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单级单吸离心泵轴承润滑方式的改造

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发表于 2011-6-11 12:24:56 | 显示全部楼层 |阅读模式

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  IS系列单级单吸离心泵,由于设计原因,离心泵所用的滚动轴承用机油润滑,动密封泄漏十分严重,威胁设备的安全稳定运行,笔者在几年的工作中,对轴承箱密封进行多次的小改小革都取得了一定的效果。但泄漏问题没有彻底解决,后经过实践改机油润滑为润滑脂润滑,效果良好。
/ L. c3 d+ E  d  H/ R' X  关键词:离心泵;润滑;密封;振动
6 Q9 p* U) U, Q' v# x) Z9 h1 r  离心泵滚动轴承的润滑主要是减小磨擦功耗,降低磨损率,同时还起到冷却、防尘、防锈以及吸振等作用。搞好设备润滑是保证设备正常运转。减少设备磨损,防止设备事故,降低动力消耗,延长修理周期和使用寿命的有效措施。
: A/ [8 t6 f' z& Q  我厂焙烧炉循环水系统所使用的离心泵为单级单吸泵,各种技术参数如下:, O* I7 A" v3 {! p$ ]  F1 x
  型号为IS150-125-250,流量200m3/h,扬程20m,轴功率18.5kw,转速1450r/min。% M4 ?9 W- F% h
  这类型号的水泵滚动轴承润滑是由30#(冬)或40#(夏)机械润滑油润滑。由于设计原因动密封泄漏非常严重,不但造成机油大量浪费,轴承烧坏,而且污染环境,不利于设备的安全运行及文明生产。在几年的工作中,为了解决这一问题,多次进行小改小革。! f6 {+ O) J  e' e; I7 ]/ h+ v
  1、润滑方式改造的历程
/ \0 [' \+ q; B2 [- l  1.1毛毡密封改为单层骨架油封
6 J9 F. z7 S7 ~  原轴承箱密封是用毛毡密封。泄漏非常严重,每台泵耗油量约为300kg/a,造成大量机油浪费,地面上油污厚厚一层。- k6 G. Y2 J9 n: ]
  为了改变这种漏油状况,改毛毡密封为骨架密封,方法如下:
" w* `& ]5 l; }2 B$ A- X% H  ①对轴承箱的内外端盖进行加工,车出一个Φ65mm,深12mm的圆孔,适合放一个规格为45mm×60mm×12mm的骨架油封。
3 F& ]8 T# U9 l+ c( C2 l( d0 B  ②将毛毡取掉,把骨架油封用锤子轻轻打进去,并正确安装。
; U  a  R- V1 g0 _9 [4 u9 @  经过改造后,设备运转正常,振动位移为0.04mm左右,轴承外测温度为50℃左右,每台泵年消耗机油仅需50kg左右。保持了泵房清洁卫生,杜绝了由于缺油造成轴承、轴损坏事故的发生,使设备运行完好。
( a. g6 v; P9 N3 S+ y) r  1.2单层骨架油封改为双层骨架油封
5 [' f- C" x  ]- _- ?  为了使泄漏量更加减少,根据轴承箱端盖的结构情况,又提出了改造方案,把轴承箱端盖内孔加工为Φ65mm通孔。将单层骨架油封改为双层骨架油封:1 B; A6 n7 k4 q3 T; I0 j! T5 p4 z8 I
  试运行表明,这种方法对防止漏油在短期内是非常有效的。但连续运行6个月以后,由于骨架油封磨损又会增大泄漏量。3 [* V* P1 i! |# k& o  x  j
  2、骨架油封的缺陷1 P; p: {+ f6 F7 o
  将毛毡油封改为骨架油封,使用了4a,虽然效果较好,但是也有明显的缺陷。7 m0 h, P9 c- Y
  在实际工作中,因为骨架油封寿命较短,需要经常更换,在更换骨架油封时,需要将设备全部解体,一方面增加工人劳动强度,另一方面在设备解体检修过程中,有时会造成叶轮、轴承等零件的损坏,不符合设备经济管理要求,但如果不换油封,造成泄漏,不利于密封,也直接影响轴承寿命。总之,实践证明:骨架油封没有彻底解决这种结构的轴承箱漏油问题。
% M5 \2 x/ I. @% h+ o4 p. c  3、润滑脂代替润滑油! [2 ^7 d2 J% h$ j1 @
  目前,又便宜又无泄漏的密封装置还没有,有的密封效果好,但价格昂贵,经济上不可行。经过调查研究,决定大胆试验——用润滑脂代替润滑油来润滑。6 W4 |! `% h: @& {4 a; j$ {
  3.1改造方法- G( |9 E8 C  e' ]% S
  考虑到泵轴功率只有18.5kw,流量只有200m3/h;泵转速为1450r/min,线速度为3.4m/s。从以上两点看,用润滑脂润滑是可行的。0 Q* \) t( ^( M. k/ h, {1 o
  3.2具体方法如下2 g3 V7 y# S; K
  ①把油箱内的机油放掉,对轴承箱进行清洗。
, F9 ~; w# u+ M; h  ②把轴承箱两端的端盖及放油孔丝堵打开,以排除箱体内空气。
% R9 I' h$ j8 G* p  ③用黄油枪把锂基脂由加油孔向轴承箱内加注,加到润滑脂从两端盖及放油孔挤出,视为加满,并上紧轴承端盖及放油孔丝堵。用手盘车,使润滑脂在箱体内分布均匀。. s" s: Z3 H7 H6 T$ m5 T2 Y: l
  启动泵后,开出口阀门,使泵在正常情况下运行,监视泵两端轴承温度及油质情况。用红外线测温仪监测温度,数据如表1所示:+ [  X& L% c7 ^/ h  S: @7 _8 V
  表1轴承温度随运行时间的变化运行时间/h内侧轴承温度/℃外侧轴承温度/℃室温/℃
- S2 A6 f( x. a. d; l2 N  0.17 40 41 35
. A6 i4 f& u/ i; s, B' ?3 U  0.33 42 44 35
+ G7 F, c2 i8 f; o  a7 M" [- G- P  0.50 44 47 35, }+ s" P3 V% L. ]
  0.67 47 50 351 m* f7 _5 `. Z# ^' f4 q/ }# s2 V# l! q
  0.83 49 53 35
$ {2 K1 m( ?4 `9 R  N4 _  1 50 54 35  Q5 a& I8 `$ I: m: `; J! W0 p
  2 50 54 352 J7 |0 n( S+ m# C5 i
  10 50 53 344 R. g$ `/ `& B/ w) l( v. b' l
  240 45 50 32
. o# s( A7 |. t* @  720 44 49 31: X% G7 F1 U. r6 t
  经改造后振动位移为0.04mm左右。' ?4 _' \/ G- q& I) V
  润滑脂油质良好、无变化,水泵运转正常,从温度监测数据和振动监测数据可以看出,用润滑脂代替润滑油是可行的,能在同类型泵上推广使用。
+ Q2 {, L" Q2 d. x  3.3润滑脂润滑效果
) S* _# W( g. s: v  润滑脂不易泄漏,有利于水泵轴承的润滑,确保水泵安全稳定运行,大大减少加油量和加油次数。不但节油,而且降低工人的劳动强度。具体来说:  @. k/ @, `, `" |2 `4 C- E
  ①节省油费用。使用润滑油脂每台水泵消耗为9kg/a,费用为63元/a。而机油消耗量在骨架油封完好情况下4kg/月,费用为200元/a。每台泵可节约137元/a,大大降低了润滑费用。
0 {( k: e3 ?3 O( Z7 k8 o+ s& A  ②减少检修费用。骨架油封平均寿命为4个月,为更换骨架油封,每年需解体检修3次左右,改为锂基脂润滑,减少人工费。材料费、机械费,并避免了在检修过程中造成设备零件的损坏。
5 _- `7 h: S- E  l) R: e3 y* s; R: ^  ③延长了设备运行周期。从振动。温度等方面监测,使用润滑脂密封性能好,轴承运转良好,延长了轴承的使用寿命。
$ R) F1 |& Z0 C3 X$ D  ④改善了岗位环境。; J. Y" x+ k7 G
  4、结语
7 f$ X, t$ u  u. W1 _6 p) x  总之,用润滑脂代替机械润滑油,对这种转速低、流量不大的水泵是切实可行的,并且有着明显的经济效益、环境效益,是使设备经济合理运行的一项有效措施。
- J$ Y: O8 R1 y* i1 n+ [$ O2 ?文章关键词: 离心泵
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