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请问m11100无心磨床砂轮切削无力

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发表于 2009-12-25 19:08:06 | 显示全部楼层 |阅读模式

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本帖最后由 znzgy28 于 2009-12-25 19:16 编辑 4 q) ^2 y( Y' y

+ `# G* F" Y. t/ i, ~" {$ }) Z  h! }我们厂是磨微形轴承套圈的
# \; {) r, O# ?0 J& l我是专磨内圈的导轮刚换过。。。开始是怀疑导轮的问题,现在导轮换新的了,应该不是导轮的问题。。
% X. C: ^% f: W* c/ G! g" i) T现在磨精磨大圈砂轮磨不了多少就开始磨不动了,以前可以磨1.2万才修次砂轮,现在2.3千就不行了。。只针对大的圈,小的圈还可以。。导致椭圆的出现。。。。需重修砂轮才能恢复正常!& e: g% n: ^' U$ o5 E2 y
工艺上是没问题的 因为以前都是这样干的!粗磨后留下的加工余量是6丝。。
3 i( s# e  u. W9 @; H请问是什么毛病导致的砂轮切削不行。。。- F, u1 A. R# I5 J" j) A1 U
请不要回答什么砂轮材质啊加工余量大啊角度啊等问题,刚才说过了以前按照这样干,是正常的。。。( t0 e4 ?0 Z2 z( G; z
还有点小情况说明下:2 N3 [! C7 M- K
1。切削液有液压系统漏的机械油漂浮; m* O) Y. D- `) }1 l; i5 E
2。液压箱加过32号机械油和46号机械油。现在是2种油相混。。
  @5 ^- d8 u  ]( I不过以前好象也正常的。。。0 Q. L$ m0 E; L: _9 x5 Y# F* `
请大家说说什么原因导致切削力不持久!
发表于 2009-12-25 19:19:20 | 显示全部楼层
估计是主轴间隙过大造成的。 磨不动会出现声音吗?
 楼主| 发表于 2009-12-25 20:02:26 | 显示全部楼层
会的啊。。。。请问是砂轮主轴吗?
发表于 2009-12-25 20:05:01 | 显示全部楼层
是砂轮主轴,导轮主轴也会,但是砂轮的磨损快
 楼主| 发表于 2009-12-28 17:32:29 | 显示全部楼层
导轮又拆下来了。。。) O, h- E& V+ a3 X4 N/ U2 {3 e0 v9 @
把里面轴上的铜片里面的黑点刮了下。。。8 z" E# f4 z9 p% T8 U- R$ h3 x
铜片解释:球支点五片短轴瓦铜片。
' O3 x8 f4 `* D3 [( q砂轮和导轮主轴均采用双支承、支承选用球支点五片短轴瓦动压油膜轴承。
4 @1 M' s- s% x呵呵导轮搞了一周了,汗!拆下4.5次了。。。, R1 L8 N, i) [
现在才想到拆里面。。。" F' s' N' d) w
请问磨出来的圈的大椭圆和上面说的大圈切削无力。。。
& H/ O, K! F9 D那些机修大师傅刮铜片上接触凸点有效果?
% R- ^0 z, J, I1 @$ o导轮现在还没装,不知会不会解决问题。。。
0 c' L) @4 I: |( }请问椭圆还有哪些因素会出现。。。
2 o+ C; |; D. @2 e/ M, D& n9 i1 b这几天搞烦了都!!!
  y8 i; m$ x- G# Q: y6 p索性一次了解清楚!$ |( C! v2 M7 E6 N$ d- b
还有谢谢研磨者的回复!
发表于 2009-12-28 19:09:37 | 显示全部楼层
他这个 维修主轴的工艺 叫刮花
( m4 f1 w& T" {  h+ ?; v0 J' V+ D' p" x
: N& W4 V, p1 U6 q6 A$ b刮花是对轴瓦和主轴的接触点 进行配合,接触点不能全部接触到,因为这样没有储存润滑油的间隙,造成磨损! Z8 O! A0 P- c5 H- B/ h1 \

8 T1 u, R" c5 c" C  \刮花的目的是把接触点分散均匀,形成一定密度的点来支撑主轴,在没有点的地方能储存润滑油或者让润滑油能流动。这样可以有效的润滑主轴防止磨损。" @8 N! J( R. C4 p* l

, \$ I4 u! ~( b一般只有在 轴瓦的 点分布不均与或者接触面积过大的情况下才刮花,因为可能主轴在旋转的时候不是圆形,是椭圆。
# I# j& v- y. d0 I+ Y
  n" m; F& A) [& N$ S1 d2 l因为无心磨主要是靠导轮带动的,导轮的精度直接影响加工的圆度和尺寸。, ?5 h& S6 @4 O# ^8 \$ G; U* D$ U
& E5 i" K7 t% }( S# |; H4 j# i9 }( M/ O, \
! d& @- b- u5 H  F3 [
至于你说的刮了会不会会好,需要看当时判断问题的方向对不对,还有就是刮的效果和调整的间隙能不能达到要求的精度。5 X0 J* L9 ~) ^7 i* v" v6 u' @

3 X8 @+ \( }9 T* y  u2 }  L如果导轮刮好了磨削的效果不好,建议对砂轮也这样进行处理,砂轮和导轮都重新刮过,一般不会有问题了
 楼主| 发表于 2009-12-28 20:52:08 | 显示全部楼层

4

本帖最后由 znzgy28 于 2009-12-28 20:56 编辑 1 Y! u% V" }; @

& W& {1 j& |& l% h) \, f刮花是这样的吗?
2 X0 Y/ T2 L9 ]  X; F( M我看他们在铜瓦上涂红丹粉膏在轴上摩擦后刮的: o1 e) {4 W9 a
好象是为了紧密的接触主轴,而不是为了留间隙挖。。。) n; S' ?* ^8 k- K
这个是引起工件椭圆的原因?
! X3 k2 i! `+ _" g! o0 |( h我看他们也是没办法,才用的。。。
2 p1 a! S6 f3 s5 ]1 G还有,全部机修工全部出马,5个铜瓦有5个人刮,不知道他们有没你懂。。。刮的对不对。。
$ M  u7 l+ w& x  M4 r哈。。明天在搞不定,又可以闲一天了。。。真是汗啊!  N, D) @5 j1 e7 h" a- a
还有最后手转动轴用千分表在平衡轴?0.003-0005mm就可以?
  r5 r2 F6 u% S) p$ J8 {3 X$ @我也是了解下,这个不需要自己动手。。。
发表于 2009-12-28 21:20:50 | 显示全部楼层
刮瓦一般是要用红丹粉的,如果不用就需要把瓦片贴在主轴上使劲压着研磨,这样的目的是找出高点,然后去除,最后的结果是要均匀,如果是没有凹进去的,肯定会卡死
& _7 h  l0 X1 ~) Y
9 U! X9 r7 x" X% O6 E4 C' ^! Y0 A5 N
& t1 U* h6 j7 s8 j4 j8 P, c+ N最好是一个人刮出来的瓦片在一台设备上是最好的。
5 d- V$ I5 _4 {& \0 Z" R8 A6 T, R; e8 {8 @0 o5 ], U
2um 的跳动也不错了
 楼主| 发表于 2009-12-29 16:41:03 | 显示全部楼层
本帖最后由 znzgy28 于 2009-12-29 16:47 编辑
+ R6 G3 f3 C6 c" u
/ X4 \7 @" t+ @) t9 M呵呵 其实问题不是出在导轮上,今天把砂轮下面的大拖板上的几个细油管,清洗了。。他们用4个千分表打在拖板的前后2边,不知在搞什么。。。0 T$ q8 H. m4 W, B9 ^4 ^
试了会车,感觉问题解决了。。。。明天再试。。。
发表于 2009-12-29 16:52:14 | 显示全部楼层
这个是调整下滑板的精压,打表是测试油膜是否均匀,搞了半天忘记是精压导轨的了,论坛已经有过帖子了。
" P( ~0 V1 E- z
. ^' r' Y% s& _# u, a4 s深刻学习了
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