放能量;(2)自动换桥,再生制动;(3)再次换桥,电路复原。6 m9 D+ x" z# F: o1 V* ] 为了分步测量的需要,以速度指令、速度反馈和电流反馈为设定量,将以上 " s# Q; f+ ?4 o8 Q4 s1 v过程细分为八个步骤(列成一张表),然后逐步改变相应设定量,检测有关电路/ |+ v8 k1 j5 \/ q6 L" c 信号,对照电路逻辑,查出故障。我们做分步测试进行到第二步(即速度指令由 ( U$ Z: F) b {0 l+ y: k! H) C1变0)时,发现“a后移”和“积分停止”均为高电平,按电路逻辑,应为低电平, $ ^3 z* g& g1 `; ^据此查对电路,很快找出A2板中与非门Dl06(型号:FZHI01)有问题,更换后,故障排除。 X% L4 e$ n I 3.CT4一OS3型查频器的一例特殊故障 1 b8 Z' t, {; k# Y# ?1 zCT4一os3型变频器常用于YBM90和MK5oo加工中心的刀库驱动。在维修中,我 & K& U* B& h; z. R$ U们多次碰到该变频器时好时坏的缺相故障,并且测得缺相电压只有60至2ooV(正" f9 I2 z4 o% J 常为400v)。由于这是一种时好时坏的软故障,诊断查寻困难。" f7 u, L" n; |7 i1 q! ^& o 但是,我们发现该变频器这种故障的多数原因是脉冲隔离级问题——振荡不$ e7 o+ R. P5 R 稳定。这种故障现象,用示波器检查,很难发现“波形丢失”,但一般都有三组% [4 R6 [0 x. ^1 F: Q 脉冲幅值不相等,甚至差异软大的现象。其实,仔细分析一下隔离级电路的特点 $ x( W% p1 ?4 u1 J, H就能看出问题,这是一个比较特殊的间歇振荡器,仅用二只三级管,分别做振荡5 K% I) q+ E# W6 e+ D5 P8 J0 a 管和振荡器电源开关。由于采用单管振荡,而且振荡电路串入限流电阻和二只三+ a/ V2 r( P& ]0 J! D+ K 极管,加上变压器输出负载,所以振荡电路损耗大,增益低,容易造成电路偶发3 R/ t. s) N. p8 N; U 性停振和脉冲幅值不足的毛病,即产生时好时坏的电机缺相故障。从以上分析可1 ?, L6 d/ Q- G% }+ Y% [( Y 以看出,这种电路对脉冲变压器Q值和三极管β值要求严格,用户维修时,可以 & a( `$ k# p% m; b' R6 b+ ?采用如下措施得到弥补:(1)选用高β(120至180)振荡管;(2)适当减少限2 P4 l4 j9 e6 l* G2 L$ i- X4 B: a 流电阻阻值,即在51Ω电阻上并接100一270Ω。 * n0 ^9 B& |; _5 T# T4.诊断多种故障综合症9 c) X$ j- m( I, m: X! o 下面通过CVT035型晶体管直流驱动器的典型实例,说明多种故障综合症的诊. N' E0 K ?! g$ F" a) ]; N+ H 断方法。该故障伺服板,经初步检查看出,电路板外观很脏,输出级烧损严重, $ o& N% A5 d- b" ?9 N可见用户的维护保养比较欠缺,处理这种故障,应该首先清除脏物,修复输出级( h7 G7 G* B8 |0 L- G ,切忌贸然通电,否则可能引发短路,扩大故障面。例如铁粉灰尘的导电短路,# q* } }2 m$ w; f% D! W 输出级开关管击穿对前级和电源的短路等等。经上述处理后,通电检查又发现如 ) Z3 Q$ }# C8 u: l/ L下故障:(1)“欠压”红灯有时闪亮(“READY”绿灯闪灭);(2)电机不转; % n; M' q9 {! _* a7 c! x(3)开关电源(±15V)变压器Tl和电源开关管V69异常发烫。 * r, {, D( T4 Z. e这是一例典型的综合症,而且故障之间可能存在某种因果关系,所以处理故 8 t! m$ n8 I+ Y% t1 e! I9 F l9 R障需要顺序进行,否则可能事倍功半,甚至引发故障面扩大。我们通过分析,做 $ \! c" X8 }: I$ A' ~6 |7 v* d出如下维修排序:开关电源一>“欠压”灯——>电机运转。首先检查电源板,3 f9 U. n$ q' H5 g9 @ 通过测量主回路150V直流电压和断开±15V负载的检查后,得知故障在开关电源板内8 c# S) g9 M/ v* E K 部,在检查电源板中发现10V稳压管V32的电压只有9.5V,由此检查下去,找到故2 A% \/ K3 U% t' h& N5 I3 Z 障原因:V32的限流电阻Rl85阻值变大。更换Rl85后,±15V电源板和“欠压”灯 * P+ h& w5 K0 ]+ L+ }等均恢复正常,但电机仍不转。可见,以上灯闪和元件发烫均由Rl85变值引起,; C+ ^1 @ z2 W* V7 g) f 电机不转则另有原因。按通常的检查方法,可以逐级检测,但由于经验的缘故, U% u, j d) j, v( \+ x5 l7 E) i 我们只做简单的变换转向试验,结果发现反向运转正常,所以很快查出故障原因:换 ( w/ {, V8 {$ X0 R" m& i# j向电路的集成块N5(TL084)失效,更换N5后,一切正常。0 b' ^( @+ }9 y4 l2 v; k- M- k 5.PC接口法, x3 b, V2 f, [' g 由于数控机床各单元(除驱动器外)与数控系统之间都是通过PC接口* \# \3 g: D5 c+ _8 u (1/O)实现信号的传递和控制,因此,许多故障都会通过PC接口信号反映出 / H; z- r& O/ y来,我们可以通过查阅PC机床侧的1/O信号诊断各种复杂的机床故障或判别故 ; D& I0 k: Y7 L! _障在数控系统还是在机床电气。其方法很简单,即要求熟悉全部PC(机床侧) 8 h6 Z! [( e/ t- _0 G5 n接口信号的现行状态和正常状态(或制成一张表格),诊断时,通过对全部PC1 x$ X5 W% v& `! D/ |& ` (机床侧)接口信号的现行状态和正常状态逐一查看比对,找出有故障的接口 # a `1 w5 F9 [; i! h信号,然后根据信号的外部逻辑关系,查出故障原因。当你熟悉了PC接口信号5 M+ J1 M) A4 n$ {- I 后,应用这种PC接口比对法,非常简便快快捷,而且避免了分板复杂的梯形图 1 ~, x2 T( e9 x# [( O6 M* M程序。 7 o1 [" h8 o( `& c3 W0 F7 k6.西门子3GG系统数据异常的恢复: r( r3 g+ x0 W6 D3 X 瑞士STUDER s45一6磨床配备西门子3GG系统,为双NC双PLC结构,该系统 / C/ n5 x! s: {" d9 N具有很强的自诊断功能,发生故障时,可以借助屏幕提示,快速诊断修复故障! W: [, K* Q* R 。但是如果发生系统无法启动,并且PLC处于停止状态,屏幕不亮,那么系统的6 n( u2 P% H5 N5 x# @5 f 自诊断功能将无法发挥作用,导致诊断困难。发生这种故障的原因比较多,如果 ' r# u# G& ~# _5 D6 }8 S! n电池电压低于2.7V,必须更换电池;如果NC或PLC硬件损坏,需要更换电路板; [1 ]! W9 E8 D$ ?如果机床的24V电源低于21V,需要检查电源电路和负载。 * `! Z( L8 L- q# d7 u ?5 |# h2 }" {) B 但是我们碰到更多的故障原因并不是硬件故障,而是机床数据异常这类软2 q7 R1 p! N/ X7 S3 }9 c9 s 故障。其原因比较复杂,如电网干扰、电磁波干扰、电池失效、操作失误等均 * B& \, F( `8 |6 @" H有可能造成机床数据的丢失或混乱,以致系统无法启动。 & s0 m8 k$ U5 k) ]* v8 i! p0 W象这类软故障我们可以采用全清恢复法使系统恢复运行。3GG系统的全清 # t9 l6 Q' p$ S1 J步骤如下:% }4 X2 ]4 e% ~" m (1) 机床数据、用户程序、设定数据和背景存贮器的清除;) Z' I2 {# ` m( X. R4 | (2) 3GG系统的初始化;4 {* R' t" ~7 j+ c3 Q (3) PLc清零; 6 v6 h V9 I' ]9 T# }/ R5 T) V(4) 恢复被清除的全部数据、程序。一般需要设定波特率,调出128KB内 5 }5 T- |1 H5 R$ b3 q* v存,然后,通过磁盘等媒体输入数据、程序。* ^" S) r* F, m- V- C (5) 试验并检查伺服系统的全部KV系数。% ~9 m1 a, b0 E+ a) ]9 Y (6) 完成这些步骤后,系统恢复正常。
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