找回密码
 注册会员

QQ登录

只需一步,快速开始

扫一扫,访问微社区

查看: 251|回复: 0

100t铁水罐耳轴强度分析与修复

[复制链接]
发表于 2011-7-12 22:19:52 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转磨削论坛

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员

×
摘要:对梅山炼铁厂100 t铁水罐的耳轴磨损进行了分析,通过耳轴弯曲强度核算,确认需修复磨损量。通过对焊缝强度校核,证明更换耳轴的方案不可行,从而选用耳轴表面堆焊的处理工。焊后采用退火处理,以消除焊接残余应力,效果良好。/ y; O0 L, m! s2 T5 v: J
铁水罐是冶金行业使用非常广泛的一种设备,它的作用是装运炼铁厂生产出来的铁水,并通过铁水罐车将其运送到铸铁车间铸铁或炼钢厂炼钢。梅山炼铁厂100 t铁水罐型号为ZT -100 - 1型,其结构的特点是罐臂(包括图1所示2, 3部分)采用铸造,罐身采用焊接,罐臂与罐身互焊。, X! Q( z; Y  f  y' I! f3 s
1 耳轴磨损分析. K) Q5 k! ?6 W% A# k
梅山炼铁厂100 t铁水罐如图1所示, 36只铁水罐由于使用年久,正常生产时耳轴表面与吊钩内衬频繁接触、挤压,导致耳轴表面凹凸不平,耳轴局部与吊钩接触位置磨损严重,导致耳轴与原中心偏心。
" z4 d/ Y# ^* S! U7 ]  c4 M9 @ 200772691639.jpg
' o( _' U! }" ?3 ?  c当耳轴摩擦副产生相对运动时,软基材料表面较粗大的凸起由于粘着磨损而产生脱落,形成较硬的粗大磨粒;同时耳轴表面也由于粘着磨损产生了高硬度的细小磨粒。两种磨粒滞留在接触区内共同参与磨粒磨损。在摩擦副中粗大磨粒承受了大部分载荷,仅有极少部分高硬度细小磨粒参与磨料磨损。由于粗大磨粒硬度小于耳轴表面硬度。因此粗大磨粒对耳轴磨损作用很小,耳轴磨损速度显著降低。实践证明,由于耳轴处于高温辐射区,油脂润滑失效,耳轴磨损相当严重,并多次发生耳轴表面大面积拉伤。
: t$ F" B0 |7 `# J36只铁水罐耳轴原直径为φ310 mm,磨损后其直径分布为φ260 mm ~φ 280 mm不等,铁水罐中心线偏离原中心线10~20mm。从而导致铁水罐不能安全使用。而且,耳轴表面凹凸不平也加速对铁水罐吊钩衬瓦的磨损。因此必须对耳轴的强度进行校核,并采取相应表面修复措施修复铁水罐耳轴。
, T2 o) d. F- H- m/ c2 耳轴强度的校核) p' k  w# W0 w, X
铁水罐使用时,耳轴主要受弯矩,通过受力分析,如图2所示以最大应力计算轴径。耳轴安全系数n取为12。5 y# v! o! R2 u% B8 [& E
钢包装满钢水的重量125 t, 龙门钩距离3620mm,钩内圆φ310mm,厚为180mm。! ~7 S4 U; X1 b5 M  z
35#钢的许用应力
& e' ?5 m2 k- `9 ~ 200772691843.jpg
0 y' u5 H* v4 M3 l/ {4 d式中W ———抗弯截面系数, mm3 ;
* P" _7 z* e- P: f' g" `4 U9 dIz ———耳轴的转动惯量, mm4 ;9 D. y  w0 j. R' J
d———耳轴直径, mm。
1 K4 q# z/ t# c1 `/ H3 Y6 R7 Z" ] 200772692724.jpg % N. \7 ?1 ?) p) w  [) I! s1 Y/ J9 W
断面处最大弯矩/ |/ s# r+ M' T7 v, K
20077269293.jpg " d8 ~5 E1 A  H9 o
式中Q———钢水包总重量;
' w1 c7 Y/ e, t4 W% o' BL ———耳轴长度, L = 180mm。/ {! o' S. I; o+ P) P, m  O0 b
200772692938.jpg 3 F# U. k/ g0 M$ v
分别代入数值得:, o4 J; d6 ~3 r4 D8 v1 G
200772693244.jpg
, ?; R* [/ g0 j耳轴最小轴径dmin:* x. d* Q0 R3 U% i/ N0 e; K
200772693417.jpg
: Y2 P" v, v8 ?& T% Q) xdmin > 260~280mm,强度计算表明,铁水罐耳轴现有的直径已不能满足安全生产需要。必须对耳轴表面修复或者对耳轴部分整体更换。耳轴部分整体更换时需核算新耳轴与罐体连接处的焊缝强度, 下面针对焊缝进行强度校核。% f5 v$ A; o( w5 X: ^  x* w7 D8 T, E
3 焊接强度核算
+ w+ j4 K1 |+ P' b: } 20077269358.jpg
' c( w. R$ \! ~! k" S针对更换耳轴的方案, 以剪应力校核耳轴焊缝强度
3 W$ N. g! m& B# B1 |# @  V 200772693546.jpg ) o0 ~8 o( V5 Q9 V- |+ F7 }* F
式中P———焊缝拉力, P =Q /2 = 680kN;
* U  ?, G* E5 d8 K5 R+ t) ra———角焊缝的计算厚度, a = 0. 7K;
. i0 `4 q  i, T( m' oK———焊缝高度,取为25mm;
8 C4 ?/ }3 F* \" G- |9 tl———焊缝长度;
, }- q9 D+ ?  E; E, jn———安全系数, 12;% I& I/ r6 w% F2 b, u! z
Q ———钢水包总重量。: Q! j6 a, g- Z- B  Y* j2 y5 t/ ]
35#钢的许用剪应力为118MPa。代入公式计算得焊缝的最短长度。而耳轴所在的位置由于枢轴位置的干涉不能平铺395mm长焊缝。7 `: z/ ]9 g1 i% `8 u
上面的计算表明100 t铁水罐采用耳轴部分整体更换的方案不能满足安全要求。只能采用耳轴表面堆焊修复耳轴磨损量。+ ]5 U# f0 P$ l. M
4 耳轴堆焊及热处理
, r* `4 m2 N; r) v) W1) 找如图1所示耳轴轴心,以两枢轴2的中心位置为基准,在耳轴外圆面上确定耳轴的上下中心线、左右中心线。以这两条中心线为基准可以定出耳轴表面所要堆焊的高度。
4 c( V; p! E) |; A6 K2) 焊前准备。用磁粉探伤仪与超声波探测仪分别对耳铀表面及内部, 尤其是对耳铀与罐体连接过渡圆弧处进行探伤检查, 确保焊前无裂纹。若耳铀内部有裂纹, 打磨至无裂纹时再行施焊。焊条经300 ~350℃烘箱, 烘干1 ~2h 后使用。
8 G* H5 V+ r: {: H- I/ b% t" M焊前应将罐倒放,使罐底向上,修复面向上,可以方便焊接;用砂轮抛光机对修复部分进行彻底除锈和打磨处理。
/ }% Q& O( e9 ^ 200772693815.jpg + b: b  M+ Y, `2 H, {
3) 堆焊。以耳轴两条中心线为定位找正,与堆焊样板配合确定耳轴每个部位堆焊量。用507焊条堆焊至图4所示位置。
/ T2 f" C; Q0 @4) 焊后处理* c) L; X. E4 P2 ^
20077269390.jpg
  T) A- V. c. \9 o& `, M" s& s  E$ b: z堆焊完成后,用角向砂轮机、电磨头、砂轮抛光机对堆焊面修磨, 并用样板控制最终尺寸, 过渡圆角特别是耳轴与罐体连接过渡圆弧处修磨达图纸要求。分别用磁粉、超声波探测仪进行检测,确保焊后耳轴无裂纹。
7 b+ h) {! ?+ M/ N7 n: |8 K残余应力会引起钢件在使用一定时间以后,或在随后的切削加工中产生变形或裂纹。耳轴退火主要用来消除堆焊造成的残余应力、细化金相组织。采用局部退火装置:制作一钢筒, 钢筒内、外衬石棉, 内盘电热丝; 钢筒一端开口, 套在耳轴上开口部与包体焊接固定;退火时钢筒四周覆石棉,钢包内耳轴位置覆石棉; 对每只铁水罐退火过程严格按照图5所示温度曲线要求。
) t0 y& h4 i# Y; j6 ]% ], d5 结论
: @+ y1 }) A% D& w% k通过对铁水罐耳轴强度校核以及焊缝强度核算,对这种型号的100 t铁水罐采用更换耳轴的方案不能满足安全生产的要求,而使用堆焊的方法修复100 t铁水罐耳轴是可行的。焊后必须退火,以消除焊接残余应力。采用堆焊可以以较少的费用修复铁水罐耳轴,是一种经济实用的维修方案。4 k) I! F4 Y- Q$ w1 q) M: I0 @9 a2 |* A
文章关键词:
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册会员

本版积分规则

中国磨床技术论坛
论 坛 声 明 郑重声明:本论坛属技术交流,非盈利性论坛。本论坛言论纯属发表者个人意见,与“中国磨削技术论坛”立场无关。 涉及政治言论一律删除,请所有会员注意.论坛资源由会员从网上收集整理所得,版权属于原作者. 论坛所有资源是进行学习和科研测试之用,请在下载后24小时删除, 本站出于学习和科研的目的进行交流和讨论,如有侵犯原作者的版权, 请来信告知,我们将立即做出整改,并给予相应的答复,谢谢合作!

中国磨削网

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|磨削技术网 ( 苏ICP备12056899号-1 )

GMT+8, 2025-1-10 19:14 , Processed in 0.147110 second(s), 27 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表