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[资料] VPR气动阀门的定位故障维修

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发表于 2011-7-13 23:52:54 | 显示全部楼层 |阅读模式

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  VPR气动阀门定位器(简称VPR定位器)是日本山武——霍尼韦尔公司VFR凸轮挠曲调节阀的专用附件。它按照气动调节器的信号,使调节阀正确快速动作,从而精确调节阀门流量及保证流量特性。我厂于八十年代中期引进生产,目前已广泛应用于石化、电力、轻工与化工等行业的自控系统中。
2 y, l2 P& Y! o. F6 p5 K# z  为了正确使用与维修,需要说明其工作原理。输人信号增加后,波纹管膨胀来推动挡板(即杠杆)*近喷嘴端面。间隙减小则喷嘴背压升高,通过继动器膜片推动阀芯下移。进气口开大排气口关小使输出压力增加,因此执行机构推杆向下移动使调节阀阀芯开启或关闭。随着阀芯转动,凸轮也转动,通过凸轮随动件拉动反馈弹簧,使挡板趋于离开喷嘴,直到波纹管产生的力矩与反馈弹簧力矩相互平衡。由于这种力矩平衡,保证了调节阀开度与输人信号之间对应关系准确,实现了阀芯正确定位。
* }, D6 W1 n( m( R$ z  @6 [  以下分析常见故障原因及措施。简单的排除措施将省略说明。
+ F) H$ x6 H- @8 P& y9 p5 ?  故障一定位器无输出压力
8 G- |0 q0 o1 h0 d6 ?4 s  }  1.无信号压力,①气动调节器故障;②信号管线大量漏气。
/ h$ g8 `! U6 Z, p& u1 p  2.波纹管大量漏气,补焊锡或更换# z, `  y' a+ \  Z2 O* x2 h
  3.无供气压力或者供气压力过低。
6 ~+ M+ _8 d5 w5 O( i. s  4.波纹管节流孔堵塞,使用直径小于0.2mm的金属丝进行疏通。1 R" {, T, l( ]
  5.定位器零点位置调节不妥,即挡板与喷嘴间隙太大。使用工具重新调节。
* F$ Y9 ^9 ]* z3 X  6.凸轮安装位置错误。因为一个凸轮分别包含气开式与气关式等百分比;气开式与气关式线性特性,有四个安装孔,容易装错。( w+ k  p# t, j" K  t2 J; _' Y
  7.挡板与喷嘴端面不垂直,挡板与喷嘴端面接触后仍然大量排气。
$ W" F2 r$ F8 k6 c) R: e4 {0 _  8.喷嘴孔端面有凹坑,需要更换。端面有毛刺,重新研磨。( q9 |/ H9 N4 Y# Q
  9.喷嘴与基座粘接处漏气。% A3 L$ s) S( p+ Y3 n+ v/ }/ f' |
  故障二信号减小,输出压力不降低
5 X& K+ ]( h8 A1 Q8 Y/ |  1.零点位置调节不合适,即喷嘴挡板间隙太小。
7 H8 J- v& G( N  2.继动器隔板处节流管孔径太小或者堵塞,使用0.3mm金属丝进行疏通。
) W( `& A$ D! e+ Q  3.旁路机构开关位置错误,开关应位于“ON”位置。
( O- V$ G" b3 ]9 ]  4.偏差弹簧太硬或者选择错误,供气压力0.22MPa的簧丝直径为1.3mm,0.28~0.5MPa时簧丝直径为1.4mm。7 R2 m% F/ q( y' m/ \. s+ Q
  5.凸轮安装位置错误。
: }9 c0 V7 s3 H/ M2 P  [$ L3 N  故障三有供气、无信号、调节阀已完成大部分行程
  F- Y, y7 g# k# \" ]  1,继动器阀座与阀芯的SR2.3球面脱离接触或者密封不好。8 i$ K  z( R. c) u# i# H3 Y
  2,在初始位置,挡板与喷嘴端面已经紧密接触。
: `* |+ F3 j. a& H  故障四基本误差(线性)不合格' d, x9 g& Q: ?. L& H6 K+ Y' p
  1.反馈弹簧力或调零弹簧力调节不妥。* d( [! ^7 ^3 \; ~
  2.凸轮安装位置错误或行程指针装错。$ h) N9 F% @, O- W! x0 w6 u+ l+ o
  3.继动器阀芯与动阀座凡尔线未密封。0 Q/ Y  g0 r$ w4 _( A: \7 l3 }
  4.波纹管刚度太低,设计要求4.9N/mm。
: ]& f3 o% Z# M# B  5.输出管线或执行机构漏气。
1 V6 Z$ L2 d: {# u0 B) _$ D  6.调节间填料压缩量太大。( c4 B/ U. g: Z% `. F! [
  故障五调节间初始点误差大9 m4 s  V# O$ z0 C% C: d5 f: S4 t
  1.凸轮随动件的轴套与凸轮未接触。
) C+ g" Y- C6 z( \* |/ s. |! c+ b) H8 j  2.反馈弹簧选择错误,标准行程的簧丝直径为0.8mm,分程信号为0.7mm。
8 u+ l: n' r" ^$ {8 K: h  故障六定位器回差(变差)不合格
* {4 Y1 E9 J3 j1 b. E4 G  1.零点位置或行程调节不妥。! L  C( M! }& E* e" L' L% s/ ^8 |
  2.转臂组件的紧固件松动。
4 N) q2 q# y9 H* `7 m  3.零点位置调节后未拧紧锁紧螺钉。: V5 }5 [# R7 T
  4.波纹管弹性差,正反行程的位移量有微小差异。( o/ g& \3 s9 f7 t
  5.凸轮随动件的轴套孔与外圆同轴度超出设计要求。0 M) W+ j# x' p; \1 e, V
  6.继动器偏差弹簧两端面平行度差。
8 P+ z* L6 K6 |9 }) z6 t2 v5 D/ b# L  7.转轴与轴瓦径向或轴向间隙太大。' b% S7 v, Y9 ~! m! ^
  8.供气压力不稳定。
& n; V1 N9 e0 ~  9.轴套与凸轮轴径向或轴向间隙大。4 \5 {$ _: G. C
  10.反馈弹簧未经过立定处理。6 X9 `% |. K! U: {: Y6 y
文章关键词: 阀门
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