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轮胎生产过程中的电机故障分析及保护

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发表于 2012-7-9 20:46:43 | 显示全部楼层 |阅读模式

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PLC在轮胎业中已基本推广应用,但从应用开发的深度和广度来看,一般还是取代继电逻辑控制及开关量问题,对中等复杂系统以上的控制系统,1台PLC总还有20%~30%的富余软件。为此,对可编程序控制器富余软件的开发应用,也是设计人员必须探讨研究的,这对进一步充分发挥PLC在轮胎生产自动化中的作用,更具有一定的实用意义。
5 i/ }2 U& d& P+ Y1 交流异步电动机常见故障分析4 M& T0 M1 f# E0 ^& ~
在轮胎生产过程中,电机的损坏情况经常发生,轮胎厂一年总有几十只、多达上百只电机损坏,影响了轮胎的质量和产量,给企业带来一定的经济损失。根据几年来的使用情况,分析其原因,多系保护措施不当。主要有环境条件、线路故障、负载条件、电压高低、操作使用、维修水平和电机自身质量等原因造成的,现对上述原因作简要分析。
& j# q& }+ e+ }7 G# _0 d: z(1)环境条件5 ]) N  f6 t: j$ P4 F. ~" W4 ?  S
环境对电机的正常运行起着十分重要的作用,电机在极限温度下达不到热平衡时,会因严重发热而烧毁。在轮胎厂的内胎硫化车间和外胎硫化车间,常用蒸汽和过热水,夏季温度比较高。而电机又安装在蒸汽、过热水的管路之间,这些管路的温度在100°C以上,不仅温度高,而且这些管路接口的泄漏很容易喷射到电机上,若不及时处理,将会使电机的绝缘受到不同程度的损坏。我厂用于双模硫化机的电机,每年都有5台左右的电机因绝缘降低而损坏。又如,在胎面挤出生产线上,由于机头上的蒸汽截止阀泄漏,泄漏出的蒸汽被主电机上的散热风机吸入主电机,使55kW直流电机的整流子(换向器)短路,所以轮胎厂应及时解决各管路的泄漏问题。
  v3 Y8 ~5 r5 K" U(2)电压高低
- ]& e5 Y7 p0 d6 w在某种情况下,电网电压会出现过高过低的情况,在短时间内,电压偏高偏低不会影响电机。但是,若电机长时间在低电压下工作,由于铜耗增加,力矩降低,则电机会由于过载而烧毁;电压过高,定子磁回路饱和,使电流剧增,导致电机烧毁。
- `+ F! B; f: D; q' Q$ w, q  o( ^(3)线路故障
  J5 t5 R. ]+ t$ b3 N7 }( D% p三相交流异步电动机在缺二相或三相时,定子绕组里没有形成闭合回路,即没有电流,这时电机不旋转。电机的损坏主要是缺一相引起的,故对电机主回路接触器及线路节点的定期检修是十分必要的。要特别注意起动后运行中的电机断相,一旦遇到这种情况,应立即切断电源,以保护电机。5 f% g- G6 {7 H: k3 O1 ]
(4)负载条件
( ^1 v' [, Q) s- m' g对于造成电机超负载的原因,是一个比较复杂的问题,有重载起动,机械转动中齿轮或铜套失油使电机超负载;也有操作者没有按工艺要求操作使电机超负载,最终使电机设备损坏。. _7 e/ b' x, X1 Q' J3 K) F0 h' s
(5)电机质量5 L  H2 l7 S4 \6 M0 b% u" j* W
对于由电机自身质量而产生的故障,这主要靠电机制造厂和电机修理部门,把好制造质量和修理质量,使电机各项性能达到技术要求,从而减少因此产生的故障。! l: K  s0 |. J: t6 g& f
2 热继电器保护性能的分析- N, A' f" v- b3 P" f2 H
热继电器是一种传统的应用最为广泛的电机保护器,它是利用电流的热效应使双金属片受热弯曲而推动节点,切断控制电路,使电机停止运行。但是,有些装用热继电器的电控箱电机还是会损坏,我认为不能各种场合一律使用热继电器作为电机的保护器,电机的保护应根据电机在不同的使用场合而选用不同的保护方法,只有这样才能从根本上解决电机的保护。例如,在轮胎帘布裁断机中的供布电机、胎面挤出线的胎面切断电机等,都是频繁起动制动的电机,在夏天比较容易发热烧毁,对于这一类电机,宜选用热敏电阻的温升保护,其效果较为理想。若仍采用热继电器作保护,由于它的频繁起动,较大的起动电流反复冲击热元件,使其性能变差,动作偏离整定值。又如,胎面硫化中所用的热水循环泵、冷却水泵所用的电机,锅炉的引风机电机,钢丝挤出生产线中钢丝牵引电机,都是一类长期运行的电机,由于加热元件长期处于热状态下,同样会使热元件的性能发生变化,使动作值偏离整定值。热继电器要及时准确地动作,就需要定期整定,这对轮胎厂来说也是一件较繁琐的事。所以对长期工作的电机采用电子保护器较为理想。从我厂的电机损坏情况来看,有80%以上都是由于热继电器没动作造成。根据对上述情况的分析,热继电器已不是理想的电机保护器。
/ Z' a& P* |/ y' |9 J/ W3 富余软件的电机保护器: `" l$ }. L( F: S! R
3.1 电机保护器采集工作原理
$ L4 k7 R: c+ ?5 b$ y& y$ f1 ^信号取于电机互感器的二次回路,经桥式整流及电容滤波后,在R2上取得电压,晶体管T1的基极和发射极加以正向电压,当电机正常工作或1.1倍额定电流时,调节网络电阻,使晶体三极管Ib、Ube、Ic均很小,晶体三极管截止,R4上的电很低,可控硅截止,R7上的输出电压大约为零。在电机过流或短路时,使晶体管导通,触发可控硅导通,在R7上输出-个高电平去PLC输入点,以控制电机的运行状态。( A- S% X7 g9 `1 G+ N% M
3.2 电机保护器应用梯形图
3 S7 K+ ]' Y6 a, r+ x电机保护器程序采用了日本0MRON的C200H可编程控器地址分配号,按起动按钮00300,经过常闭节点TIM509、00301,使1000 ON自保,电机起动,同时3205内部继电器和定时器TIM509 0N自保。当定时器TIM509常闭延时节点OFF时,电机起动时间完成,电机进入自动保护工作状态,当电机出现过流或短路时,输入点X00400 0N→3206 0N,1000回路中的3206常闭节点OFF→1000输出继电器OFF,电机停止工作。如果在起动时就有短路故障,电流大于电机起动电流,此时00401 0N→3207 0N→1000输出继电器0FF,电机即停止工作。采用PLC对电机进行缺相、过流、短路保护,取消了电流继电器,简化了电动机主回路,提高了电机保护的可靠性。
* S8 J* R, S# Z) ?7 C4 直流电机的主要故障和故障原因及解决方法4 e# J# M3 y  n# X
(1)直流电动机不能启动3 W3 m# ~* r. O7 D5 `" Z( |  I- ~
表1直流电动机不能启动的原因及解决方法原因解决方法: _, f0 M# W  O  E
原 因
3 \6 V' F% n" p5 X( b" T解 决 方 法: e6 K4 P2 ]# e8 T, Y
线路中断! R# k- X0 M$ B( |6 b
检查线路是否完好,起动器接线是否正确,保险丝是否熔断,励磁欠压继电器是否动作。
/ Z, E. D, K6 x起动时负载过重! y* i6 e) [+ f; w& `6 a+ A
减去部份负载2 O1 Y' m3 c1 {' u
电刷接触不良
3 [- v: D2 r  o检查刷握弹簧是否松弛
+ p2 N( `9 ^& C* H串激绕组接反
8 \8 C8 V* M$ V. q& q. u; K1 Q按正确接线图接线- f/ F( |6 a# h
线路电压太低) y0 [/ S2 h& `# m$ I) M3 t
用万用表测电压,提高电压后在起动3 T& K& S  M* T5 F
轴承损坏或有杂物卡死
: |6 b* b. s+ y: F8 p停车后,调换轴承,排除杂物
9 G" j- U  m2 C* c7 D(2)电刷火花过大9 p+ a/ w& S: {/ m7 z% i( h
表2 电刷火花过大的原因及解决方法原因解决方法% K& Y) J, r; T7 n; e/ C8 W0 \
原 因8 l* A3 v4 a0 H/ a0 f" q
解 决 方 法
/ `% L+ j& c# {, L. {) b电刷与换向器接触不良或电刷磨损过短2 S/ ^$ B- G+ F; M
研磨电刷接触面,更换新电刷
! T' {; w! f. B9 R电刷上弹簧压力不均匀  c5 @! U, x5 u+ Y, a  T3 G
适当调整弹簧压力,使每个电刷压力保持在1.47×104~2.45×104Pa,也可凭手上的感觉+ f3 t' ?8 z+ }# N2 `0 [, I
刷握松动+ P1 S* L: n+ Y% e) J# @" T
将刷握螺栓固紧,使刷握和换向器表面平行
0 P: g- `8 a* E. Q# `刷握离换向器表面距离过大9 S$ B" E0 B# d+ r
调整刷握至换向器距离,一般为2~3mm
5 ]; ]9 ~% b: H) d电刷牌号不符合要求( u( c  z+ `( _5 I1 d  I1 _
更换原来牌号2 W2 H$ S" T) K  f6 P7 v' E6 `9 @5 K
电刷与刷握配合不当+ L: ~' w7 S# ?8 C; A$ R
不能过紧或过松,保证在热态时,电刷在刷握中能自由滑动,过紧可用砂纸将电刷适当砂去一些,过松的要调换新电刷
# w" }4 n1 E4 U, x1 E" v换向器片间云母未拉净
* T; M" {# o( K/ k: F用手拉刀刻去剩余云母
1 r6 n0 ]* M5 x4 s, K换向器片间云母突出
0 t/ I6 X5 b1 g0 e精车换向器
3 E0 {& g5 S: u) ^; i; [4 k刷架中心位置不对- o( k' T+ g6 K4 D$ c- s2 {2 L
移动刷架座,选择火花最好位置+ S. G% ]8 K7 s
电机长期超负载/ }5 u8 _% Y- e
调整负载,在额定负载内$ y( Z0 w) P+ ]- a3 v
换向极线圈短路
+ U' A- _6 Y  @8 g+ I重新绕制线圈
& f9 H% _4 |% v& U- p/ i电枢绕组断路4 ?* J6 [; S4 o  ^% x. K! K
拆开电机,检查电枢绕组,用毫伏表找出断路处,若不能焊接将重绕
4 K7 u1 q1 e0 `; x& y2 o电枢绕组短路或换向器断路/ A% m& _, o0 q# y3 R% r4 h
电机运转时,换向器刷握下冒火,电枢发热,应检查云母槽中有无铜屑,或用毫伏表测换向片间电压降,检查出绕组短路处
! N. D' @: |) {电压过高( q- A' G6 [- H( F' I
调整外加电压到额定值
" L- [& T7 {  [9 E& w/ Q7 ]换向极引出线接反
- J5 K3 ^0 h8 H: B帘动机在负载时转速稍慢并出火,应调换和刷杆相联接的两线头: `' V  g; p0 i6 v! G
(3)电动机转速不正常7 P1 F3 O! B5 g* v
原 因6 a9 t1 h% |4 B9 a6 q2 `( m) G- h
解 决 方 法/ i1 ~4 n4 m# C, Q) i: }1 H, U& V; Q
励磁绕组回路开路,励磁电压过低
" s; ^2 ]. d. d. @1 d+ U检查磁场线圈联接是否良好,接错磁场线圈或调速器内部是否断路,励磁欠压继电器是否动作,励磁电压是否正常- J( ]7 V* q) ]) V
电刷不在正常位置
" v7 t6 c8 T; k" H+ D按所刻记号调整刷杆座位置
* |& Q- e" f% ]1 Y! P电枢及磁场线圈短路
; v7 a/ I! T- ?4 Y, J* J3 m& D3 g检查换向器表面及接头片是否有短路,测量磁场线圈每极直流电阻是否一样
9 d( S9 f$ |* S外加电压过高或过低0 p# O+ n& \% |2 y5 r" j
用万用表测量,将电压调整到允许范围内
% p3 y8 m, \- G" Q* M$ g- `$ ?文章关键词: 轮胎、电机、故障
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