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[资料] 液压缸活塞杆的修复

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发表于 2011-7-25 22:02:37 | 显示全部楼层 |阅读模式

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液压缸活塞杆拉伤后,若不及时处理,轻则影响正常使用,重则使液压缸不能工作。我们的修复方法是,对较轻的拉痕采取局部修磨抛光的方法修复;对较重的拉痕则采取焊补加人工修磨的方法修复。
) }/ L$ U1 `- G  l% p+ u拉痕的形成:对起重机解体后,发现有一根变幅缸活塞杆被严重拉伤,拉痕并排6条。造成活塞杆拉伤的主要原因是:防尘圈脆化呈块状脱落以后,不但失去了防尘作用,而且该处还堆积了许多灰尘与杂志,使活塞杆直接与杂质硬磨,导致活塞杆被拉伤,伤痕再刮坏缸口橡胶密封组件,造成液压缸严重外漏。
2 m8 y$ Z3 U/ d7 w6 \3 S, a修复要求:填料与母材必须结合牢固、平滑;调料必须耐用并易于手工加工;手工加工必须保证活塞杆直径误差小于0.06mm。经分析,决定采用的填料为J422焊条。因为,酸性焊条对铁锈、油污及水分不敏感,不容易产生氢化孔;工艺性好,易于操作;焊缝成型美观;材料硬度适中,易于手工加工;电弧稳定,熔深较大,与母材结合牢固。3 H5 ~. S  j& B. _5 g$ O% Z
修复工艺:/ g1 w9 v4 X- G  j
(1)先将要焊的部位清洗干净,然后用湿泥巴将拉痕四周围住。
% O' y, W& Q) {(2)选用直径2.5mm的焊条,将电焊机电流调至120A,采取直线运条法平稳施焊。
4 |6 b  T* y" {0 F; }! t8 N4 F; ~; q(3)全部焊完之后,将泥巴与熔渣清除干净,用粗锉沿活塞杆圆周进行进行修锉并留0.1-0.2mm的加工余量。
# l) {2 @9 X& I, Z(4)车一个外径185mm、内径125mm、长150mm的圆筒当靠模(活塞杆外径125mm),沿轴线锯开,一个为粗模,另一个为精模。; U3 U1 ?* X% D- @) u$ Q
(5)在粗模内壁涂上一层薄薄的红印油,接着将粗模紧靠在活塞杆待修部位上沿轴线往复磨合几次,然后用细锉将活塞杆上较重的红印锉掉。如此反复修锉,最后留0.04-0.07mm的加工余量。( L" n; e( t) o: n7 v
(6)再用320目的砂条蘸煤油配合精模将活塞杆修磨至规定尺寸。3 v4 `- `, f, i, a0 m2 Q. u
(7)最后用砂布背面蘸煤油进行手工抛光。经测量,最大误差仅为0.03mm。" b$ l6 {( [, a
该起重机修复后,经过一年半的使用,变幅液压缸始终没有出现过外漏现象,同时活塞杆光滑、无锈斑。5 z- T) n) ?) m+ r
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