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[求助] 紧急求助:日本光洋C6030无心磨床加工问题

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发表于 2013-4-16 09:55:00 | 显示全部楼层 |阅读模式

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各位大虾,帮忙看看:
9 ]4 s. b/ i7 F- P  日本光洋C6030无心磨床,加工圆柱形标准工件,通过式加工,现在工件尾端有条状、块状的白色区域,详见图片。
$ Y; f; ^9 p( y3 o2 ]  工件表面粗糙度Ra0.06,外径52mm,重量约1.2KG9 J9 w# `3 L$ s. d
  无心磨砂轮:610*305*304,粒度100,线速度2700m/min ,加工时转带1400r/min
, {. b- {: X* t. [/ Q4 [- Y             导轮:330*405*203,粒度120,加工时转带40r/min+ f$ J! q1 |# c: G) p
  E! w  ^! H( ^  e
         导向板各种角度微调都试过,白色区域最轻微的也就这个样子,$ a" V; |- X8 S( M' d
         工件要求不允许有这种白色区域, `  X: z0 e% ^# H
        跪求各位大虾协助!万分感谢!
9 Y4 Q2 s4 r6 f$ ^# ^/ N* p* S 照片 004.jpg 照片 003.jpg 照片 002.jpg 照片 005.jpg    
" C* f2 p; |; I# _) t1 H- n8 n: h7 }0 H2 O% i- c( J
* y4 t1 ?0 |5 R" S

, V' t8 I- p' s! ?' r; E$ l
发表于 2016-4-29 18:54:10 来自手机 | 显示全部楼层
leopand2954309 发表于 2016-1-10 20:26& r/ g  a0 F! p
你好   ,遇到问题了 需要帮忙解决下   ,光洋C6030设备激光检测  因工件有水无法实现在线检测怎么办

2 z$ X* s- s6 b9 r1 @0 D5 I! ~你可以去宁波奉化参观一下。有二家企业用的是无锡光洋的机器都带激光测量。
来自: 微社区
发表于 2016-1-10 20:26:49 | 显示全部楼层
上野 发表于 2013-4-20 19:35
0 d0 B! v/ h2 [( I4 `' N这个问题我在日本做的时候也碰到过 搞了一晚上才查出原因

9 L1 ?2 ~* {; P- d! E% ]0 I你好   ,遇到问题了 需要帮忙解决下   ,光洋C6030设备激光检测  因工件有水无法实现在线检测怎么办
; e7 [0 Q6 n$ h, P
发表于 2016-4-29 18:57:52 来自手机 | 显示全部楼层
mbok 发表于 2013-4-18 11:18
, Y5 R/ t2 o7 C4 h: U' e有一点疑问,你的砂轮是305宽的,导轮是405宽的,还有导板吗?不是用导轮代替导板吗?
: X2 t  Y0 E+ E5 A
宽导轮,窄砂轮。多的去了。
来自: 微社区
发表于 2013-4-16 11:00:35 | 显示全部楼层
看着应该是划伤,检查一下导轮表面、托板表面和导向板表面是否有突起的地方,导致划伤。
发表于 2013-4-16 20:11:52 来自手机 | 显示全部楼层
这个因该是导板的问题
发表于 2013-4-16 21:02:26 | 显示全部楼层
一次进给量多少?
, e9 `) `. Y3 x" C6 v* g3 ~0 i个人认为会不会前半精磨工序磨伤导致后面加工出现的。3 x8 m. X# k  e+ @2 @* X/ S3 {# I
尾部出现这样的条状纹理大多是后导板没调整好,过松,或者是喇叭口。
发表于 2013-4-16 22:36:45 | 显示全部楼层
砂轮出口边倒角大一点试试。不行再检查导论主轴。
7 ~! n, n8 d& V- r
 楼主| 发表于 2013-4-17 10:42:09 | 显示全部楼层
( P2 ^: c5 R) B# V$ i
检查过,手摸没有凸出感。
( M* r* s" ^  |7 T/ }8 a7 l工件在出砂轮后马上按下“停止”,这时候手拿出来的工件尾端未出现这个白条,判定应该是导轮上擦出来的 ,但不知道该怎么解决!
  \7 f& r5 l* n& I4 Q; l9 j
 楼主| 发表于 2013-4-17 10:46:43 | 显示全部楼层
wangyonghui 发表于 2013-4-16 21:02 0 Y! W. a+ K5 i6 G
一次进给量多少?+ t# ?, z0 t5 l# J+ R) o
个人认为会不会前半精磨工序磨伤导致后面加工出现的。
) G' r6 b8 C: d  l4 ^0 y尾部出现这样的条状纹理大多是后 ...
* N$ G% ?7 Y& S+ S7 P# O8 Z7 i: u' y
一次磨削0.01mm
) G5 z- Q. y* i* X" B半精磨过的产品两端外圆处用记号笔涂黑,然后再磨削,记号笔涂黑部分已被磨削掉,证明这个白条不是前工序产生的。- r4 ]0 `: L4 T4 C, k) K
后导板的位置调整过多次(向左倾斜、向右倾斜、垂直方面)并且每个方向都微调多次试过,还是有,且有时这个条纹拖得很长。0 ~9 ^' w+ G  `- s( |. F6 s9 D  I" j
 楼主| 发表于 2013-4-17 10:51:45 | 显示全部楼层
无心磨削 发表于 2013-4-16 22:36 / p4 l+ }- G: j4 g
砂轮出口边倒角大一点试试。不行再检查导论主轴。

7 Y- P- V9 P. b' M* p砂轮出口边的倒角,原来是0.05的宽度、40mm的长度修整过砂轮,后来是0.2的宽度、60mm的长度再次修整砂轮,这个白条一直没法解决
$ v& i, T' t4 C# q/ n) q5 z
发表于 2013-4-17 11:41:05 | 显示全部楼层
你的这种情况可以通过4个方面去考虑解决:1后面的导板没调好  2工件磨过去后停止了,一停就会有白的    3砂轮的后倒角有问题,用油石打下  4  如果导轮是新修的也会出现这种情况,用细砂纸把导轮打下   
 楼主| 发表于 2013-4-17 12:24:07 | 显示全部楼层
结巴嘴 发表于 2013-4-17 11:41 9 N) s" {$ r* o6 U+ M% K$ i+ q: h
你的这种情况可以通过4个方面去考虑解决:1后面的导板没调好  2工件磨过去后停止了,一停就会有白的    3砂 ...

1 C: `# Q' W" Y/ u9 G9 o4 ~1后面的导板没调好  
0 Z8 M  r5 f! @  ---导板角度换了很多次,日本技术人员专调导板角度微调试了好几天,没有进展
" L3 ~/ [3 [+ G2工件磨过去后停止了,一停就会有白的
. U/ }8 @9 Z6 ]+ f: N7 f: B ----将入口传送带速度加快,但工件在磨削区内,总是有一点空隙,出磨削区后基本是靠后面一个推动上出口传送带的,也就是说,工件停留在导板、导轮相接位置有一会时间! j7 [/ k  ^. R1 M8 ?
3砂轮的后倒角有问题,用油石打下  1 |; h# b6 o6 ?/ d& k9 R3 H# E; r* Y3 R
---砂轮后倒角有0.2宽度、60mm长度的倒角,有试过工件出砂轮后停止,人工拿出未发现白色区域,砂轮修整的很细,油石打过后砂轮,工件磨削就变花了3 M' w% D" c, k7 R2 O
4  如果导轮是新修的也会出现这种情况,用细砂纸把导轮打下   
6 t4 |6 q! e( A$ p0 e---导轮修整好后,在尾端出口处用锉刀锉出5mm长度左右的小倒角,再用油石光一下,工件磨削出来还是没有多大改善
3 M2 X; X# k: J( @8 w# y& `0 [- R2 Y

点评

不应该啊!我以前也经常遇到这中情况,都是这样解决的啊!  详情 回复 发表于 2013-4-17 14:52
发表于 2013-4-17 14:52:36 | 显示全部楼层
红红 发表于 2013-4-17 12:24 0 e6 f: d6 u" [' z
1后面的导板没调好  $ i7 J) ^, l$ A. C
  ---导板角度换了很多次,日本技术人员专调导板角度微调试了好几天,没有进展
  r( F6 d3 t4 s/ N- L2工 ...
0 r9 e" W) c: d& ]2 D) e
不应该啊!我以前也经常遇到这中情况,都是这样解决的啊!
发表于 2013-4-18 11:18:41 | 显示全部楼层
有一点疑问,你的砂轮是305宽的,导轮是405宽的,还有导板吗?不是用导轮代替导板吗?
 楼主| 发表于 2013-4-19 08:35:00 | 显示全部楼层
mbok 发表于 2013-4-18 11:18
& R" P4 ?) D: u0 O4 Y1 V7 @( {有一点疑问,你的砂轮是305宽的,导轮是405宽的,还有导板吗?不是用导轮代替导板吗?

$ s/ T5 n; n9 x& C1 f% x3 N还有导向板的,第一张图片比较清楚。第二张有工件在里面! u6 M; p* K; R0 O5 J5 \
1.jpg 未命名.jpg ; y; t! v7 ^8 U, r" l
发表于 2013-4-19 16:14:41 | 显示全部楼层
这个工件好像是柴油机上的活塞销,这种问题对于柴油机上的活塞销来说非常容易出现:1.导轮是否太硬了?2.粗糙度Ra0.06有很大的影响,是否能降低粗糙度呢?后续通过抛光的方法达到粗糙度要求(不过据我所知,现在这种工件好像都是这样的工艺)
发表于 2013-4-20 19:35:39 | 显示全部楼层
这个问题我在日本做的时候也碰到过 搞了一晚上才查出原因
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