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[求助] 紧急求助:日本光洋C6030无心磨床加工问题

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发表于 2013-4-16 09:55:00 | 显示全部楼层 |阅读模式

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各位大虾,帮忙看看:  B2 v3 U( N$ }/ }1 `$ n: \% A
  日本光洋C6030无心磨床,加工圆柱形标准工件,通过式加工,现在工件尾端有条状、块状的白色区域,详见图片。
3 T; B/ x& m# I9 b( e9 l4 b; j  工件表面粗糙度Ra0.06,外径52mm,重量约1.2KG! [9 }& o( ?9 ^; R) G% W1 G2 p
  无心磨砂轮:610*305*304,粒度100,线速度2700m/min ,加工时转带1400r/min6 _5 G4 `. b  h9 u( l
             导轮:330*405*203,粒度120,加工时转带40r/min
3 N/ N" ?" Q% \" a4 q0 K3 _2 v- G; X
         导向板各种角度微调都试过,白色区域最轻微的也就这个样子,5 B4 \1 j: L5 r
         工件要求不允许有这种白色区域
7 `8 |( d. m' n* @3 U7 m; A) e        跪求各位大虾协助!万分感谢! 5 N% V5 P. ~8 N, r$ S1 a* d
照片 004.jpg 照片 003.jpg 照片 002.jpg 照片 005.jpg    . ~. X9 X+ q+ I/ J2 f

- Z4 y: ~1 ^, b2 E, s; t0 \( |) e. c  [  c8 @( s

: c8 E. k4 F( H- X* X
发表于 2016-4-29 18:54:10 来自手机 | 显示全部楼层
leopand2954309 发表于 2016-1-10 20:26
" [+ I9 `/ x9 V$ l. V你好   ,遇到问题了 需要帮忙解决下   ,光洋C6030设备激光检测  因工件有水无法实现在线检测怎么办
8 |+ w3 Y! E& o* B* D
你可以去宁波奉化参观一下。有二家企业用的是无锡光洋的机器都带激光测量。
来自: 微社区
发表于 2016-1-10 20:26:49 | 显示全部楼层
上野 发表于 2013-4-20 19:35/ C2 ~3 r# ]4 _
这个问题我在日本做的时候也碰到过 搞了一晚上才查出原因

9 J4 w/ [( n8 \2 J2 F" j+ `你好   ,遇到问题了 需要帮忙解决下   ,光洋C6030设备激光检测  因工件有水无法实现在线检测怎么办' q2 f" ?  J9 n, G8 ~) b
发表于 2016-4-29 18:57:52 来自手机 | 显示全部楼层
mbok 发表于 2013-4-18 11:18
; }4 ^4 M. D9 Z; p有一点疑问,你的砂轮是305宽的,导轮是405宽的,还有导板吗?不是用导轮代替导板吗?
7 y" f4 J4 k, N  i1 V! l( D
宽导轮,窄砂轮。多的去了。
来自: 微社区
发表于 2013-4-16 11:00:35 | 显示全部楼层
看着应该是划伤,检查一下导轮表面、托板表面和导向板表面是否有突起的地方,导致划伤。
发表于 2013-4-16 20:11:52 来自手机 | 显示全部楼层
这个因该是导板的问题
发表于 2013-4-16 21:02:26 | 显示全部楼层
一次进给量多少?
5 C3 s" f' S! y, O; H3 O个人认为会不会前半精磨工序磨伤导致后面加工出现的。
" }, O' M0 L' {! [2 _( |# j; l尾部出现这样的条状纹理大多是后导板没调整好,过松,或者是喇叭口。
发表于 2013-4-16 22:36:45 | 显示全部楼层
砂轮出口边倒角大一点试试。不行再检查导论主轴。; v- q, R! U  n: s: n; n5 f6 p
 楼主| 发表于 2013-4-17 10:42:09 | 显示全部楼层
4 s8 N8 R! t- F1 `
检查过,手摸没有凸出感。3 h9 J( y% E, i- D7 B  ?' H
工件在出砂轮后马上按下“停止”,这时候手拿出来的工件尾端未出现这个白条,判定应该是导轮上擦出来的 ,但不知道该怎么解决!
* w: F4 y& o# Q; c, d  \
 楼主| 发表于 2013-4-17 10:46:43 | 显示全部楼层
wangyonghui 发表于 2013-4-16 21:02 % O. O: c% e7 ?+ Z% g
一次进给量多少?
4 T! Q- n5 z4 s& n个人认为会不会前半精磨工序磨伤导致后面加工出现的。
+ a" a  Z# Z- i9 `6 F) p: y+ x尾部出现这样的条状纹理大多是后 ...
5 X4 Y2 u  U; A. b+ T& m, L! N9 L0 M
一次磨削0.01mm0 @4 x' E% j1 z! D$ C! K' G
半精磨过的产品两端外圆处用记号笔涂黑,然后再磨削,记号笔涂黑部分已被磨削掉,证明这个白条不是前工序产生的。
2 ]' e4 x: @+ D* G, r8 ?4 A- |: w后导板的位置调整过多次(向左倾斜、向右倾斜、垂直方面)并且每个方向都微调多次试过,还是有,且有时这个条纹拖得很长。9 x- y0 P% }6 Y; X% Y1 ^
 楼主| 发表于 2013-4-17 10:51:45 | 显示全部楼层
无心磨削 发表于 2013-4-16 22:36
2 H, ]- r! G; \3 I; ^0 o. Z3 @砂轮出口边倒角大一点试试。不行再检查导论主轴。

# D* q. A& |% `. {9 v; W4 T% H砂轮出口边的倒角,原来是0.05的宽度、40mm的长度修整过砂轮,后来是0.2的宽度、60mm的长度再次修整砂轮,这个白条一直没法解决; ^7 y1 N. {& P& p; H
发表于 2013-4-17 11:41:05 | 显示全部楼层
你的这种情况可以通过4个方面去考虑解决:1后面的导板没调好  2工件磨过去后停止了,一停就会有白的    3砂轮的后倒角有问题,用油石打下  4  如果导轮是新修的也会出现这种情况,用细砂纸把导轮打下   
 楼主| 发表于 2013-4-17 12:24:07 | 显示全部楼层
结巴嘴 发表于 2013-4-17 11:41 6 I% ~- [+ L2 a8 ?+ o4 @: R+ D2 r
你的这种情况可以通过4个方面去考虑解决:1后面的导板没调好  2工件磨过去后停止了,一停就会有白的    3砂 ...
( p! s4 ]; E/ G* z1 I
1后面的导板没调好  7 W( ?& b3 R! ]
  ---导板角度换了很多次,日本技术人员专调导板角度微调试了好几天,没有进展
, k8 {( z- X) v2工件磨过去后停止了,一停就会有白的
' e& T4 P6 m3 O* z* N9 E ----将入口传送带速度加快,但工件在磨削区内,总是有一点空隙,出磨削区后基本是靠后面一个推动上出口传送带的,也就是说,工件停留在导板、导轮相接位置有一会时间0 ^) |; y  w$ X7 k5 a2 A9 M' Z
3砂轮的后倒角有问题,用油石打下  / B  l# S2 r! s
---砂轮后倒角有0.2宽度、60mm长度的倒角,有试过工件出砂轮后停止,人工拿出未发现白色区域,砂轮修整的很细,油石打过后砂轮,工件磨削就变花了
( w2 w! n9 b6 Q& M& ?4  如果导轮是新修的也会出现这种情况,用细砂纸把导轮打下   
7 d# ?) m2 B! ~---导轮修整好后,在尾端出口处用锉刀锉出5mm长度左右的小倒角,再用油石光一下,工件磨削出来还是没有多大改善
' p* T0 X$ H8 ]1 _5 g

点评

不应该啊!我以前也经常遇到这中情况,都是这样解决的啊!  详情 回复 发表于 2013-4-17 14:52
发表于 2013-4-17 14:52:36 | 显示全部楼层
红红 发表于 2013-4-17 12:24 & q2 X+ |1 L5 F- l( i
1后面的导板没调好  4 `: ~7 O1 j! X% _# A, L
  ---导板角度换了很多次,日本技术人员专调导板角度微调试了好几天,没有进展' m( Y# v, g/ y& o- D4 p& o
2工 ...

( L  g6 {7 r- ^: X/ a不应该啊!我以前也经常遇到这中情况,都是这样解决的啊!
发表于 2013-4-18 11:18:41 | 显示全部楼层
有一点疑问,你的砂轮是305宽的,导轮是405宽的,还有导板吗?不是用导轮代替导板吗?
 楼主| 发表于 2013-4-19 08:35:00 | 显示全部楼层
mbok 发表于 2013-4-18 11:18
, a1 I5 t7 T) [" p( g# Q有一点疑问,你的砂轮是305宽的,导轮是405宽的,还有导板吗?不是用导轮代替导板吗?
" y$ x2 P6 O% P+ O4 C; ~
还有导向板的,第一张图片比较清楚。第二张有工件在里面
# g: k1 z% G. S& M; G$ D6 d 1.jpg 未命名.jpg
4 {, {9 [' ]* u
发表于 2013-4-19 16:14:41 | 显示全部楼层
这个工件好像是柴油机上的活塞销,这种问题对于柴油机上的活塞销来说非常容易出现:1.导轮是否太硬了?2.粗糙度Ra0.06有很大的影响,是否能降低粗糙度呢?后续通过抛光的方法达到粗糙度要求(不过据我所知,现在这种工件好像都是这样的工艺)
发表于 2013-4-20 19:35:39 | 显示全部楼层
这个问题我在日本做的时候也碰到过 搞了一晚上才查出原因
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