刘钟 发表于 2011-11-20 21:54:50

无心磨困惑

这两天兄弟我在通磨时碰到一个问题,现说出来让大家帮忙分析分析哈。

新的大光12机,刀板8.0mm砂轮GC80(绿碳)研磨中心高38,导轮转速60,倾斜角度2.0修正角度1.3,冷却液是水性油产品为热处理过后的12L14(HRC40-45)外径14.1mm长度50mm一端为空心磨削量粗磨0.07mm精磨0.03mm。现在我按照此方法加工时机台会嗡嗡响,产品就会成菱形,肉眼可以看出

我们领导说此前他们在总厂就是按照这样做的,一样的产品,一样的机器就是不是同一人做的,呵呵、、、、我就纳闷儿了,按理说这样的产品哈没有什么难度可言,可就是偏偏搞不定?

我怀疑一点不知道对不对哦,导轮的主轴过松?目前我们的砂轮和刀板都没有库存情况就是这么个情况

事情就是这么个事情目前我的解决方法就是多磨两次就没问题,大家知道这样就会产生一个效率的问题,所以就想看看各位都有什么建议和意见?

希望大家都说说


wangyuansi 发表于 2011-11-20 22:01:14

不是机器的问题,也不是人的问题

是砂轮的问题

如果你用的是嘉宝的砂轮,叫是必须的,振纹是肯定的

如果用诺顿的GC 砂轮 情况可能会改变

广交无心磨朋友 发表于 2011-11-21 08:37:57

心高降低点可能效果会好点。

铭118 发表于 2011-11-21 13:36:46

广交无心磨朋友 发表于 2011-11-21 08:37 static/image/common/back.gif
心高降低点可能效果会好点。

底刀上的产品放的太靠近砂轮,可以将胶轮向后退一点,底刀产品占的位置是底刀的1/3,这样在研磨的过程中不会有跳动,产品出来时平稳些,我以前有过这样的现象发生。可以参考下。

风光无限 发表于 2011-11-21 17:47:15

多磨几次就好了,说明中心高没问题,最有可能是沙轮和导轮抖动,建议多做几次沙轮平衡。

yoke 发表于 2011-11-21 18:15:52

1.导轮链条尽量收紧。
2.把倾斜角度调至3°,修正角度调至2°后重新修整导轮。也可以倾斜角度调至3.5°。
3.建议你把第二次余量在0.01-0.02为好。

希望以上能帮到你。

junfeng 发表于 2011-11-21 19:09:16

台湾12的机台刀架中心高是32,你现在研磨的工件是14.1 .所以的的研磨中心高应该是35.5才对.
导轮转速严重过快,应该为23到38 .
若你照我的方法去做不圆的话你来找我.

刘钟 发表于 2011-11-21 20:57:35

先多谢各位的的宝贵意见,之前我也试着改变倾斜角度,中心高和磨削区域但是效果不理想,有一点我补充一下之前我加工的产品热处理为(HR15N)硬化渗碳也叫做碳氮共渗,硬度比较高,89-93HV940转换成HRC的话在68度,算是比较硬的,还是磨具和磨料的匹配问题,就是不知道具体该用什么砂轮?

广交无心磨朋友 发表于 2011-11-22 00:02:51

junfeng 发表于 2011-11-21 19:09 static/image/common/back.gif
台湾12的机台刀架中心高是32,你现在研磨的工件是14.1 .所以的的研磨中心高应该是35.5才对.
导轮转速严重过 ...

大光12机心高是30。

yujun 发表于 2011-11-22 20:48:12

很可能是转速过快。

明明姜 发表于 2011-11-22 21:22:28

如果上诉磨友给你的点子都试过了还是没用的话。那肯定就是刀板选择的不对。加工十四的产品至少也得用10MM的刀板。因为刀板太薄加上磨削量大。刀板会发颤机器会嗡嗡作响所以棱子就出现,我们这里操作工加工活塞销也也会出现这种情况。只要刀板使用不当加之导论过快十有八九会出现这种情况。。

SXD 发表于 2011-11-22 21:34:31

导轮速度改慢一点,真正影响你工作的是你之前磨的“碳氮共渗”,这种工件会掉渗碳颗粒,就会嵌入砂轮和导轮里,你是不是就稍微修整了导轮和砂轮,砂轮最起码要休掉两个毫米以上,导轮也要好好修正还有刀板要用油石油

刘钟 发表于 2011-11-22 21:47:27

修掉2毫米啊?太狠了吧?不过我这两天砂轮修整的很勤,一般每次都修调0.15mm导轮没怎么修,保持砂轮锋利,今天我想了一歪招让它不响,就是修整砂轮时干修,不开水就搞定。呵呵、、、、坏处就是容易烧糊修刀。

junfeng 发表于 2011-11-23 22:56:47

广交无心磨朋友 发表于 2011-11-22 00:02 static/image/common/back.gif
大光12机心高是30。

      大光的刀架中心高是30 ,那研磨中心高也垫得更高了,应为33.5才合理哦。高出了4.5,

天若有情 发表于 2011-11-25 08:12:37

要是每片砂轮上去都叫的话,可能就是调整的问题了

zhulei 发表于 2011-11-25 09:16:30

降低中心高,刀板厚度用选择不低10MM较为理想。12L14热处理过用GC的砂轮是比较好磨削的。GC80的砂轮再从砂轮的硬度上改变一下,用稍软一点的较好。不知道你选择的是L的还是M 的硬度。
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