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怎样转炉生产低磷钢?

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发表于 2011-7-13 23:58:25 | 显示全部楼层 |阅读模式

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转炉生产低磷钢应采取的技术措施:
" |7 |9 {3 l7 _, Z0 q1、温度控制:) }) ^) W# H1 c+ J, _3 H
转炉熔池应均匀升温,吹炼中期通过调整冷却剂加入量来控制升温温度,转炉终点钢水温度控制在1630-1650℃比较合理。( f3 E& c' w! F7 Y
2、碱度控制:3 R$ e6 K- W5 A" h
冶炼前期需要确保熔渣碱度≥1.7,转炉终点钢水碱度控制在3.0-4.0比较合理。: `0 h! p. i/ C
3、渣中w(FeO)含量控制:
" G- K7 I0 O$ k; m# T对于冶炼低碳钢熔渣w(FeO)含量控制在18%-30%之间对脱磷比较有利。% q# J* t) ]' G6 L( x
4、渣量控制:
2 e7 s% y5 U& B; p5 i% ^6 _" R/ d一般采用留1/3-1/2炉渣,可以有利于前期渣快速形成,能提高初期炉渣碱度,有利于前期脱磷。
% z& m$ V3 s6 Z% S5、出钢下渣控制:) a/ ], ?& _2 r; M/ B
1)转炉造高碱度渣,尽量控制不下渣或少下渣。这样即使转炉有少量下渣,由于钢液温度降低,渣子可以稠化,降低了渣中P的活性。, q; [3 @2 M! E  e5 \. `
2)出钢时,向钢中加入150-300kg石灰,稠化转炉下渣,进一步提高渣子碱度,弥补由于系统降温和强脱氧造成渣性改变。
- b4 b4 C$ j- \1 C3 o3)挡渣失败后,钢包底吹氩气量要减小,弱化外界提供的动力学条件。即避免了稠化后的渣子进一步熔化,又减少回磷在钢液中的扩散。2 {8 a* U$ ~8 E' o
4)精炼后,对下渣量大且渣子明显稀化的炉次,应先加适量石灰稠化渣子改变渣性,再进一步脱氧。
$ B9 e" @# n( q. b6 U# k* o6、减少合金增磷:
. k6 o+ ]! V! f! G优先采用低成本、低磷合金,尽可能减少合金对钢水增磷影响。如采用硅锰铁比硅铁效果好。
$ S7 r  I( \  @9 K* o+ d7、其他:) a4 T4 C* M# v- M. d; D
对于超低磷钢,应采取铁水预脱磷和炉外深脱磷技术,实现超低磷钢生产。
$ r+ ]/ A6 g- [, B5 T文章关键词: 转炉;生产;低磷钢;技术措施:
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