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铝及铝合金导电氧化工艺经验谈

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发表于 2011-6-20 22:44:56 | 显示全部楼层 |阅读模式

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  1氧化膜导电性不理想% d# c, h/ Q5 H$ u" y* A$ o
  原因:% G6 q5 Y. u: W/ u; a
  氧化时间过长,氧化膜过厚。按工艺要求的30~60s操作,所获得的氧化膜呈浅彩虹色,膜层导电性良好,基本上测不到电阻,若氧化时间过长,膜层厚度增加,不但会影响膜层的导电性能,膜层还会呈土黄色,显得陈旧。) W+ S2 Y6 }3 p7 k' G8 ~
  解决方法:
& O2 f( H+ A; f4 T: [5 x  操作时间应严格控制。
" ]% W' }7 W7 h  [  2氧化膜附着力差1 s; t& L7 z# k- C$ L
  原因:
% T( t9 R2 s$ N  ①氧化膜过厚;
" }6 P$ y" [6 i8 M) L" i3 f  ②氧化溶液浓度过大;7 J, ?" J3 Q- v; c
  ③氧化溶液温度过高;- x4 f' N/ N0 M' _6 V4 j, l
  ④氧化膜未经老化处理。: p' l' s1 R, B* z2 X, x
  解决方法:! a4 A5 e, @' W3 [" H
  操作者可根据上述对氧化膜附着力有影响的四点因素进行调整,定能获得满意的效果。
# H: ]$ L2 y/ J! }6 y  3氧化件的孔眼及其周围较难形成氧化膜
( W4 r# v9 F7 F  原因:
) T0 z6 I0 y3 U: R3 N$ d& T* H  ①工件碱洗后冲洗不彻底;
- \  R% ]( s7 m7 h+ @* d  碱洗时进入孔眼内的碱液如未能冲洗干净,氧化处理后碱液会从孔眼中流出来,致使孔眼周围的氧化膜遭到腐蚀。1 W1 P, A& P4 k
  ②工件的孔眼周围有黄油;) T7 _: F4 v; N, J; B
  铝材攻螺孔时很涩,操作者常以涂黄油来提高润滑,碱洗时如果碱液中缺乏乳化剂,黄油是很难除尽的。
: h: K! j0 @' g8 H  解决方法:' a. o) k2 g7 h' J1 q( M
  ①在碱洗之前先用汽油洗刷一遍,碱洗液中应添有乳化剂;$ x% S5 _3 T# W1 }
  ②工件碱洗后应冲洗干净。
1 f- i" r  @) ?) Q* s0 I6 p1 l  4工件的部分表面不易生成氧化膜3 A. n: C6 f( w# L  ]- |( c9 K% R
  这一现象多出现在平面件,常见的原因有:
" }; E5 x4 b5 x. G7 T; ]  ①轧制板材表面常有致密的焦糊物,碱洗时未能清除干净;
0 p) U" A# ?! j+ y. [9 [$ ?$ N3 T8 H: H  ②工件碱洗后在硝酸中漂洗不彻底;& f- _* E! ^$ E; d9 h% c6 u2 n
  工件的局部表面仍呈碱性,在空气中会很快形成一层很薄的自然氧化膜,由于导电氧化溶液酸性弱,氧化时不能使该膜退去,故导电氧化膜层也不可能在此处形成。故工件碱洗后一定要在硝酸中充分漂洗,并尽可能当时清洗,当时氧化处理,防止工件在工序之间遭到自然氧化而影响导电氧化膜质量。
1 c! s2 f, A; J/ v文章关键词: 铝合金   导电氧化   表面处理
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