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100t铁水罐耳轴强度分析与修复

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发表于 2011-7-12 22:19:52 | 显示全部楼层 |阅读模式

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摘要:对梅山炼铁厂100 t铁水罐的耳轴磨损进行了分析,通过耳轴弯曲强度核算,确认需修复磨损量。通过对焊缝强度校核,证明更换耳轴的方案不可行,从而选用耳轴表面堆焊的处理工。焊后采用退火处理,以消除焊接残余应力,效果良好。7 s( N% F8 w4 B  I9 `
铁水罐是冶金行业使用非常广泛的一种设备,它的作用是装运炼铁厂生产出来的铁水,并通过铁水罐车将其运送到铸铁车间铸铁或炼钢厂炼钢。梅山炼铁厂100 t铁水罐型号为ZT -100 - 1型,其结构的特点是罐臂(包括图1所示2, 3部分)采用铸造,罐身采用焊接,罐臂与罐身互焊。; p" P' u* Y" A  W& s: C/ G; ?# E
1 耳轴磨损分析0 d3 R. [# k& l' V2 X$ |
梅山炼铁厂100 t铁水罐如图1所示, 36只铁水罐由于使用年久,正常生产时耳轴表面与吊钩内衬频繁接触、挤压,导致耳轴表面凹凸不平,耳轴局部与吊钩接触位置磨损严重,导致耳轴与原中心偏心。
* V) P. {* f! o4 R7 a- n; ]( R 200772691639.jpg
) D6 k4 N& s3 E当耳轴摩擦副产生相对运动时,软基材料表面较粗大的凸起由于粘着磨损而产生脱落,形成较硬的粗大磨粒;同时耳轴表面也由于粘着磨损产生了高硬度的细小磨粒。两种磨粒滞留在接触区内共同参与磨粒磨损。在摩擦副中粗大磨粒承受了大部分载荷,仅有极少部分高硬度细小磨粒参与磨料磨损。由于粗大磨粒硬度小于耳轴表面硬度。因此粗大磨粒对耳轴磨损作用很小,耳轴磨损速度显著降低。实践证明,由于耳轴处于高温辐射区,油脂润滑失效,耳轴磨损相当严重,并多次发生耳轴表面大面积拉伤。
6 D- C* K- h! x  E2 K! \4 f36只铁水罐耳轴原直径为φ310 mm,磨损后其直径分布为φ260 mm ~φ 280 mm不等,铁水罐中心线偏离原中心线10~20mm。从而导致铁水罐不能安全使用。而且,耳轴表面凹凸不平也加速对铁水罐吊钩衬瓦的磨损。因此必须对耳轴的强度进行校核,并采取相应表面修复措施修复铁水罐耳轴。
, {5 Y5 j+ r, Z( R2 耳轴强度的校核
! x1 R7 L' d. l& B0 ~$ z( d  Y铁水罐使用时,耳轴主要受弯矩,通过受力分析,如图2所示以最大应力计算轴径。耳轴安全系数n取为12。, a) _! @. A# h
钢包装满钢水的重量125 t, 龙门钩距离3620mm,钩内圆φ310mm,厚为180mm。
7 W) _2 C- {6 _# R) P# R35#钢的许用应力; Y, O' {6 p$ ~
200772691843.jpg   h' h1 {8 i- {6 \7 i" y$ F
式中W ———抗弯截面系数, mm3 ;. U7 e  b4 k6 q4 y  |
Iz ———耳轴的转动惯量, mm4 ;  ~2 ]1 u+ {) b
d———耳轴直径, mm。6 u0 d. B, Y* b  X4 T7 S
200772692724.jpg / m. m  \* w( i' V
断面处最大弯矩& ~4 c+ `4 D  P
20077269293.jpg 0 H, x' _  s7 `& `  l( Y. W
式中Q———钢水包总重量;$ F% M' D& E, J* ~- V
L ———耳轴长度, L = 180mm。
9 E  g, c1 R; R: t6 h 200772692938.jpg ' H: _9 A+ Q5 D; P! D
分别代入数值得:9 t$ I; ~3 H5 l' t
200772693244.jpg
. _* C& n3 g/ F耳轴最小轴径dmin:, ~: U' t  G, x7 Q
200772693417.jpg
% m3 x$ M$ G) d% R' r: p% bdmin > 260~280mm,强度计算表明,铁水罐耳轴现有的直径已不能满足安全生产需要。必须对耳轴表面修复或者对耳轴部分整体更换。耳轴部分整体更换时需核算新耳轴与罐体连接处的焊缝强度, 下面针对焊缝进行强度校核。
3 [. H1 ?+ H* D6 l! A7 {8 f: u6 w) V# L7 R3 焊接强度核算
' r9 {2 i+ j; B' I& w  ~, I# u/ a- E- a 20077269358.jpg
8 l  z) c! S% e针对更换耳轴的方案, 以剪应力校核耳轴焊缝强度
! x% h. H' Z# N$ c8 m 200772693546.jpg ) s7 i/ L, i' Z: O
式中P———焊缝拉力, P =Q /2 = 680kN;9 {) C9 o$ v9 H: a' [5 }4 d3 i0 f- Z1 W
a———角焊缝的计算厚度, a = 0. 7K;
, S0 G5 h) f! z3 aK———焊缝高度,取为25mm;
6 A9 L1 D1 T3 T6 e4 c- N1 h8 ~$ Wl———焊缝长度;* D% {$ N0 B9 i6 P) I
n———安全系数, 12;9 k8 I9 r- M- H4 D6 n" i! e+ }- B
Q ———钢水包总重量。; Q, z8 }7 r$ V/ K, d
35#钢的许用剪应力为118MPa。代入公式计算得焊缝的最短长度。而耳轴所在的位置由于枢轴位置的干涉不能平铺395mm长焊缝。
! D: n8 C, u2 ]! B, w上面的计算表明100 t铁水罐采用耳轴部分整体更换的方案不能满足安全要求。只能采用耳轴表面堆焊修复耳轴磨损量。
" l7 x  y# H) R; s* Y4 耳轴堆焊及热处理
" m* ~9 R/ y% h2 C; ]1) 找如图1所示耳轴轴心,以两枢轴2的中心位置为基准,在耳轴外圆面上确定耳轴的上下中心线、左右中心线。以这两条中心线为基准可以定出耳轴表面所要堆焊的高度。6 z$ L+ z: D( @1 B2 e8 y# U
2) 焊前准备。用磁粉探伤仪与超声波探测仪分别对耳铀表面及内部, 尤其是对耳铀与罐体连接过渡圆弧处进行探伤检查, 确保焊前无裂纹。若耳铀内部有裂纹, 打磨至无裂纹时再行施焊。焊条经300 ~350℃烘箱, 烘干1 ~2h 后使用。  _; N/ ?. q9 s6 [. g& _! e3 j
焊前应将罐倒放,使罐底向上,修复面向上,可以方便焊接;用砂轮抛光机对修复部分进行彻底除锈和打磨处理。3 n# n* G2 ^' ?2 T3 Z
200772693815.jpg
/ j: }7 Q9 D/ K6 [3) 堆焊。以耳轴两条中心线为定位找正,与堆焊样板配合确定耳轴每个部位堆焊量。用507焊条堆焊至图4所示位置。
: I  P' }9 j) s- ]% e6 ^+ w/ M4) 焊后处理7 s( Y% N2 V5 K) d, _' u7 M  x
20077269390.jpg ; l0 u+ H) {! Q
堆焊完成后,用角向砂轮机、电磨头、砂轮抛光机对堆焊面修磨, 并用样板控制最终尺寸, 过渡圆角特别是耳轴与罐体连接过渡圆弧处修磨达图纸要求。分别用磁粉、超声波探测仪进行检测,确保焊后耳轴无裂纹。
3 }; W/ Z% _. s0 X# c+ [0 y  ^残余应力会引起钢件在使用一定时间以后,或在随后的切削加工中产生变形或裂纹。耳轴退火主要用来消除堆焊造成的残余应力、细化金相组织。采用局部退火装置:制作一钢筒, 钢筒内、外衬石棉, 内盘电热丝; 钢筒一端开口, 套在耳轴上开口部与包体焊接固定;退火时钢筒四周覆石棉,钢包内耳轴位置覆石棉; 对每只铁水罐退火过程严格按照图5所示温度曲线要求。
, N- y, `, m$ d8 x: q0 B* i5 结论0 \7 t" w# S$ P
通过对铁水罐耳轴强度校核以及焊缝强度核算,对这种型号的100 t铁水罐采用更换耳轴的方案不能满足安全生产的要求,而使用堆焊的方法修复100 t铁水罐耳轴是可行的。焊后必须退火,以消除焊接残余应力。采用堆焊可以以较少的费用修复铁水罐耳轴,是一种经济实用的维修方案。
" d9 {' O+ W9 N文章关键词:
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