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PLC在球面轴承外滚道超精机中的应用

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发表于 2011-7-12 22:19:52 | 显示全部楼层 |阅读模式

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1  引言
( F8 U0 g9 q: B' P" |( E以往深沟球面内外套精磨床是采用继电器进行控制的,控制部分体积庞大,响应时间长,且可靠性不高,经常出现故障,磨床磨削工件的功能单一,有的磨床只能进粗磨,有的磨床只能进行精磨。完成一个成品工件加工,先在粗磨磨床进行粗磨,然后再将其送到精磨磨机进行精磨。基于这种情况,我们采用可编程序控制器对其控制电路进行了技术改造,将两台磨床的功能集中到一台磨床上实现,即粗磨、精磨一次完成。这样不仅可以减小控制部分体积、增强系统的可靠性,而且提高了系统的利用率,降低了成本,在实际应用中取得了很好的效果,对于工业企业实现相关机床的改造具有较高的应用与参考价值。
$ h( ^( G0 |  a7 `5 y! g; L2  控制系统的设计思想+ `- q% F% V) M& J6 e% }" J
根据工件加工工艺的要求,控制系统设定了手动、自动、粗磨精磨定时等方案。: D8 T  N8 \* g1 H0 P
1. 手动/自动转换,当转换开关旋至手动状态时,自动不起作用,系统通过操作面板上不同的手动控制按钮来完成各道工序;类似的转换开关旋至自动状态时,按下启动信号,PLC则按预先设计的符合工艺要求的程序运行。( g7 D, Q1 i& D; U, Z
2. 粗磨阶段:油石的压力较大,主轴低速运转;精磨阶段:油石的压力较小,主轴高速运转。
0 h1 N/ v7 z1 ?& ?6 I3. 选用8421BCD码数据拨盘对粗磨精磨定时进行控制,工件加工时间可根据工艺要求选择不同的磨削时间,这样无需再设计数码输入显示电路,有效地节省了PLC的输入点,简化了硬件电路。
. |1 Q* e5 [2 w. B3  控制系统的硬件设计, I8 s- J+ T7 U# b* [8 U* ?, i5 r
控制系统采用日本三菱公司生产的F1-60MR可编程序控制器,其硬件框图如图1  。
/ i+ s! Z5 A+ `: N 200721495821.jpg
# e8 v4 U$ @$ M/ }$ h由硬件框图可知,系统可完成如下功能:
1 T% a9 A5 T# z/ o  @(1) 主轴低高速自动转换。
/ D1 a: J2 _% _( i+ l' ^# H(2) 工件架自动进退。
8 n+ }! T& V* k(3) 油石高低频振荡自动转换。
, ?3 i8 i) m% c4 w) h& U; ^  Z+ B(4) 粗磨、精磨任意选时。! M/ P. h  i; m& q0 c1 K
(5) 工件充退磁。8 I% R& I' }; Y, D
4 控制系统的软件设计& h! G% m' D; X9 Y) Q% L
软件结构根据控制要求而设计,主要划分为四大模块:即手动模块,粗磨单循环模块,精磨单循环模块,循环启动(先粗磨后精磨)模块,由于整个软件结构的路程图较多,这里仅给出主程序流程图见图2
& _0 z% b% I& T1 ~, [9 F 200721495829.jpg 2 `5 ~7 o* ~1 a$ h  Z/ V
和循环启动流程图见图3 (手动、粗磨单循、精磨单循流程图从略)。7 }8 Y1 z' B- R. R7 H$ j
200721495935.jpg
5 E0 R0 |  V3 P0 T! e5  结束语
  k, Q4 e8 j, @5 |8 @$ z9 @通过对球面轴承外滚道超精机进行PLC控制技术改造,使得控制电路体积大大减小,消除了由中间继电器和时间继电器触点接触不良引起的系统故障。提高了生产效率,降低了工人的劳动强度,取得了显著的经济效益。
' w& n9 I; m2 ?" @* Z7 r' N- X! W文章关键词:
发表于 2016-5-17 20:53:17 | 显示全部楼层
plc学习,谢楼主
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